黑河市热电厂 164300
摘要:煤器作为锅炉的低温受热面,普遍存在磨损、积灰、腐蚀和振动等~系列问题, 特别是在燃烧劣质煤时,更易导致省煤器爆管事故的发生。电站锅炉发生省煤器爆管 事故,严重影响到锅炉的运行安全,影响着发电企业的经济效益。
黑河市热电厂是黑河市市区现有唯一集中供热热源为,是黑河市直属国有中型企业, 主业为:电力、热力生产和供应。1989年建厂,1991年投产,经过几次扩建,企业现已形成“十炉七机”规模,装机容量119MW(2×CC12MW+3×B15MW+2×B25MW汽轮发电机组),锅炉容量990t/h(5×65t/h沸腾炉+3×75t/h+2×220t/h循环流化床锅炉),是黑河市城区唯一的集中供热热源。
其中8#炉为DGJ75/5.3-Ⅱ2型,是由东方锅炉工业集团有限公司(原东方锅炉厂)制造,按褐煤设计,为单锅筒、低倍率循环流化燃烧、自然循环水管锅炉。锅炉本体除管式空气预热器外,为全悬吊、膜式壁结构。机组热效率: 8#炉为80.17%。锅炉均为室内布置,由前部及尾部两个竖井烟道组成,前部竖井采用悬吊结构,其四壁由膜式水冷壁组成。自下而上依次布置有一次风室,布风装置,流化层,稀相区,一、二级过热器及烟气转向室。尾部竖井也采用悬吊结构,其四壁由包墙水冷壁组成膜式壁,竖井内布置有百叶窗除尘器、省煤器;省煤器后烟道转向进入空气预热器。空气预热器支撑在运转层平台上。
原锅炉省煤器为错列螺旋鳍片省煤器,由于运行时间长、煤质灰分高、加上原省煤器自身结构特点,堵灰尘严重。排烟温度高(运行期间达到168℃,高于设计17℃)针对此情况我们对该锅炉省煤器进行了改造,更换成耐磨性最佳的膜式省煤器,改造后耐磨性比原来增加3倍。空气预热器出口降低20℃。大大降低了锅炉热效率,现省煤器使用6年未出现严重磨损现象。
一、膜式省煤器的防磨机理
省煤器磨损是由于煤气中的灰粒子冲刷造成的,尾部烟道中的烟气温度较低,粒子硬度较大,而速度又很高,一般在8-12米/秒,烟气横向冲刷省煤器时,流动状态为紊流,此时局部瞬间速度远大于烟气的正常平均流速,造成磨损十分强烈,试验表明磨损与速度的3次方成正比,且最严重的发生在第2-4排与烟气流速方向两侧夹角300处。而膜式省煤器由于管子两侧均焊有鳍片,且管排从上到下均为膜式布置,整个管排对烟气起到切割和导向作用,使得流经省煤器的烟气流动状态为层流,降低了灰粒子的速度,且烟气流向为沿着管子表面切线方向避免了300角的碰撞,从而大大降低了对受热面的磨损。
二、改造前省煤器运行情况
由于机组运行时间较长,设备有些老化,使现有的运行工况发生了较大的变化,现在燃用的煤质与原设计也有较大的不同,导致目前炉内实际的烟气成分、烟气焓温曲线、烟气量、温度、沾污系数等与原设计值有较大的不同,省煤器积灰严重,磨损严重,平均4—5年要将省煤器进行全部更换,锅炉排烟烟温过高。
三、新改造方案
针对省煤器的实际运行情况,我们制定了改造方案。
在保持原集箱标高不变、支撑梁不变、检修空间不变的前提下,增加受热面积。以改变管子规格为主要手段,将原ф32×4管子改为ф38×4管子,横向及纵向管排数量不变,纵向19、横向54;修改后,受热面有原来的1170m2增加到1204m2,烟速为10.87m/s,换热系数由原来63kcal/m2h0C增加到71kcal/m2h0C,烟气出口温度可降低至2100C,修订前、后主要热力计算数据差别如下(具体计算见计算)
修正后的方案与原方案比较,可使省煤器后排烟温度降至2100C。原热力计算数据汇总表省煤器后为228.3℃同时又可满足省煤器防磨的要求。
四、新旧改造方案的重量情况
4.1原改造方案(用管规格Ф32×4) 总重量(图号GZ):38006kg
4.1.1管屏(76屏) 重量:37202kg
其中 钢板条(4×58、4×29) 重量:9262kg
熔焊金属 重量:1813kg
管子(Ф32×4 20G) 重量:26127kg
4.1.2防磨、梳形板、集箱 重量:804kg
4.2按新(方案一)改造方案(用管规格Ф38×4) 总重量:43024kg
4.2.1管屏(76屏) 重量:42220kg
其中 钢板条(4×52、4×26) 重量:8304kg(比原改造轻958kg)
熔焊金属 重量:2204kg(比原改造重391kg)
管子(Ф38×4 20G) 重量:31712kg(比原改造重5585kg)
4.2.2防磨、梳形板、集箱 重量:804kg(不变)
论文作者:于海军
论文发表刊物:《防护工程》2017年第23期
论文发表时间:2018/1/5
标签:省煤器论文; 烟气论文; 锅炉论文; 黑河市论文; 重量论文; 磨损论文; 预热器论文; 《防护工程》2017年第23期论文;