摘要:某牵引车在重载10Km/h左右车速爬坡时出现变速箱抖动大问题,需要整改。在ADAMS中建立仿真模型,复现了问题,并确定了整改目标。通过仿真对比分析,确定最佳措施,实车整改验证显示整改措施有效,问题得以解决。该案例是运用ADAMS仿真分析技术成功解决了该振动问题。
关键词:动力传动系统;ADAMS;振动
前言*
某牵引车在重载以10km/h左右车速爬坡时出现变速箱振动大的问题。实车现场测试结果如下图1所示(变速箱上振动加速度,单位:m/s²,下同):
图1故障工况测试结果
结果显示故障工况下Z向的振动加速度有明显峰值,且远大于X、Y向振动峰值;相同车速下平路工况进行测试,结果显示振动峰值仅为爬坡时峰值的1/5~1/6。
1 理论分析
此车型的传动轴采用不等速万向节连接,传动轴转动时会产生2阶振动,2阶振动大小跟传动轴夹角及传递的扭矩大小有关[2],在固有模态分析的基础上,进行激励频域响应分析,提取变速箱的振动各方向响应。频率响应分析结果如下图2所示。
图2系统振动频域响应分析结果
上图显示变速箱的z向振动在7.8Hz处出现了大的峰值,且Z向的响应远大于X、Y向响应;与实际测试结果(见图1)也一致。
采用如下计算公式可以计算出1阶频率。
式中,n传动轴理论平均转速;R驱动轮滚动半径 0.496 m;V行车速度10Km/h;i是驱动桥总传动比:4.11。2阶为一阶频率的2倍:约为7.34Hz,此频率与测试出现的振动频率7.5Hz非常接近。
经计算在相同车速下,爬坡时传动轴输出扭矩是平路工况11倍左右,因此会导致爬坡时变速箱振动加速度明显加大。
同时由于在此频率下出现了振动峰值,判断动力传动的悬置系统某一阶固有频率可能接近于此7.5Hz。
2 系统固有模态仿真分析
在ADAMS中建立如下的振动仿真分析模型如图3所示。
图3动力传动系统振动仿真分析模型
如上图所示,在ADAMS中建仿真分析模型已经实际的动力传动及模型参数(发动机、变速箱、传动轴质量及惯性参数和悬置参数,及传动轴夹角)。
对建立的仿真模型进行系统固有模态分析,分析结果如下表1所示.
表1 系统固有模态分析结果
结果显示动力传动系统存在7.83Hz模态,与传动轴输入到变速箱的振动激励频率7.34Hz非常接近,会导致变速箱振动响应增大。以降低7.34Hz左右频率下频域响应为目标,寻找最优整改措施。
3 各整改方案仿真分析对比
基于理论分析和动力学振动仿真分析,提出如下的改进思路:
措施1、减少传动轴万向节传动夹角,以此减少变速箱受到的激励输入;
措施2、改变变速箱处的悬置软垫支撑,优化其固有模态频率,避开7.8Hz,从而改善变速箱在此频率下的隔振效果;
措施3、综合应用措施1和措施2;
各整改措施频域响应对比分析如下:
a.措施1与原状态对比 b.措施2与原状态对比 c.措施3与原状态对比
4 各整改方案实车测试验证
基于仿真分析结果,按措施3进行实车整改,整改后与原方案测试结果对比如下:
测试结果显示原7.5Hz对应的最大振动峰值已消除,实车上原故障已不存在。该措施实施后,客户对整改后状态表示认可。
结束语
在ADAMS中建立仿真分析模型,仿真再现了实际测试中的问题现象。通过对问题的理论分析并在ADAMS中建立改进后模型进行振动仿真分析对比,验证了整改措施。依据仿真分析结果对实车整改并进行验证测试,测试结果与振动仿真分析结果效果一致,显示整改措施有效,原车问题得以解决。案例显示通过ADAMS的振动仿真分析,可以有效的帮助我们解决动力传动系统的相关振动问题。
参考文献:
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[5]Voth,B.1999:Using automatically generated shape variables to optimize stamped plates.Technical Memorandum,Altair Engineering,Inc,Troy,MI
论文作者:冯哲,张德华,王伟
论文发表刊物:《基层建设》2019年第9期
论文发表时间:2019/6/26
标签:变速箱论文; 传动轴论文; 频率论文; 峰值论文; 措施论文; 测试论文; 模型论文; 《基层建设》2019年第9期论文;