摘要:本文重点介绍了提升9E联合循环发电机组快速启动能力所采取的的多项措施,并分析最终的优化效果。
关键字:联合循环发电机组,快速启动,燃气轮机
9E联合循环发电机组现广泛应用于国家西气东输工程中,设备的核心为双轴联合发电机组。其中,燃气轮机发电机组由美国GE公司引进,配套余热锅炉和汽轮发电机组一般由国产提供。该机组的燃料来源大多使用天然气,主要的技术优势在于启动快、调峰能力优良,同时兼具高效、节能环保等优点。该类型机组从引入之后在行业内安全稳定运行可靠,同时为了进一步降低发电机组能耗,挖掘该设备潜能,在国家节能减排政策的指引下,采用了多种优化措施,并加强运行维护频率,结合一定的设备改造,在经济性和节能性上有明显提升。
1 9E联合循环发电机组使用情况分析
本次讨论改进优化的9E联合循环发电机组,核心设备从美国GE公司采购,属于PG9171E机型的一款。机组锅炉部分使用卧式、无补燃、双压、自然循环余热锅炉,汽轮机使用的是双压、冲动、单排汽、单轴、可调整抽汽凝汽式汽轮机,两者属于国产设备。整体燃气轮机使用天然气供给能源,结合实际测量功耗,该设备在20℃环境温度下,稳定运行输出燃机功率在120MW左右,能够满足7.5kg/s天然气质量流量输送要求。
联合循环发电机组中燃气轮机工作原理如下:首先通过启动电机带动17级的压气机旋转将空气吸入,空气与天然气混合后,送入燃烧室,混合气体在燃烧室内点燃。燃烧后的混合气体温度和压力进一步升高,高温高压气体在流经燃机透平的动叶和喷嘴后,逐渐膨胀并带动叶片做功,推动燃机转子转动,带动压气机旋转,最终实现天然气中化学能向机械能的转化。完成做功的高温混合气体,进入余热锅炉中,在余热锅炉中回收混合气体中的热能,达到能源分级利用、节能减排的目的。
作为重要的能源供应节点,启动和停运的次数较多,机组主要的启动方式大多是燃机冷态、汽机热态启动。在该机组优化之前,从燃机发启动令直到9E联合循环发电机组功率达到额定负荷用时超过180分钟。如此长的启动时间,对一个重要的调峰电厂来说,一方面影响电厂相应电网的调峰响应时间,另一方面也降低了机组运行的经济性,对电厂的经济效益造成诸多制约。运行稳定、响应时间短、启动迅速本是燃气轮机机组的主要优势,但是由于在该系统中加入了余热锅炉、后置汽轮机所形成的的燃气-蒸汽联合循环发电机组降低了上述优势。为提升联合循环发电机组的响应能力,缩短启动时间,提升快速启动能力,提升机组的经济效益,根据发电机组运行特点,对电厂内的联合循环机组进行优化研究,重点对启动时间进行优化。
2 9E联合循环发电机组快速启动优化对策
在燃气轮机快速启动优化的前提下,针对燃气轮机与锅炉,燃气轮机与汽轮机,锅炉与汽轮机之间的匹配性能开展研究,尽可能缩短燃气轮机启动直至达到最大负荷的时间。为此需要从余热锅炉中输出的蒸汽与汽轮机启动需求之间,主蒸汽参数上升与达到冲转要求之间,汽机与燃机负荷匹配之间三个角度开展工作,达到优化快速启动能力的目的。在此过程中,缩短时间即可降低燃气消耗量,从而提升9E联合循环发电机组经济性能。
2.1 燃气轮机清吹时间优化研究
9E联合循环发电机组在优化之前,燃气轮机开机之后的清吹程序需要15分钟,优化之后,经过电厂技术人员与美国GE公司的反复论证,并重新核算清吹过程中的多项参数,包括容积、流量及倍率等。最终确定将清吹时间从15分钟降为10分钟,其中包括了1分钟的安全冗余量,优化后的清吹程序中清吹倍数为5倍。缩短清吹时间,直接降低启动电机的运转时间,进而降低了厂用电耗。
2.2 启动过程优化
(1)燃气轮机优化
燃气轮机的优化改进重点是提升快速响应能力和灵活性,如何解决好启动过程中,余热锅炉和汽轮机的迟滞性限制燃机侧相应能力是问题的关键。在燃机启动以后,半小时左右即可达到并网条件,而此时锅炉升温升压才刚刚开始,距离汽轮机冲转和并网尚远。采用燃机先并网、适当提高燃气轮机有效负荷的思路,在燃机并网后适当提高初始负荷,一方面增加了发电量,另一方面提高透平排气温度至420℃以上进而加快锅炉侧升温升压。由于是热态启动,在此过程中利用好蒸汽旁路,控制调整好过热蒸汽温度压力,进快满足汽轮机冲转条件。在汽轮机并网操作完成以后,按照预设梯度增加燃气轮机的负荷,同时稳步提升排气温度至485℃,在此基础上,汽轮机进行低负荷暖缸。暖缸时间控制在20分钟以内,在暖缸作业完成之后,进一步增加汽轮机组负荷。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在汽轮机暖缸过程中,燃机按照每5分钟提升排气温度15℃的升温梯度,逐步提升燃气轮机的负荷,直至达到基本负荷要求。
燃气轮机的升负荷应该特别注意避免模式切换点附近停留,确保燃烧稳定,因此升负荷设定值应该结合模式切换的区间而考虑。提高燃气轮机负荷的过程中,为稳定主蒸汽的参数,确保汽轮机进汽参数稳定,每次模式切换成功以后,应该稳定运行直到透平排气参数不再快速升高。
(2)锅炉优化分析
锅炉启动之前需要降低高、低压汽包水位至正常水位线以下,该步骤的目的是保证锅炉加热过程安全进行,避免启动过程中水位快速上升,造成过热器进水,威胁锅炉安全运行。针对本次优化的循环发电机组锅炉,应在炉水循环泵开启之前,控制高压汽包水位在-120mm、低压汽包水位在-50mm。如此设定,预留了起压以后炉水膨胀造成的水位上涨,避免刻意开启锅炉放水门造成热量损失以及破坏水汽循环。另一方面,锅炉在升温升压过程中,应时刻关注汽包上下壁温差,一旦发现汽包上下壁温差接近或者超过限定值时,启动相应的处置预案,确保设备安全。
(3)汽轮机优化分析
首先,汽轮机热态启动,要求必须先投入轴封再启动真空泵抽真空。机组优化前,采用主蒸汽进入轴封集箱进而对前、后轴封进行供汽。此方式,一方面由于燃机启动后的锅炉升温升压缓慢,参数不足以匹配高温的汽轮机前缸需求;另一方面,由于启动前必须控制好主蒸汽压力,此时轴封未投入、真空未建立,只能通过锅炉侧启动排汽阀降低压力,且汽机房管道的疏水也只能通过无压放水排出,造成大量汽水损失且耗费时间。经过优化改造,利用邻机暖轴封的方式,引供热管道蒸汽进入轴封集箱。如此,可提前将汽轮机轴封投入,进而启动真空泵,快速建立真空。在真空高于-60kPa同时锅炉压力达到0.10MPa时,可以开启蒸汽旁路。适当开大汽轮机旁路可在保证蒸汽流速增加,有助于快速提高蒸汽温度,进一步加快满足汽轮机冲转条件。
其次,提高汽轮机冲转速率达到优化启动时间的目的。原先,汽轮机冲转按照240转/分钟进行升速,过临界时DEH控制系统自动将升速率提高至600转/分钟。经过分析研究,调整冲转速率提高至600转/分钟,进一步缩短启动时间约8分钟。
3 9E联合循环发电机组快速启动优化效果分析
3.1 联合循环发电机组快速启动优化效果
通过上述各项优化措施,最终联合循环发电机组快速启动时间由180分钟,缩短为120分钟,(目标功率负荷为160MW)启动时间减少了60分钟。
3.2 优化后启动过程分析
9E联合循环发电机组快速启动优化之后,对比优化前后的实测数据可以得到以下结论:(1)联合循环发电机组的有效负荷增加比优化前更加迅速,启动时间明显降低;(2)在汽轮机启动之后直至稳定运行,轴振实测范围在85μm之内,达到了机组稳定运行的目的;(3)从燃机发启动开始,直至汽轮机功率达到指定值,上下缸温度差稳定在50℃范围以内,与此同时,该过程中汽轮机胀差稳定在-2.5~3.5mm范围内,两项指标均达到安全运行的要求;(4)高、低压汽包水位在快速启动过程中始终保持在安全区间内。
4 结语
通过上述优化措施,9E联合循环发电机组启动时间明显降低,提升了机组运行效率和经济效益,提升了该系统对电网调峰的响应能力,同时燃气轮机和汽轮机运行稳定,各项参数控制在合理区间。本次9E联合循环发电机组快速启动优化方案取得成功。
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作者简介:金石(1990.12--);性别:男,籍贯:江苏省南京人,学历:本科,毕业于南京工程学院;现有职称:助理工程师;研究方向:热能与动力工程。
论文作者:金石
论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期
论文发表时间:2019/12/9
标签:机组论文; 燃气轮机论文; 汽轮机论文; 锅炉论文; 负荷论文; 时间论文; 蒸汽论文; 《电力设备》2019年第16期论文;