1、实施背景
渣浆泵蜗壳加工时为加工好一面后,机床加装车胎来加工另一面,以保证两面孔与平面的形位公差。见示意图。随着公司发展规模的不断扩大,用户个性化需求的趋势日益明显,导致设计开发的泵型型号越来越多,工装的需求也越来越多,而目前分厂的设备密集,可以存放工装的空间有限,同时按照工装管理的规定,半年的周检周期,周检的工作量越来越大,除此之外随着产量的不断增加,工装的磨损也随之加快,修车的工作量也越来越大,综上,在原有工艺的基础上进行优化改进,采取其他加工方式去掉车胎,清理生产现场工装,提出在保证产品质量的前提下,去除工装加工的方案。
车蜗壳示意图
2、方案确定
针对上述的实际情况提出优化方案如下:渣浆泵蜗壳的结构特点,蜗壳的同轴度、平行度以及角度是关键部位,召集技术人员及有加工经验的操作者进行分析,制定了详细的工艺方案,设计制作通用的工装卡具(为保证精加工时的形位公差采用等高铁,并用磁力表校正,卡爪的四等分处须在零位线上,精加工前务必校正零线),以及过程受控措施(必须严格执行首件自检,并留有记录,每批工件交检,必须抽检形位公差),在不同大小的立车上进行不同规格渣浆泵型号的蜗壳试验,在此期间质量部门多次检验,技术工艺人员结合实际情况一直跟踪,反馈,并做好记录,以验证新的工艺方案的可行性。
3、实施措施
针对公司目前蜗壳加工的现状及存在的问题,提出新的加工工艺方案。
多次探讨,研究,在不同大小的立车上进行不同规格渣浆泵型号的蜗壳试验,并跟踪验证,经过三个多月的验证(约200件/月),确定新工艺方案的可行性。
在有了试验、验证、数据后对CAXA工艺文档进行更改、更新、维护,对ZJ系列的渣浆泵蜗壳进行推广应用。
在保证产品质量的前提下,对新工艺方案进行推广应用,并将其相对应的工装进行停用。
后续设计制作新的工艺均按照上述进过优化的工艺进行制作,对新泵的蜗壳不再设计制作胎具,省掉了胎具的设计制作,降低制作胎具的成本。
4、应用效果
自应用以来的实施的验证,该方案的实施不仅能够保证产品的质量,在操作者熟练掌握加工过程中的要点后,其加工效率也较之前的工艺有所提高30%。
自采用优化后的工艺在保证产品质量的前提下,提高了加工效率,停用了相对应的胎具,大大的节省了分厂的空间,以用于毛坯区、半成品区,达到了预期的目的。
自新的工艺实施以来,对我公司ZJ系列的渣浆泵定型的工装共计41种,未定型工装20余种,对类似结构其余泵型约20余种,新设计制作的蜗壳进行了工装停用,省去了工装周检、修车的费用及工序,并对相对应的工装进行工艺更改,优化,除此之外,对类似结构新设计制作的蜗壳,采用优化后的工艺方案,省去胎具的设计制作。
采用上述加工方案后,能够在保证产品质量的前提下,提高加工效率,降低生产成本,省去了胎具的设计制作,以及后续胎具的修车、周检、维护。
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论文作者:王丙辰
论文发表刊物:《基层建设》2019年第2期
论文发表时间:2019/4/11
标签:工装论文; 胎具论文; 加工论文; 工艺论文; 设计制作论文; 方案论文; 公差论文; 《基层建设》2019年第2期论文;