摘要:在输送天然气的过程中,会受到多种因素的影响,例如气源、管道的敷设以及辅助设备的磨损和腐蚀等等,这些因素的存在,都会影响到天然气净化装置的运行效果。鉴于此,本文就天然气净化装置运行效果展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。
关键词:天然气净化装置;应用;高效过滤器
1.目前在国内外常用的天然气净化装置
(1)重力沉降式分离器:这款天然气净化装置需要比较低的造价成本,有相对较低的分离的效率,一般较大颗直径(例如大于一百谬的)的杂质颗粒才能被它分离出来。(2)旋风式分离器:这款天然净化装置同样造价比较低,但相比第一个得分离效率相对是较高的,但是他不适合将直径小于五谬的杂质去除干净,这是由于他的分离的原理所决定的,因此他对于天然气的净化等级要求是没办法达成的,所以一般的情况来看。我们只是将它当成是预处理设备。(3)湿法除尘器:这款的耗能相对较高,会造成二次污染,同样分离的效率也是比较高的,但是他的净化工艺相很特殊,同时其成本需求较高,因此现在来看已经基本不会采用此种装置了。(4)滤芯/滤筒式过滤器:这款过滤器相比其他类型的除尘器的分离效果是相对比较突出的,但是他是针对小于三谬直径颗粒净化而言的,如今在好多的净化过程中这种过滤器也是应用相对较广泛一种。即便是这样,他也有局限特性,他的局限性就是只能在含有的灰尘很少的情况下才可以。但是我们知道,天然气管道里面的杂质颗粒数量在我国来讲可以说是越来越多,现在多的都已经超过了人们的预知了,所以,在这样特殊的情况下,滤芯/滤筒式过滤器现在也根本没办法满足了。
2.天然气净化装置的应用及优点
就现在来看,许多大城市已经开始用上这类天然气的净化装置了,比如北京、上海、南京等全国各个城市的天然气净化厂,集输站以及门站中受到了相当广泛的应用了,而且也取得了非常好的经济以及生产效益。在实际的应用中,有具体以下几个有点表现:(1)净化的能力相当的可观:总的净化效率已经超过了百分之99了,净化要求完全能够实现。(2)耐受性能良好:特制的中空纤维滤料拥有相当大的弹性。(3)容纳污垢的量很大:高远远超过了滤芯式过滤器的纳污量。(4)具有相当稳定的条件:利于工人的操作,管理上也很容易,达到了相对稳定的净化效果。(5)适应性能比较强:适应能力很强,可以适用于比较极端恶劣的条件。(6)操作弹性比较大。
3.装置运行存在问题及处理措施
3.1集配气撬试运行中出现的问题及处理措施
(1)收球筒密封处发生轻微气体泄漏,现场H2S含量小于5ppm。处理措施:对收球筒进行隔离、泄压及置换后,更换密封垫,同时加强现场巡检及巡检人员劳动防护管理。(2)超声波流量计因补偿温度计故障、信号放大器失灵等故障,出现计量错误。处理措施:更换补偿温度计表头,更换信号放大器,并做好温度表头及流量计防水措施,保证电气元件干燥。
3.2脱酸装置试运行中出现的问题及处理措施
(1)吸收塔运行压力4.0~4.35MPa,低于设计值5.1MPa。在保证上游不超压、产品气合格的前提下,尽量提高装置的运行压力,同时加强湿净化分离液位的监控,防止吸收塔冲塔。(2)吸收塔发泡频繁。在装置运行时,采取了增加贫胺液过滤量以及向系统加入消泡剂的措施,但发泡频率下降不明显;在装置停车时,用板式过滤机对系统胺液全部过滤,并且补充了少量的新胺液,发泡频率明显下降。
3.3脱水装置试运行中存在的问题及处理措施
三甘醇重沸器温度波动较大,易熄炉。停炉时,厂家对重沸器机械式温控阀重新校定,并在燃料气二级减压阀前增设一台减压阀将燃气压力从0.26MPa降至0.1MPa,降低二级减压阀降压幅度,提高重沸器燃料气进口压力的稳定性。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆3.4硫磺回收装置试运行中存在的问题以及处理措施
(1)滤液泵进出口管线堵塞,导致不能正常生产硫磺滤饼。疏通堵塞管线,在泵入口管线上增设导凝管线,每次启停滤液泵时,通过导凝管线用除盐水清洗滤液泵及管线;同时定期清理滤液箱内部沉积的硫磺,加强员工真空转鼓过滤机的操作培训。(2)装置酸气入口管线上紧急切断泄放管线直径设计过小,不能满足放空需求。装置停车时,单独设置放空管线至火炬系统。(3)KOH配制罐设计不合理,KOH加入口位置过高,不易操作,且罐底及管线冬季容易出现KOH结晶堵塞管道。将KOH配制罐更改为带搅拌的地埋配制罐,同时对管线进行电伴热保温。
4.天然气净化装置节能措施
(1)在生产运行中要不断优化实际操作。首先根据原料气气质的变化,调整脱硫单元贫液入塔层数和循环量。减少溶液在每层塔盘上的高度,但要确保溶液中原料气的停留时间,在正常运行时,提高溶液入塔的高度,溶液循环量下降到三十,酸气量下降到一千四左右,酸气中的体积分数提高到百分之四十左右,回收装置操作起来更加平稳。在整个调整过程中,有两种节能效果,一方面因为溶液的循环量被调低了,电机的输出功率也减少了,电机的电流从176降到了169;使得溶液再生所消耗的蒸汽量也从5000降到了4000;另一方面,操作调整后,装置冷却的循环水量随着溶液循环量的降低相应的降低了;冷却酸气用的循环水冷却量随着酸气总量的降低也相应的降低了,而循环水所用电机的输出功率也降低了,回收装置的尾气灼烧炉需要用的燃烧气量也相应降低了。其次,优化循环水装置的操作,循环冷却水用量减少,所有的循环水泵也可以减少,同时,在气温比较高的季节,出水温度达标后,就可以不用凉水塔空冷风机。在正常生产得到保证的情况下,可以间歇运行污水处理作业,从而节约用电。第三,锅炉消耗的能源最多,但只要措施到位,就有很大的节能空间。在生产运行中,对烟气中的氧气和剩余可燃气含量进行定期检测,及时调整锅炉燃烧器的配风,可以提高热效率。同时,对锅炉外表的温度也要定期检测,根据实际,确保锅炉外表保温材料的最佳状态,可以有效的减少热损失;还可根据蒸汽各参数的变化,调整锅炉负荷,减少燃料气的使用量。同时,定期保养天然气净化装置,确保装置没有跑冒滴漏的现象发生,也是节约能源的方式之一。
(2)对装置技术进行改造。低负荷状态下,脱硫装置的溶液循环量减少,循环泵的出口阀门的开度是比较小的,但出口压力比较高,造成泵效率低的状况。通过根系离心泵的特性曲线图,可以在满足低负荷运行的条件下,减少一级离心泵的叶轮,减少压头,使循环泵的功率减少。因此,拆除循环泵最后一级叶轮后,取而代之的是一个加工的轴套,改造后的循环泵,在同样的低负荷状态下所需要的电流明显降低,从而节约了电耗。对硫磺回收装置风机中的多余空气进行合理的利用。在低负荷运行时,主燃烧炉风机和尾气灼烧炉风机的进风量是处于过剩状态,但因为风机喘振流量有限,进风量不能过低,造成增大了风机放空量,这样会造成能源浪费,因此,在罐区吹扫上可以利用放空空气,这样可以减少工厂风的使用量,也可以在污水装置中引用放空空气进行曝气,达到节能的效果。
结语
要想确保天然气净化装置的有效运行对于工作人员而言压力很大,对此,相关研究人员已经在实践中摸索出一些好的经验和做法,希望今后能够找到更好的节能措施,促进石油企业的健康发展。
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论文作者:畅凯凯,李全龙,武晓博
论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期
论文发表时间:2019/4/28
标签:装置论文; 天然气论文; 管线论文; 措施论文; 溶液论文; 较高论文; 滤液论文; 《基层建设》2019年第6期论文;