某车型加速行驶车外噪声分析及整改论文_董善燕

1绪论

1.1背景

噪声污染是当今主要污染源之一,汽车噪声主要有发动机燃烧噪声、进排气噪声、轮胎噪声、其他部件运转产生。

法规GB 1495对加速车外噪声进行了严格的限制,其中3.5T以下N1类汽车的限值为77dB(A)。

1.2某车型现状

在对某车型车外加速噪声进行两次测量,测量结果如下:

两次测量结果均大于79 dB(A),不满足设计要求≤77的要求。

2.1消声容积排查

对消声器进行如下变更:

消声器容积由7.7L增加到13.8L,消声器截面由圆形变成椭圆,两个消声器均为抗性消声器。试验结果为85.5dB(A),噪声反而增大,可见单纯增加消声容积没有效果。

2.3 排气噪声分离确认

在转毂对排气噪声进行分离测试,在原车型排气尾管末端接入超大容积消声器,可认为屏蔽了排气口噪声,如下图:

1)屏蔽排气后(断电子风扇):

屏蔽后,排气对车外加速噪声的贡献:2档减小了3dB(A)左右,三挡减小了5dB(A)左右;2档均值79,3档均值74,最终车外结果75.5dB(A)左右,满足法规要求的≤77dB(A)。

2)电子风扇转起后,3档车外加速噪声值会变大1dB(A)左右,导致车外噪声变大0.5dB(A),最终车外加速噪声结果仍满足法规要求。

2.3 原因确认

从以上分析可得出该车排气口噪声对车外噪声贡献最大,需要对之进行削减。

3.整改措施

3.1 频频采集:

在转毂上对排气口噪声频谱采集情况如下;

从频谱图上可以得到约在550Hz-600Hz之间有较强的声压强度。

3.2 CAE分析

1)对原状态消声器在GT-POWER里建模,分析传递损失情况如下:

由上图可得原状态消声器整体传递损失均处于较低水平。

2)在原消声器基础上增加二级消声器,消声器主要结构为穿孔管,如下图;

可见传递损失已得到显著提高。

3)阻性消声器可以消除中高频噪声,故在二级消声器上增加吸音棉:

二级消声器增加吸音棉后,整个消声系统的传递损失进一步提高,故按照此方案进行实物验证。

4.试验验证

按照增加二级消声器、内部增加吸音棉进行实物验证,试验结果如下:

加速行驶车外噪声试验结果为76.4dB(A),满足法规要求。

5 总结

通过排气噪声分离试验可以排查排气噪声对整车噪声的贡献程度;GT-POWER可以对不同消声器消声的性能进行对比,可以针对特定频率段的排气噪声进行消声器结构改进。

参考文献

[1] 舒歌群,高文志,刘月辉. 动力机械振动与噪声[M]. 天津: 天津大学出版社. 2008

[2] 周林, 殷侠. 数据采集与分析技术[M]. 西安:电子科技大学出版社, 2005

[3] 刘成,颜伏伍. 车用发动机振动测试方法的新进展. 柴油机,2006,28(6)

[4] 王辉. 直列四缸发动机的振源分析与仿真. 北京:机械工程与自动化,2009.5

[5] 振动分析 张淮 汪风泉 编著

[6] 机械振动 清华大学工程力学系编

论文作者:董善燕

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第24期

论文发表时间:2019/11/26

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