李健
中铁建设投资集团有限公司 广东深圳 518000
摘要:为解决盾构穿越孤石群地层的难题,本文以深圳地铁11号线车公庙站~红树湾站盾构区间小里程段为例,分析了盾构穿越孤石群段遇到的问题,对处理技术措施进行探讨。
关键词:盾构穿越孤石群;问题及处理措施;技术
1.工程概况
深圳地铁11号线车公庙站~红树湾站盾构区间小里程段,全长3.5km,盾构机开挖直径6980mm,区间自盾构始发井始发向东掘进,过中风井后向北掘进通过地铁1号线竹子林车辆段后,上穿1号线侨竹区间,然后沿深南大道到达车公庙站贯通。
在上穿地铁1号线期间,在2013年12月11日区间右线掘进至YDK5+389.2 时,盾构机出现总推力、扭矩增大,速度减慢,总推力最大达2600T,扭矩最大达3000KN.m,刀盘及螺旋输送机跳停,速度小于10mm/min,从渣样中取到大量粗粒微风化花岗岩,最大块径达53*39*33,根据深圳地质特点初步判断盾构遇到风化球状体或回填抛石(孤石)。
经过两天的连续掘进,于12月12日通过了右线YDK5+389.2~YDK5+5387.7共10.5m的连续孤石群。
2.地质情况
在盾构掘进过程中,在右线里程YDK5+389.2~YDK5+5387.7段发现共10.5m的连续孤石群,从渣样中取到大量粗粒微风化花岗岩,从螺旋输送机输出60余块30cm*50cm的花岗岩,最大块径达53*39*33,根据深圳地质特点初步判断盾构遇到风化球状体或回填抛石(孤石)。此段地质详勘情况。
3.盾构穿越孤石群技术措施
3.1穿越前开仓换刀、设备检修
此孤石群段在上穿地铁一号线期间遇到,在盾构机上穿地铁一号线前,已根据地质情况,选择合理的刀具检查点,开仓对刀具进行检查、更换,为掘进通过孤石群的提供了刀具保证;同时对盾构机各个系统及常规配套设备进行检修,且在穿越期间加强对整个设备系统检修和保养工作,以防止由于设备故障而造成长时间停机,导致地表出现沉降。
3.2盾构掘进控制
2013年12月11日区间右线掘进至YDK5+389.2 时,掘进参数异常,渣样中发现微风化花岗岩,立即停机,项目部组织工程部、设物部、安质部等相关部门召开会议,针对孤石群掘进进行技术讨论,由于出现孤石的恰好位于既有线隧道的上方,无法采用地面处理措施,为了不在既有线上长时间停机,经商讨决定采取调整掘进参数直接掘进方案通过孤石群。
掘进参数调整如下:
(1)刀盘转速
孤石平均强度为94MPa,强度较高,孤石对滚刀受力较大,刀盘转速越快,孤石对滚刀的冲击能越大,刀盘转速不宜过快,控制灌入度,减少刀具受的的瞬间冲击力;刀盘转速较小,也可以减少对地铁一号线的扰动;刀盘转速控制在1.0~1.2转/min。
(2)掘进速度
孤石群因强度较大,应降低掘进速度,减少单位时间内刀具切屑的岩石量,易把岩石切削成较小块,掘进速度控制在12mm/min以内。
(3)刀盘扭矩
掘进时密切关注刀盘扭矩情况,推进时以减小总推力、掘进速度及做好渣土改良来降低刀盘扭矩,扭矩不大600KN.m,当扭矩波动至800 KN.m时,立即停止推进,停止刀盘转动,进行换向,当扭矩波动到1000KN.m以上时,立即停机,由掘进负责人汇报至机械总工和土木总工,得到新指令后再行掘进。
(4)总推力
推力是影响刀具破损的最直接参数,其大小直接决定了刀具所承受的荷载。孤石段掘进刀盘和刀具的受力是不均匀的,总推力不宜过大,依据掘进速度及刀盘扭矩选择适宜的总推力,总推力不大于2000T。
(5)螺旋输送机压力
螺旋输送机最大压力设定为100bar,掘进时,密切关注螺旋输送机压力,压力超限时,立即停止转动,进行反转,防止土仓内孤石住螺旋输送机。
(6)同步注浆
本区间每环理论注浆量为4.5m?,防止地表及既有线较大沉降的发生,防止既有线后期隆起,需保证同步注浆效果,同步注浆量充填系数一般为1.5~1.6,注浆量6.5~7.5m?,注浆压力2~4bar,浆液初凝时间控制在3~5h,注浆过程中注浆速度与掘进速度同步,必须保证六管同时注浆,根据地表沉降情况适当调整注浆量;
为减小注浆压力对既有线的影响,应减小3.3孤石群段盾构掘进参数汇总
底部注浆流速,降低底部注浆孔压力,减少底部注浆孔注浆量,同时增加中部及顶部注浆孔注浆量,确保总注浆量不减少。
通过采取以上措施,经过两天的掘进,顺利并安全通过YDK5+389.2—YDK5+5387.7共10.5m的连续孤石群。通过孤石群的掘进参数见下表1.
表1盾构通过孤石群掘进参数汇总表
4.遇到的问题及处理措施
4.1搅拌棒脱落
右线994环掘进至900mm时,刀盘扭矩突然逐步上升,最大扭矩达到4000KN.m,主司机立即停止掘进,停止刀盘,初步判断为孤石原因,采取反转刀盘,降低刀盘转速,降低掘进速度方案重新掘进,刚掘进5分钟,土仓隔板搅拌棒处放生喷浆现象,土仓压力急剧下降至0bar,对搅拌处进行检查,判断为搅拌棒从土仓隔板上脱落。(搅拌棒长度800mm,最大直径300mm)
处理措施:1)采用20mm厚的钢板对搅拌棒与土仓隔板连接口进行焊接封堵。 2)检查其它搅拌棒与土仓隔板连接情况,并通过焊接进行加固。 3)螺旋输送机最大压力设定为100bar,掘进时,密切关注螺旋输送机压力,压力超限时,立即停止转动,进行反转,防止土仓内脱落的搅拌棒卡住螺机。4)掘进时密切关注刀盘扭矩情况,推进时扭矩不大于600KN.m,当扭矩波动至800 KN.m时,立即停止推进,停止刀盘转动,进行换向;防止搅拌棒卡着刀盘。5)掘进过程中,由保养工在前体附近盯看搅拌棒外侧情况,发现漏水、漏气等异常情况,立即通知主司机停机。
4.2螺旋输送机被卡
在右线995环掘进过程中,由于孤石块径较大,螺旋输送机输送能力有限,出现螺旋输送机被卡死的情况,螺栓不能转动,螺机压力瞬间突增,螺机被跳停,螺机中部响声很大,同时渣土出不出来。
处理措施:1)螺机最大压力设定100bar不做调整,当螺机压力超限跳停时,立即进行螺机反正,反复操作,使孤石在螺机里能缓慢移动,防止越卡越死。2)把仓口前仓门开至最大,同时关闭仓门后仓门,不出渣,使螺机后部压力增大到1bar以上后,螺机调整为正转,同时迅速打开后仓门,利用螺机里的泥浆及压力把孤石向仓门口移动。3)使螺机在土仓口前后移动,防止孤石在土仓螺机口处造成卡仓口。
5.总结
经过项目部周密安排,严格管控,精心组织,始发井~车公庙站盾构右线于2013年12月11日至12月12日通过了上穿地铁1号线孤石群段,历时2天,在穿越期间,地表沉降在规范要求内,且保证了地铁机车的正常通行,未对地铁1号线的运营产生任何不良影响。
论文作者:李健
论文发表刊物:《基层建设》2016年3期
论文发表时间:2016/5/29
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