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摘要:在我国不断发展完善的过程中,变电站综合自动化系统飞速的发展,已经广泛应用于各级变电站,对变电站中常见问题的解决也尤为重要。文章在大量研究变电站自动化系统的调试和运行中常见问题的基础上,结合某电网500kV变电站近年的故障统计情况,对这些问题作出分析和,并提出解决这类问题的方法。
关键词:变电站综合自动化系统;调试;新方法
引言
电力系统的实际运行状态对人民的日常生产生活具有深远影响,且与社会、国家安全紧密相关。变电站在电力系统中占据极为重要的位置,主要对处在供电侧的相关用户负责。现阶段,越来越多的智能化设备及电子信息技术得到了应用,很大程度上促进了变电站自动化的建设。需要注意,在运用自动化调试的过程中,难免会遇到问题,需要工作人员及时解决出现的问题,以推动我国电力系统的大力发展。
1常见故障及其原因分析
1.1站控层故障
站控层主要指的是厂站级的监控,是指监控主站、工程师站、信息子站等。如果发生故障,可能是由以下三种原因导致,由于自动化系统信息量很大,新建或是改动后的工程验收传送不到位,导致后台系统参数报文名称定义不清,主分画面显示与实际不一致。硬件故障主要表现为设备频繁死机,主要是因为设备运行时间长而导致老化、硬盘主板损坏,并且致使后台设备损坏严重;前置机软件故障主要表现在应用程序无响应和无原因的死机,只要重新启动就可恢复。
1.2防雷接地问题
在进行变电站的调试时,许多工作人员往往不够重视防雷接地工作,导致许多变电站由于防雷接地不当而引发一系列问题。在变电站的防雷接地工作中主要存在以下几点不足:一是管线的埋设问题,管线的埋设不符合要求常会导致接地电阻变大,这样在雷雨天气中,电流减泄时会受到较大的阻力,影响了防雷效率,无法保证变电站的安全性;二是防雷接地所使用的材料过于随意,材料的焊接规范性差,这容易导致变电站的防雷接地性能不佳,影响了变电站的运行安全,严重的可能会对人们的财产与生命造成威胁。
1.3变电站自动化调试中的常见问题
变电站自动化调试中存在诸多影响因素。例如,很多厂家调试过程环节繁琐、复杂,需要调试的内容较多。安装程序中会遇到以下问题:第一,排除故障会花费较多时间,因为调试过程中具有很多中间环节,且调试中容易发生遥测、遥信等故障,还要寻找故障出现的原因,导致调试时需要在处理故障方面耗费过多时间;第二,调度端与变电站之间配合缺乏紧密性,调度和变电站需展开密切联系才能顺利开展,若是变电站和调度端之间的配合不足,将不能执行各项数据的调度命令、上报任务和采集任务等,降低了工作效率;第三,变电站中的小电流设备等厂家众多,而各家厂商拥有自己的通信规约,因此在调试过程中,不同的规约和通信方式加大了变电站调试工作的难度。
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2变电站综合自动化系统调试新方法
2.1 DNP模拟主站与子站CCM软件联调
DNP模拟主站和子站CCM软件进行规约调试,先测试链路建立情况,检查功能是否合格:1)检查主站与从站的关系是否非平衡式的,其中主站为启动方,从站为响应方。)DNP3.0的数据链路层的功能验收:主站无需对从站的链路层进行确认,因此从站上送报文链路层所含功能码必须定义为非确认用户数据;主站召唤全数据或上送变化数据,如从站无法采用一帧(一帧最大256字节)组包,应采用传输层分帧连续上送,而主站收到最后一帧进行应用层确认。)DNP3.0的应用层的功能验收:主站必须对从站的应用层进行确认,因此从站上送数据报文应用层所含CON位必须置为有效,即要求主站确认用户数据(空数据无需主站确认);主站卜发请求,主站(主站设定时问10-20s)收不到从站响应,则重发原请求(传输层SEQ递增,应用层SEQ不变);主站如重发三次请求,从站均无响应,则主站复位链路。)对从站响应重发的验收:从站不得同时处理多个请求,即在处理第二个请求前,必须将前一个请求响应及主站确认完全处理好;设定逾时1}-5s或收到新的请求,从站未收到主站确认,重发原响应。如从站收到连续两个相同的序号的确认,从站无需理会第二个确认;从站只有收到对主站对响应的确认后,才能将原响应从缓冲区中清除,不管主站是否复位链路厂。
2.2注重调试、验收工作过程
变电站综合自动化的调试与验收是一项复杂的工作,仅仅一个主变的间隔就有上千条信息,并且涉及的专业也多,变电站整体的工作量可想而知,任何一个信息被疏漏就会有很大的故障隐患。因此,快速、全面地优化报文是信息管理的有效手段,这一工作的的系统推进有效规范整理信息;还可编制一个准确详细的大纲,仔细核对每一个信息参数,强调调试、验收的工作过程。
2.3提高防雷接地质量
在进行防雷接地的施工时,应当严格按照相关的要求作业,并反复地对电气设备进行检查,施工人员之间应当保持有效的沟通交流,对防雷接地施工中存在的问题及时发现,及时解决。防雷接地所使用的施工材料应当按照规范进行选择,施工时的焊接作业应当由经验丰富的施工人员来进行作业,保证焊接的质量。焊接挖完毕后还要仔细的进行焊点的检查,保证高质量地完成焊接工作。
2.4调度联度调试
首先,当调度端开关位置发生错误时,要运用调度联动的上送遥信的调试策略,借助对上传的报文进行检测,及时发现运动的总控,把遥信上传报文发出,确定故障存在于调度端。此时,可以开始检查调度端。若不运用这一调试策略,将难以了解变电站端是否存在问题,导致在变电站端的检查上花费诸多时间。其次,当SOE信息发生错误而调度端事故总信号COS信息却没有出现错误时,可以采用调度的联调上送遥信过的故障调试策略,通过检查上传的报文,发现变电站远动总控确实只是发送COS变位报文给了调度端并没有发送SOE报文。所以,可以判断问题出现在变电站端。通过检查上传的数据库可以发现,是由于没有选中事故总信号中的SOE是否上传,选中后故障被排除。最后,在区调系统的通信不能正常进行时,通过采用调度的联调上传通信故障调试的策略,能够很快发现调度两台前置机的控制权问题。使自动化系统的运行不稳定,就会出现此类故障。在自动化调试策略中,遥控故障调试的策略、ERTU调试的策略和VQC系统调试的策略,在本体调试中所发挥的作用极为重要。究其原则,在于ERTU、遥控和VQC在系统中占据着极为重要的位置,因此若是未运用上述调试策略很难排除相关故障。
结语
目前的情况而言,我国变电站综合自动化系统正在飞速发展,只有细致分析故障产生的现象,归纳总结应对问题的预防措施和整改方法,才能大幅降低故障发生率,促进自动化系统技术更好地服务于电网。文章提到的相关问题是变电站运行中的常见问题,解决的措施也是在多年的自动化工作中提炼出来,这些方法可以提高变电站自动化系统的可靠性和稳定性,对解决这类问题具有很强的参考性价值。
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论文作者:高兴,石艳红,吴亚勇
论文发表刊物:《河南电力》2018年18期
论文发表时间:2019/3/13
标签:变电站论文; 主站论文; 故障论文; 防雷论文; 报文论文; 自动化系统论文; 策略论文; 《河南电力》2018年18期论文;