材料试验机的故障分析与排除方法论文_王灵知

材料试验机的故障分析与排除方法论文_王灵知

黄冈市计量检定测试所 湖北黄冈 438000

摘要:材料试验机主要用于材料的力学性能试验,试验机在检测实验室使用过程中经常会出现各种故障,对于不同结构的试验机,具体产生的故障也有所不同。对材料试验机的故障进行分析和排除,对试验机的操作和材料的鉴定具有重要意义。基于此,本文主要对材料试验机的故障分析与排除方法进行分析探讨。

关键词:材料试验机;故障分析;排除方法

1 前言

拉力、压力万能试验机是试验机中应用最广泛的一种材料试验机,材料试验机不仅有外观、结构上的技术要求,而且也有使用和示值方面的技术要求。在检定材料试验机过程中,经常会遇到一些问题使检定工作无法正常进行,任何解决这些问题,使检定工作顺利完成,对检定人员提高服务质量和工作效率非常重要。

2 故障分析及排除方法

2.1加荷时振动(指针抖动)

产生加荷时振动(指针抖动)现象的原因有以下九种情况。

(1)机械共振,来源于附近其它机器的影响。可以通过改变安装试验机的地点,避开其影响。

(2)安装地基不牢或地脚螺丝松动。可固紧地脚螺丝或加固地基排除。

(3)油路系统中有大量空气。排除方法是将油泵放气螺钉打开,开动油泵放出空气,快速上升油缸,快速放油,反复进行几次可放出油路系统中的空气。

(4)用油粘度过低,活塞周围大量溢油或高压管等处漏油。可按说明书更新油或检查油管接头是否松动进行排除。

(5)送油阀内有杂质或锈蚀等原因。可通过清洗送油阀,重新灌油、排气加以排除。

(6)溢油阀稳压弹簧压力过大。可通过稍松溢流阀外壳或更换弹簧排除。

(7)油泵钢球与球座不密合或脏污,活塞上的弹簧断裂或弹力过小,柱塞运动受阻等。可检修油泵,排除有关故障。

(8)径向柱塞油泵的变速箱内齿轮副啮合不良。可以调整油泵与电动机连接的螺钉。

(9)电动机有较大振动引起共振。可紧固或检修电动机排除故障。

2.2加不上载荷,特别是加不到试验机的最大载荷

产生这种现象的原因及解决方法如下:

(1)油箱油量不够,加载到一定负荷,送油阀回油管有“噗、噗”声响,且出油少、有气泡,当负荷不能再上升时,回油管无油流出。出现这种情况时,可通过往试验机油箱内加油,直至油液面达到视油窗的一半,即可排除故障。

(2)油粘度低,加载时送油阀回油管一直有油流出。可通过更换粘度合适的油排除故障。

(3)油路系统漏油。油路系统漏油一般都出现在缓冲阀、回油阀、送油阀、油泵及管路的连接处,若是螺丝松了,拧紧螺丝即可;若是密封油圈、密封垫片坏了,就必须拆开此处更换新的。

(4)带动油泵的皮带松动,有打滑现象。此时,加载到某一负荷后力值不能再上升,送油阀回油管无油流出,油泵无工作声。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆排除方法:松开电动机固定螺丝,调整好位置,使皮带拉紧,再将电动机固定螺丝拧紧。若皮带变形太大,就需更换新的皮带。

(5)送油阀稳压弹簧刚度低或节流针空腔有堵塞现象。每次加载只能达到一定负荷,当负荷不能再上升时,回油管出油量大。排除方法:更换刚度适宜的稳压弹簧或清洗脏物。

(6)油泵的柱塞未压紧或柱塞与柱塞套之间间隙大,连续加载几次,达到一定负荷后又逐渐降低,且送油阀回油管无油流出。排除方法:用扳手紧固柱塞套压帽或更换新的柱塞与柱塞套。

(7)油泵的集油器未压在泵件上,每次加载都只能达到一定负荷,且负荷不能再上升时,送油阀回油管无油流出。排除方法:用扳手将油泵后端的固定螺钉旋紧。如仍有问题,再将集油器卸下,在集油器与泵体之间增加垫圈。

(8)送油阀阻尼针与阻尼孔间隙过小,每次加载只能达到一定负荷,当负荷不能再上升时,送油阀回油管出油量大。排除方法:取出阻尼针,沿阻尼针轴向用锉刀适当锉去一部分。

(9)油泵柱塞锈蚀,在加载过程中,送油阀回油管出油不连续或有波动,到某一负荷不能再上升时,回油管无油流出。排除方法:取出柱塞重新抛光。

(10)工作油缸与工作活塞的间隙过大,随着负荷增大,油从工作油缸的间隙流出,送油阀回油管一直有油流出。排除方法:更换工作油缸和活塞。

2.3摆锤回落太快

产生摆锤回落太快现象的原因有以下四种情况。

(1)用油粘度过小或太脏。可清洗并更换新油。

(2)不可调节的缓冲阀锥面油槽太深或阀体与底座不密合。可清洗研墨或减少油槽沟排除故障。

(3)可调缓冲阀中钢球与球座不密合。可清洗或研墨。

(4)可调缓冲阀旋钮位置不适合。则重新调整旋钮位置。

2.4摆铊回位不正常,出现太快或太慢现象

其主要原因及解决办法为:

(1)油粘度过低或太脏。应更换粘度合适的油。

(2)缓冲阀节流针太脏、磨损大或调节不当。应清洗缓冲阀或调节缓冲阀。

(3)缓冲阀的钢球与进口接触不良,有空隙或有脏物,密合不好,缓冲器出油孔被堵塞。排除方法:清洗缓冲阀,调整钢球与阀座间隙,重新定位缓冲阀标记A、B、C。

2.5示值负超差,小负荷范围误差更大

产生示值负超差,小负荷范围误差更大现象的原因有以下十种情况:

(1)从动针及绘图装置的阻力过大。排除方法是适当调整从动针及绘图装置的阻力。

(2)摆锤轴及针轴的轴承太脏或锈蚀。应清洗、除锈并加润滑剂排除故障。

(3)测力活塞与油缸间脏污。应检查并排除。

(4)联杆与机体有摩擦。应检查消除摩擦。

(5)带动测力活塞转动的皮带脱落。挂上皮带即可。

(6)齿杆与齿轮啮合不良或齿杆与上面的弹簧片碰擦。可通过调整齿杆与齿轮的啮合及弹簧片的位置排除。

(7)齿杆的导向架及导轨齿轮间附有脏污或锈蚀。可通过清洗并润滑排除。

(8)线锤的线未绕到槽内。可纠正绕线,将其绕在轮槽内排除故障。

(9)推板与齿轮的夹角变大。应检查校正。

(10)测力部分向摆锤扬起方向倾斜。需要调整测力部分的水平度排除故障。

2.6试验机在工作过程中,不可调缓冲装置不起作用

不可调节缓冲装置安装在测力油缸与高压油管连接处,高压油进入测力油缸,推动活塞下移,当试样断裂后载荷急剧下降,缓冲装置内的锥形阀在油压的作用下迅速堵住回路,使得液压油从锥形锥面的两个油槽沟返回油箱。如果当试样断裂后摆杆回落太慢或不能回落,从而影响试验机的正常使用。这主要是锥形阀锥面上的槽沟太浅或被油污堵塞所致。排除方法:拆卸油管,取出缓冲装置,用汽油清洗。如槽沟太浅用什锦锉锉深槽沟即可。

如果当试样断裂后,摆杆迅速回落与档销碰撞很容易使摆杆变形,推杆与齿轮严重损伤及磨损。这主要是锥面上的两个槽沟太深,液压油回油量太大,使缓冲装置没有起到缓冲的作用。排除方法:将缓冲装置卸下。用焊锡将两个槽沟焊平,然后用细水砂纸磨光表面,再用什锦锉重新刻槽。一定要注意槽沟不能达到以前的深度,达到平稳卸荷为止。

3 结语

以上是笔者在工作实践当中,对材料试验机常见故障的分析归纳,并提出了相应的处理方法,对正确使用和维护试验机有一定的帮助。

参考文献

[1]孙吉树.论万能材料试验机几种因使用不当引起的故障成因分析[J].科技信息,2011(15).

[2]李道立.万能材料试验机故障的原因及排除方法[J].计量与测试技术,2006/12.

[3]徐春礼.材料试验机的故障分析与排除方法[J].机械工业标准化与质量,2011(06).

论文作者:王灵知

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第26期

论文发表时间:2018/1/31

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

材料试验机的故障分析与排除方法论文_王灵知
下载Doc文档

猜你喜欢