摘要:对于燃气-蒸汽联合循环机组来说,有其特殊的协调控制模式,为了提升整套联合循环机组的效率,蒸汽轮机采用滑压运行的方式,不具备一次调频功能,所以燃气轮机需要承担更多的调频任务。通过分析,确定目前机组的调频能力与电网要求的差距,并设计了几项用于提升机组调频能力的软件优化方案。
关键词:联合循环;一次调频;速度变动率;燃烧调整
一、并网机组一次调频功能的要求
众所周知,电网中的电能是不能进行储存的,需要实时调整供应侧与负荷侧的平衡,否则可能会引起电网周波的波动,电能质量不佳可能会引起用户设备的损坏,甚至造成诸如2003年美国东北部大停电、2006年欧洲大停电等恶性的电网事故。
对于网频平衡的调节,一次调频是最基本也是最有效的方式,能够根据网频的实时波动情况,使每台并网机组均进行贡献,向网频波动相反的方向增加或减少机组出力,起到平衡电网周波的作用,以华北电网为例,要求所有并网机组均具备一次调频功能,且不能退出,同时还对一次调频的限幅、动作死区、增益、稳定时间、贡献电量等指标进行了明确的要求。
目前我国对于火电燃煤机组一次调频功能的研究已趋于成熟,但是对于燃气轮机组的一次调频的研究开展的还比较浅,主要原因是,燃气轮机均为外国进口产品,在国外通常用于单机运行快速调峰,所以单独的一次调频参数设置能够满足相关要求,但是在国内,通过联合循环的方式,引入了蒸汽轮机,这在无形中增加了整套机组的负荷总量,相当于单台燃气轮机需要承担更多的调频任务。
二、联合循环机组一次调频现状
华北电网区域内的联合循环机组普遍由三大主机厂的燃气轮机垄断,燃气轮机与国内主机厂合作生产的蒸汽轮机配合组成联合循环机组。一次调频功能是一项电网与电厂相互博弈的功能,对于电网来说,希望所有并网机组都能够在网频发生波动时做出贡献,向着反方向进行调节,这样有利于电网的稳定,有助于电能质量的提升。但对于并网机组来说,希望参与到一次调频的量越少越好,过度频繁的波动,会造成燃气调节阀、锅炉受热面、汽机叶片等部件的老化加速,所以有些电厂会限制一次调频的动作幅度与动作速率,甚至通过逻辑造假的方式退出一次调频功能。
电网意识到各并网机组的一次调频贡献度均不大后,引入了“两个细则”考核,将一次调频作为其中的一项考核指标,即在全月的考核点上,进行机组一次调频动作情况的统计,如果全月的动作正确率高于80%,不予考核,如果低于80%,将接受考核,且考核量随着动作正确率的降低而升高。这项指标下发后,并网的各个机组的一次调频功能的投入率得到了较大的提升,但是一次调频的贡献量仍然不大。
三、蒸汽-燃气联合循环机组一次调频实际性能与指标对比
通过对华北电网关于一次调频功能的性能指标要求的解读,以某电厂一拖一机组为例,对该套机组的一次调频指标进行了对比,寻找差距,作为逻辑及控制方式的优化的方向。详见下表2-1。
表1 某厂一拖一机组实际一次调频性能与指标对比
GE-9FB级重型燃气轮机一次调频功能优化
跟随GE机组的出厂设置,具备一次调频功能,简称PFR,这个功能包含了在预选负荷、外部负荷的功控模式下,当网频超过预设置的死区后,通过改变转速基准,来提升或降低负荷。
燃气轮机改变负荷是通过改变燃料量来实现的。当速度探头检测到偏差时,说明网频距离中心频率50Hz存在了偏差,当这个偏差大于动作死区后,一次调频功能动作。燃料基准的计算公式详见(3-1)、(3-2)
FSR=FSRN= FSKNG * (TN_ERR) (3-1)
TN_ERR=TNRL–TNH = (TNR+DWATT*DWKDG) (3-2)
其中FSKNG=10, DWKDG=0.013277656, TNH为实际转速的百分数, DWATT是实际的负荷(MW), TN_ERR的转速死区TNKEDB=TNKEDBWF=0, 所以通过当前的逻辑设置,一次调频没有死区。
该设置具有系统稳定、参数可调的特点,其中用于指示机组响应速度的量,使用TNR来表示。
四、对一次调频逻辑进行优化-增加转速不等率可调节的功能
机组当前的转速不等率设置为4%,为了满足电网要求,需要通过逻辑的设置,使转速不等率实现在机组正常运行的过程中可以在线调整,在调整的过程中,应保证机组的正常燃烧功能稳定,且需要设置安全区,当电网存在较大波动时,转速不等率恢复到安全范围内,不要因为过度的贡献导致燃烧不稳定,甚至熄火。
4.1基于上述理念,对一次调频的逻辑功能进行修改
图1 典型的重型燃气轮机一次调频设置
原一次调频逻辑中的转速不等率使用常数量表示,对应的常数为DWKDG=0.013277656,该常数的计算是根据机组的额定负荷与目标转速不等率计算得到的,如某电厂一拖一机组的燃气轮机额定负荷为301.258MW,若以4%为目标转速不等率,则DWKDG的计算应满足公式(3-3)。
DWKDG=Droop/Pe=4%/301.258MW=0.013277656%/MW(3-3)
如果不进行逻辑修改,以满足电网要求进行反推,一拖一整套机组的额定负荷为301.258MW+157.5MW=458.758MW,如果按照下限要求5%计算,需要DWKDG的设置满足公式(3-4)
DWKDG=Droop/Pe=5%/458.758MW=0.0101089899%/MW(3-3)
设置了投退开关L43VDROOP_EN,当禁用该功能时,转速不等率=KDROOP4=4%,当投入该功能后,转速不等率=VDROOP_N,通过理论计算的目标值为3.25%。该数值可以在线无扰进行调整,且在逻辑中进行了幅度限制,当网频高于TNKNL6或低于TNKNL7时,转速不等率恢复到KNLDROOP_L或KNLDROOP_H。经过对华北电网近年来极端运行情况的数据查询,并对机组的整体稳定性能进行考量,初步确定以下参数设置。
VDROOP_N=3.25%
TNKNL6=100.4%
TNKNL7=99.6%
KNLDROOP_H=4%
KNLDROOP_L=4%
图2 未设计反向功率闭锁功能的负荷响应 图3 设计反向功率闭锁功能的负荷响应
4.2增加负荷调节的反向闭锁功能
对一次调频的性能指标要求进行分析后发现,在新的考核办法中,对于15秒贡献电量,30秒贡献电量,考核期内的积分电量均有严格的要求。在以往的一次调频逻辑中,仅关注动作的正确率,对动作后的性能情况不进行考核,在这种特定条件下,很多机组为了在保证一次调频动作准确率的前提下,降低贡献电量,通常未设置负荷调节的反向闭锁功能。
机组在正常运行中通常维持在预选负荷或AGC模式控制下,即通过给定的负荷值,控制机组的燃料量。该给定的负荷值即可通过操作员直接给定,也可以通过电网AGC曲线输出。假设机组维持在180MW的初负荷,由于电网波动,导致一次调频动作,机组需要下调5MW来稳定网频,对于未设计反向功率闭锁功能的曲线详见图2,设计了反向功率闭锁功能的动作曲线详见图3。
从曲线中可以明显看出,两种设计之间存在的性能差异,当网频波动后,两种方式都能够快速的进行响应,由于此时的有功负荷指令还维持在原始值,若未设计反向功率闭锁功能,机组的实际负荷会出现回调的现象,即原始负荷为180MW,当网频波动+4rpm时,负荷应相应的降低到175MW并保持,但是由于此时的负荷设定值仍然在180MW,所以会将机组的实际负荷向着180MW的方向进行回调,极大的影响一次调频效果。
根据上述逻辑中的问题,设计了功率反向闭锁的逻辑,以更好的适应电网对于一次调频指标的要求。
论文作者:王旭
论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期
论文发表时间:2019/1/8
标签:机组论文; 负荷论文; 电网论文; 功能论文; 燃气轮机论文; 转速论文; 逻辑论文; 《电力设备》2018年第24期论文;