苏州地铁隧道管片错台原因分析及其预防技术论文_王文恺,柴栋,程姿洋

中交隧道工程局有限公司 北京 100102

摘要:苏州轨道交通三号线汇~工盾构区间右线施工过程中,隧道管片拼装后,第85环~92环出现了管片错台、破损等病害。针对该病害,在分析隧道管片错台形成原因的基础上提出后期防控措施。原因分析表明:1)盾构在疏松地层、小半径曲线段、变坡竖曲线段掘进时易偏离轴线,需经常纠偏,导致盾尾挤压管片,且管片螺栓复紧不到位导致管片向线路外产生位移,形成错台。2)在纠偏过程中,“勤纠少纠”;加强螺栓复紧工作,采取定性加工扁钢拉紧处理;控制注浆量均匀包裹管片,使管片外空间密实等措施,从管片整体性、管片后密实等方面控制错台的形成。经30天整改施工,该区段隧道管片无新的错台点出现。施工方案可靠,错台整体质量良好。

关键词:盾构隧道;错台原因;扁钢拉紧

引言

随着我国城市基础设施建设的极速发展,地下空间开发规模逐渐扩大,盾构法隧道施工凭借其优越性被广泛应用于地铁建设[1-2]。在地铁隧道工程中,管片起到支护隧道、抵抗水土压力的作用,其稳定性受到高度重视[3]。在地铁施工中,由于地层条件、施工质量等原因,导致管片易出现错台、渗漏、裂纹、变形等问题,若这些问题得不到解决,将严重影响地铁隧道的使用寿命与运营安全。因此,保证隧道的平顺性、完整性及安全性已成为隧道施工的重要课题[4]。

图1 管片错台及该处渗漏水

国内一些学者在理论和工程实践上对隧道管片进行相应研究。叶飞、张海波、陈伟[5-7]等研究隧道管片施工阶段的受力特性及施工载荷对管片造成的影响,得出螺栓松弛效应将引起管片错台、接缝渗漏等问题和错缝安装管片较通缝安装受力性更好的结论。胡俊楠、韩银全[8-9]结合工程实践介绍了既有隧道管片加固技术,对不同病害给出加固方案。管片错台原因主要分三类:第一为管片在拼装过程中拼装手操作不当导致拼装完成形成错台。第二为隧道施工过程中,推力过大,推进过程偏心距过大,且管片复紧不到位,脱出盾尾后形成错台。第三为隧道建成后外界环境影响产生不均匀沉降。当隧道管片出现错台,研究管片错台形成原因,提出可靠稳定的预防措施,在工程实践中发挥越来越重要的作用。本文以苏州轨道交通三号线盾构施工过程中的具体问题为背景,通过现场实际测量与数据对比分析错台成因,并提出合理有效的施工方案,以期为今后类似工程提供参考。

1工程概况

苏州轨道交通三号线某隧道区间采用盾构法施工,隧道起始里程DK36+952.268,终止里程为DK35+473.597,区间长度为左线1480.544m(左线含1.855m长链),右线1478.689m。线路轨顶标高(-21.87)〜(-11.11m),结构覆土厚度9.12~19.8m。盾构区间穿越地层主要为③3粉土夹粉砂层、④2粉砂夹粉土层、⑤1粉质黏土层以及⑥1黏土层。联络通道及泵房开挖深度范围内的土层主要④2粉砂夹粉土层、⑤1粉质黏土层以及⑥1黏土层。线路平面有两处平曲线,曲线半径为400/410m。线路纵向坡度呈“V”字型坡。区间附属结构包含两处联络通道,其中一处兼泵房,放置在线路最低点附近,里程为右DK35+978.679。盾构隧道衬砌管片外径6200mm,内径5500mm,管片宽度1200mm,管片厚度300mm。管片采用错缝拼装,衬砌混凝土强度等级C50,抗渗等级P10。在盾构前期正常施工中发现,隧道第85环~92环出现了管片错台、破损等隧道病害。沿管片错台位置上方出现渗漏水现象,且此段线性不平顺,局部有破损现象,管片螺栓已变形,影响管片整体性(图1、2)。

图2 汇~工盾构区间地质剖面图

2隧道管片错台分析

2.1管片错台原因分析

2.1.1盾构施工原因

该盾构区间在出现错台点的85~92环区段内,地质疏松,竖曲线0~25‰变坡段,平曲线410m半径圆曲线上。该段掘进过程中出现盾构机磕头现象,且线性变化,盾构机姿态不易控制,需频繁调整姿态。盾构姿态调整主要表现为四种方式:盾尾间隙变化、掘进时油缸行程差、管片错位、盾构轴线偏离。

其中掘进时油缸行程差对隧道管片破损的影响尤为突出。盾尾密封刷在盾构主机最尾部,能够阻挡盾壳外部水、砂土进入盾壳内。一般情况下,密封刷对管片环产生绕管片一圈的均匀压力,这一压力很小,不会对管片结构造成任何影响。盾构在纠偏过程中,推进油缸产生行程差,铰接部分打开,盾尾需要偏转一定角度后才能与中盾同步,且收回过程缓慢,往往需要经过数环管片才能完全纠正。由于在纠偏过程中纠偏角未与偏离角相匹配(即推进油缸行程差控制不当),盾壳挤压管片(如图3),形成管片应力集中,当盾尾脱出时,造成管片破损与过载变形。

图3 盾构挤压管片示意图

2.1.2工程地质原因

由于盾构工法的特性,当盾尾脱离已拼装好的管片时会形成土体与管片的环状间隙(主要为盾尾管片拼装预留间隙、盾壳厚度、盾构推进时带走的部分粘附于盾壳上的土体),使土体处于无支护状态。在施工中一般采取盾尾同步注浆方式填补空隙。苏州地铁三号线汇~工区间该区段主要穿越粉土夹粉砂及粉砂夹粉土层,管片脱出盾尾后粉砂粉土层不稳定,同步注浆填筑不密实,导致管片背后存在错动空间。

隧道开挖至85环处时,上方覆土主要为粉土粉砂层,在盾构纠偏时,左边盾尾间隙增大,注浆不均匀;左侧浆液因间隙大出现漏浆,脱出盾尾背后空隙无法全部填充,存在管片位移空间,导致管片向左侧位移,形成错台。

3隧道管片错台预防措施

3.1隧道管片外侧预防措施

隧道管片外侧地质松散,发生不均匀沉降,存在未填充的空隙,在管片脱出盾尾后,受力不均匀,导致管片错动,形成的错台。对此,采取改善管片背后土体的稳定性预防错台形成。

调整同步注浆的分管流量:在右转段,加大左侧注浆流量,适当降低右侧的注浆流量。在同步注浆作业时加大该部位的盾尾油脂注入量,防止漏浆。反之亦然。

同步浆液调整:调整浆液流动性及初凝时间,保证浆液注入盾尾后能填充满因盾尾间隙、盾尾厚度、及被盾体带走的土体形成的背后空隙;调整初凝时间,使得管片在脱出盾尾后及时凝结,与隧道所处土层形成整体。

二次注浆及时跟进:在脱出盾尾5~7环后,及时二次注浆补强,使得管片后同步浆液未填充的空隙全部填筑密实,形成稳固结构。

在填筑及加固好管片与周边土体后。保证管片后密实,管片无位移空间,错台便处于可控状态。

3.2隧道管片内侧预防措施

为保证隧道的平顺性、完整性及安全性,针对本项目出现的错台提出具体预控方案,制定施工流程。整个加固施工过程分为稳固构件准备、构件安装、构件拆除、拆除后恢复三个阶段。如图4所示。

3.2.1构件预制

为保证管片内表面平顺,不出现错台,在拼装时采取预制构件与螺栓相连,使拼装完成的管片与前一环形成整体,连续如此作业后加强管片的整体性,管片外即便存在空隙,也能限制管片位移,达到控制错台的目的。

制作流程:①根据管片图纸,确定好扁钢长度,厚度;

②进行两端预弯处理,采取冷弯制作,最大程度保留钢带的原材性能;

③两侧螺栓孔位置开孔采用等离子切割机开孔;

④端部圆头处理,保证贴合管片螺栓孔;

④制作完成后检查尺寸合格后投入使用。

图4 管片错台预控施工流程

根据苏州地铁三号线汇~工区间所用盾构机的型号,加工约30环的用量,每环左右两侧各安装3处。现场共计加工100块,循环使用。预制构件如图5所示,具体尺寸为总长61cm,端部预弯10cm,开孔直径36mm;扁钢厚度为6mm,宽80mm。

图5 预制管片稳固构件

3.2.2预制构件安装阶段

在右线120环之后,进行环内扁钢安装施工(如图6),扁钢安装在环与环之间的螺栓上。使螺栓和扁钢形成整体,对管片连接处加强处理。

安装流程:①在管片拼装机将管片放置到位;

②将止水橡胶圈放至螺栓孔处;

③再用安装预制构件;

④穿管片螺杆,上螺母;

⑤紧固螺栓。

扁钢安装占用管片螺栓的垫片位置,安装存在一定难度,扁钢位置不对会导致螺杆穿不过去,扁钢尺寸问题会导致螺母拧不紧,还要保证在拼装阶段将橡胶止水圈安装到位,且安装位置在正左正右的位置安装,安装工人站位困难。在克服这些客观因素后,汇~工区间120以后的管片均采取了扁钢加固措施。后期120~300环错台均未超过8mm,现场整体错台得到了有效的控制。

图7 扁钢安装

3.2.3拆除及恢复

在管片外部措施施工结束后,参考施工监测数据,管片稳定后,方可拆除扁钢。外部二次注浆结束,且达到强度后,进行施工监测的测量,及时反馈现场,进行拆除作业。

拆除时,松动螺母,将螺栓取出,取下扁钢及橡胶止水圈,重新安装螺栓。对于橡胶止水圈失效或损坏的,更换新的止水圈,保证恢复到设计标准。恢复后照片如图8。

图8 拆除并恢复完成的螺栓控

结合同步注浆及管片外侧二次注浆补强,保证管片内(扁钢拉结),中(螺栓连接),外(浆液及土体稳固)形成整体,有效控制了管片错台的形成,对于因错台引起的升漏水,管片碎裂等都得到了有效的控制,保证隧道管片线性平顺、完整、安全。

4 结论与讨论

(1)盾构隧道管片错台应先确定错台形成原因,与现场盾构机姿态、线路线性、管片姿态、盾尾间隙等数据相结合,分析在后续施工中可能发生错台的位置,确定扁钢加固的区域,二次注浆的位置,同步注浆流量压力的调整。预防后期错台的形成。以减小因错台对管片圆度的影响与结构的破坏。

(2)本次隧道管片错台整治工期30天,完成了第120环~350环管片的错台预控,采取先管片内侧加固,后管片外侧稳固的措施,有效控制了错台的形成。后期管片外侧土体稳定稳固后,拆除扁钢,恢复螺栓连接。满足了设计及规范要求。经30天施工记录及监测,该区段隧道管片无新的错台点形成,总体质量良好,处于稳定状态。

(3)由于盾构姿态调整造成的管片错台,应在施工阶段尽量避免,保持良好的盾构姿态及盾尾间隙,加强螺栓复紧工作,是可以完全避免错台形成的。但在“小半径,大边坡,弱围岩”区段内掘进,姿态控制比较困难,姿态调整也经常发生,本文提出的扁钢拉结,有一定的可操作性,且效果明显,能针对性对某个部位进行加固,可为今后类似工程提供参考。

参考文献

[1]王梦恕. 中国铁路、隧道与地下空间发展概况[J]. 隧道建设,2010,04:351-364.(Wang Mengshu. An Overview of Development of Railways, Tunnels and Underground Work in China[J]. TUNNEL CONSTRUCTION, 2010,04:351-364.)

[2]何川,封坤,方勇. 盾构法修建地铁隧道的技术现状与展望[J]. 西南交通大学学报,2015,01:97-109.(He Chuan,Feng Kun,Fang Yong. Review and Prospects on Constructing Technologies of Metro Tunnels Using Shield Tunneling Method[J]. JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY, 2015,01:97-109.)

[3]李宇杰,何平,秦东平. 地铁盾构隧道管片受力分析[J]. 土木工程学报,2011,S2:131-134.(Li yujie,He Ping,Qin Dongping. Stress analysis of metro shield tunnel segment[J]. CHINA CIVIL ENGINEERING JOURNAL, 2011,S2:131-134.)

论文作者:王文恺,柴栋,程姿洋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第16期

论文发表时间:2019/8/26

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