摘要:本文结合现场施工经验总结提出了与GTM设计方法相匹配的施工工艺。实体工程表明,尽管GTM设计的混合料油石比较低、压实度标准较高,但使用现有的施工设备,施做的路面压实度完全可以达到较高标准,现场空隙率可控制在5%左右。
关键词:道路工程;GTM法;碾压工艺;施工质量控制
1.引言
大量事实证明,当前沥青路面早期损坏的出现主要归咎于沥青用量过大、混合料密度偏低、压实度低、现场空隙率大及级配不良等因素。针对上述问题,本文采用了能够模拟现场碾压工况的、以力学参数作为设计标准的GTM方法进行沥青混合料配合比设计,科学地解决了以上问题,并在施工中总结了与GTM方法相匹配的施工工艺,取得了良好的使用效果。
2.与GTM设计方法相匹配的碾压施工工艺
由于GTM方法设计的沥青混合料密度较大,为保证达到较高的压实度,提出与GTM方法相匹配的碾压设备配置要求和碾压工艺:
2.1碾压设备配置
2.1.1 要求的最低配置
30t或30t以上胶轮压路机2台,13t以上双钢轮振动压路机2台,11t双钢轮振动压路机1台。
2.1.2 各标段实际使用的碾压设备如表1所示。
表1 各标段碾压设备一览表
2.2 碾压工艺
摊铺机摊铺速度2~3m/min,取消初压,直接进入复压阶段,采用组合式碾压,四台压路机(两台钢轮、两台胶轮)联合作业,分成两组各管半幅,每组由一台双钢轮和一台胶轮压路机组成,前后两台压路机相距2~3m,紧跟摊铺机,直接开振,统一速度,同进同退,前进后退均采用高频低幅强振的作业方式,碾压4遍(相当于8遍,钢轮、胶轮各4遍);碾压速度2.5~3.5Km/h。两台双钢轮压路机进行终压,以消除轮迹及调整平整度;碾压速度3.5~4.5Km/h。碾压终了温度不低于120℃。
现场施工经验表明,上述碾压方式有如下优点:(1)大幅度提高了碾压效率,总的碾压时间仅为通常碾压工艺的一半,因此能够保证混合料在高温下得到有效压实(数据显示复压可在140℃以上完成),提高了压实度。(2)对压路机可进行有效的管理,防止出现漏压现象,碾压遍数易于控制,碾压段落清晰,工艺流畅。(3)由于在高温下进行碾压,避开了沥青混合料碾压敏感区(95℃~110℃),有效避免了推移现象的发生。
3.AC-13C型沥青混合料施工质量检测
3.1 AC-13C型沥青混合料矿料级配
各标段在不同时期生产的AC-13C型沥青混合料进行矿料级配筛分的检验结果[10],如表2所示。
表2 AC-13C型改性沥青混合料矿料级配筛分结果统计汇总表
检验结果表明,AC-13C型沥青混合料生产过程中所检测的矿料级配的平均值及13.2mm、4.75mm、2.36mm和0.075mm关键筛孔的通过率标准差和变异系数不大,检测值与目标级配较为接近。
3.2 压实度
路面各标段在不同时期铺筑的AC-13C型沥青混合料路面压实度的检验结果如表3所示。
表3 各标段路面压实度统计结果
检测结果统计表明,以GTM法成型试件密度为标准密度时,各标段的路面压实度均大于97.0%,能够满足规范的压实度要求。从压实度效果看:应用GTM方法设计沥青混合料是完全可以施工实现的,同时也说明,采用“组合式碾压”的施工方法对于本工程是可行的。
由表3的统计结果还可看出,以GTM旋转试件密度为标准密度,现场空隙率代表值均在5%左右,是十分理想的现场空隙率值,足以确保沥青路面具有良好的路用性能。
4.结论
1.GTM方法成型方式及设计指标科学、合理。设计的沥青混合料合理地增大了密度,减少了沥青用量,使得现场压实度适当提高,级配范围较窄,为解决我国高速公路早期破坏提供了可行的设计方法。
2.实体工程表明,以现有的压实设备,采用合理的碾压工艺,完全可以将GTM设计优化结果成功实施于实际工程,根据GTM设计结果铺筑的沥青路面具有优良的路用性能。
参考文献:
[1]沙庆林.高速公路沥青路面早期破坏现象及预防[M].北京:人民交通出版社,2001.
[2]王端宜等.对沥青路面水损害早期破坏的认识[J].东北公路,2001,24(1):23-25.
作者简介:
赵增辉,1988年7月,男,天津市宁河区人,工程师,本科,现从事道路工程试验检测工作。
论文作者:赵增辉
论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期
论文发表时间:2020/4/30
标签:沥青论文; 压路机论文; 压实论文; 标段论文; 方法论文; 密度论文; 胶轮论文; 《基层建设》2020年第2期论文;