炉膛负压自动控制问题分析及优化论文_潘帅

(茂名臻能热电有限公司 广东省茂名市 525000)

摘要:热工保护逻辑的原则是“既要防止拒动,又要防止误动”。本文主要分析某司因炉膛负压自动调节前馈信号设置不合理,在一次机组故障处理过程中,自动调节前馈动作异常,导致机组引发炉膛压力MFT保护动作的过程,并对存在问题进行了详细分析及优化。

关键词:DCS自动调节;炉膛负压;PID前馈

一、引言

送风机输送的二次风经空预器加热,进入炉膛与煤粉混合燃烧后体积会变大,为了防止炉膛压力过大而外爆,所以引风量要比送风量稍大一些,让炉膛内压力低于大气压力,形成炉膛负压。炉膛负压过大,燃烧热效率将大大减少,机组煤耗增大;炉膛负压过小,将危及相关设备甚至人身安全,因此控制炉膛负压在合理的范围对于保证机组安全、稳定运行有着密不可分的联系,一般维持在-20Pa左右。某厂330MW燃煤机组在炉膛A、B两侧压力取样处一共安装6台压力保护开关。其中3台用于炉膛压力高三值保护,3台用于炉膛压力低三值保护。当炉膛负压小于或等于-1960Pa延时3S(三取二)时,炉膛压力低三值MFT保护动作;当炉膛负压大于或等于1960Pa延时3S(三取二)时,炉膛压力高三值MFT保护动作。

二、控制策略

风量控制回路在于调节送风机动叶开度,保持燃料在最佳过量空气系数工况下燃烧;炉膛负压控制回路在于调节引风机动叶开度,维持炉膛负压稳定。由于负压测量值存在一定的波动,三个负压信号取中值后,在引入PID调节之前经过滤波器加以平滑化处理,并在PID输出后加以偏置调整,平衡炉膛A、B两侧引风机的出力。引风机手动控制时,炉膛负压设定值跟踪测量值,PID输出跟踪当前A、B引风机动叶开度总和的一半,保证引风机手动控制切换成自动控制过程平稳。结合炉膛负压控制系统对于干扰的响应要快速这一特点,应当辅以前馈控制。在DCS中引风机的自动调节逻辑前馈是由送风机动叶位置、总风量、一次风机启停、磨煤机启停等四个参数组成。设备正常运行时,这四个参数经过处理后,送入引风机调节PID的前馈中,以提高引风机自动调节的品质。

三、存在问题

某厂330MW机组因送风机A液压头故障导致电机过流保护,送风机A跳闸,机组RB成功。此后,机组运行稳定,B送风机处于手动状态,电流65A,A送风机故障停运,A、B引风机在自动状态,A引风机电流151A,B引风机电流165A,A、B一次风机运行,磨煤机B、C、D运行。但在送风机A液压头故障处理过程中,当对A送风机动叶执行机构拉电后,A引风机动叶突然快速由54%上升至81%,电流由151A升至251A,同时B引风机动叶也突然快速由55%上升至81%,电流由165A升至284A,B送风机电流由65A下降至49A,炉膛负压快速降低,后备屏光字牌“炉膛负压异常”报警,炉膛压力低低动作,触发MFT,联锁跳闸汽机和发电机。经查找,两台引风机动叶突然开大原因为:机组A送风机动叶执行机构拉电使动叶反馈信号变坏点,经逻辑运算令引风机前馈信号突然增大导致。

四、原因分析

送风机动叶位置参数输出的运算模块设计原理为:在输入端(A、B动叶位置)二者都是好点时,输出为输入二者的平均值,当输入端有一个坏点时,输出为输入端好点。此逻辑能保证正常运行工况下扰动小,但未考虑到其中一台送风机停运时其动叶坏点对输出的巨大扰动。A送风机停运时,逻辑根据A送风机的停止状态信号,判断出A送风机已退出运行,强制将A送风机的动叶位置设为0,故在A送风机调试时开关其动叶并不影响引风机的前馈量。但当A送风机动叶执行机构拉电后,A动叶位置反馈坏点信号传至模块,输出参数由原B送风机动叶开度值除于2变为B送风机动叶位置反馈值,使输出瞬间大了一倍,引风机动叶在前馈剧增的情况下迅速开大,导致炉膛压力低低动作。

图1:炉膛负压自动调节逻辑图

五、整改措施

完善引风机前馈控制逻辑,用送风机指令代替动叶反馈作为引风机前馈输入,避免因动叶反馈异常导致自动调节误动的缺陷,同时将此类优化在其他机组和辅机进行推广。

图2:修改后的炉膛负压自动调节逻辑图

六、结束语

通过以上优化方案的实施,使某司炉膛压力自动调节得到优化,提高自动调节的可靠性和稳定性,同时避免自动化误动的可能性。但是前馈信号改变后自动调节的精度有待进一步优化,最终达到自动调节“稳、准、快”的目的,同时提高火力发电厂辅机运行的经济性。

参考文献:

[1] 金以慧.《过程控制》.清华大学出版社,2010.

论文作者:潘帅

论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/17

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