PLC控制机械手对玩具生产线设计简析论文_谢增灏

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摘要:工业机械手是近代自动控制领域中出现的一项新技术,机械手臂广泛地应用于各个行业中,并已经成为现代机械制造生产系统中的一个重要组成部分。PLC作为一种工业控制器,广泛应用于自动生产线的控制中。基于此,本文从PLC控制机械手对玩具生产线设计展开分析。

关键词:PLC;控制机械手;玩具生产线设计

1、机械手控制任务的提出

某玩具厂的一注塑模型车间,根据工艺要求,由工人把圆柱状注塑零件从传送带1上分拣到传送带2上进行装箱送出,由于注塑车间的空气质量差,人工成本高等因素,于是就提出了改造该设备的要求。考虑到机械手臂的使用已经普遍,且成本不是很高,故改进措施选定为采用PLC对机械手臂进行控制,实现工件的抓取。机械手和传送带动作控制示意图如图1。

图1

根据控制要求按下启动按钮,传送带1、2同时启动→传送带1上的零件达到前端,光电开关SQ1检测到零件时,传送带1停止→机械手抓拿零件。夹紧时,夹紧开关SQ2动作→机械手臂上升,到达上限,上限位开关SQ3动作→机械手臂右转,手臂转到传送带2上时碰到右限位开关SQ6→机械手臂下降,到达下限,下限位开关SQ4动作→机械手指松开,物品放到传送带2上,夹紧开关SQ2复位→机械手臂上升,到达上限位时碰到上限位开关SQ3→机械手臂左转,转到传送带1上时碰到左限位开关SQ5→机械手臂下降,到下限位时碰到限位开关SQ4。传送带1上如果有零件,机械手继续执行上述过程;如果无零件,则等待,等待时间超过10s,传送带1、2停止运行。

2、机械手控制任务的实施

2.1系统硬件设计

由机械手动作的流程可知,系统共需要16个输入点(其中,从节约PLC的输入输出点数的原则出发,把两台电机的热继电器过载保护和停止按钮SB2并接在一个输入点上),8个输出点。

2.2系统软件设计

根据控制要求,程序采用状态转移图的总体思路来编写,考虑到要进行传送带1上有无物品的检测,而且启动系统后传送带1、2有不同的控制需求,故首先编写用于传送带1、2的控制和物品检测的梯形图部分。其次按照SFC的编写规则和方法,编写机械手自动抓拿控制的状态转移图。最后,根据设计要求,编写机械手手动控制的梯形图。该程序的总体设计思路如图2中的①。

其中,X17是手动/自动选择开关,自动运行情况下PLC先进行传送带1、2的驱动和物品有无的检测,当有物品时,进行机械手臂自动控制的抓拿和转移,执行程序的自动控制梯形图部分,由于X17不得电,故顺序执行到P0处时跳过手动执行程序,直接跳转到程序结束END。如果选择开关X17为手动执行,则X17得电,程序跳转到P0处,指向手动程序,执行程序的手动控制梯形图部分。

从总控制程序思路出发,传送带及物品检测梯形图编写及说明如图2中的②。

初始时,机械手在下限位(X3=1)、左限位(X4=1)处,即在传送带1处。启动时,按下启动按钮X6,Y6、Y7同时得电自锁,传送带1、2同时起动,传送带1上的工件前行。当工件到达光电开关X0处时,传送带1停止,机械手臂进行后续的抓拿及移送工作。程序中X2上升沿接通传送带1继续前进运转,使下一个工件到达光电开关处,等待下一次的抓拿。输入继电器X7用于机械手和传送带的停止和过载保护,在PLC的输入端接有停止按钮SB2和两台电机的热继电器FR1、FR2常开触点,当按下停止按钮或任何一台电机过热时,机械手和传送带均停止工作。机械手循环一次后回到初始位置,即下限X3、左限X4(均接通),且看传送带1上是否有物品,有物品,则光电开关X0得电,并接通M0,机械手继续执行抓拿及移送;如果没有物品,则光电开关X0不得电,接通定时器T0,定时10s,10s后断开传送带1、2电机,整个过程停止。

自动控制程序的状态转移图和手动程序控制梯形图如图2中③所示。

启动按钮SB1首先让状态转移图进入初始步S0,等待有工件并且是自动程序或单周程序的执行。辅助继电器M0得电表示有工件,此时进入S20步,机械手夹紧工件,夹紧到位,限位开关接通→进入S21状态,机械手上升,上升到上限位,上限位开关接通→进入S22状态,机械手右转,右转到位,右限位开关接通→进入S23状态,机械手下降,下降到位,下限位开关接通→进入S24状态,机械手松开,将工件放到传送带2上,放松到位,夹紧开关未接通→进入S25状态,机械手上升,上升到位,上限位开关接通→进入S26状态,机械手左转,左转到位,左限位开关接通→进入S27状态,机械手下降,下降到位,下限位开关接通,同时若检测到还有工件在传送带1上,即光电开关得电,且选择连续档位转换开关,则进入S20状态,重复上述过程,如果选择单周期档位转换开关,则进入S0状态。

对于手动控制梯形图部分,则操作相应的手动放松、夹紧,上升、下降,左转、右转等按钮,则由相对应的输出继电器驱动各自的电磁阀得电,但要求实现两两互锁,即上升时不能下降,左转时不能右转,夹紧和放松要互锁,且每个方向的手动到位后,各自的限位开关断开相应的电磁阀,其梯形图见图2中的③。

图2

结束语

总之,通过以上程序的编写和调试,并连接气压装置、电动机和传送带,证明了该机械手臂能可靠地抓拿并分拣工件,满足控制要求。

参考文献:

[1]曹少泳.基于PLC控制机械手的设计与实现[J].华东科技,2012.

[2]梁耀光.工业控制新技术教程[M].广州:华南理工大学出版社,2014.

[3]高安邦.三菱PLC工程应用设计[M].北京:机械工业出版社,2013.

论文作者:谢增灏

论文发表刊物:《基层建设》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/16

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