(陕西省榆林市神木县大柳塔镇神东煤炭集团 陕西榆林 719315)
摘要:刮板运输机是当今现代化煤矿生产的主要运输设备,对于整个工作面的安全生产起着至关重要的作用。随着科学技术的发展和煤矿生产机械化程度的不断提高,刮板运输机主要发展趋势是以大采高、高运量、长运距为技术特点不断向前发展,但是在发展的过程中也存在着较多的问题。近年来,煤炭市场产能过剩,各煤炭公司比较看重生产效益,节约资金尤为重要。所以我们要对废旧设备进行再利用,实现其剩余价值,减少资金投入。本文简要分析了DBT刮板运输机框架改造再利用,以供参考。
关键词:刮板运输机;改造;利用
一、立项背景
目前神东在用的多套DBT刮板运输机已超过寿命过煤量,年限也超过寿命周期,中部槽磨损超限,基本已报废,机架磨损较严重,但部分机头、机尾框架仍有改造再利用的价值。
如果重新采购DBT新中部槽与机头、机尾框架配套使用,当机头、机尾框架报废后,相配套的中部槽仍然可以使用,未达到其使用寿命周期,一次性购置资金量也过大,造成不必要的浪费。
因此,公司现有JOY3x1000刮板运输机中部槽可利用,中部槽长1750mm,槽内宽1000mm。为充分利用旧设备,提高设备利用率,本着节资降耗的原则,对DBT刮板运输机机头、机尾框架进行改造,使其与JOY3x1000中部槽进行对接,并改造链轮使其能配套等节距链条。这样,既可以有效延长刮板运输机机头、机尾框架的使用寿命,也可以节约生产成本,减少资金投入,盘活了废旧设备再利用,有效的实现了设备的剩余价值。
二、项目主要内容
本次改造主要对DBT3X1000刮板机运输机机头、机尾框架进行改造,使其能与JOY3X1000中部槽进行对接,并通过改造刮板机链轮使其能配套等节距链条:
1、改造方案:
拆除左图中300mm长度的原中板,更换新中板;拆除固定槽段底板(长度约为1350mm),更换新底板;为配套JOY刮板,下链道高度调整为150mm。
新中板与原中板焊接前,在对接处的新中板下表面倒斜角,避免对接处有突变,导致卡刮板;
新底板两侧折弯斜面与原底板对接,需加过渡三角板。
②伸缩槽改造
伸缩槽底板与机架焊缝已经开裂,并且磨损严重,需更换新板,对部分结构件进行焊接,改造后,效果明显。
下图左侧图中分链器磨损严重;右图中分链器和舌板需要重新设计制造,新件可配套等节距新链轮环,与原刮板机机尾框架装配尺寸不变。
通过固定槽磨损前后对比分析:上中板原厚度40mm,现测量最小处厚度约25mm,最大磨损量约15mm;底板原厚度45mm,现测量最小处厚度约35mm,最大磨损量约10mm。
对部分磨损严重的中板、底板进行更换,上中板链道补焊平整,链条磨痕处堆焊耐磨焊材,槽体中板链条磨痕处也需堆焊耐磨焊材。
分链器、链轮改造和刮板运输机机尾框架改造一样。
② 犁煤板改造
为保证改造后的犁煤板能较好的与机头框架配套,对部分磨损严重的结构件进行更换,其余结构不变。
(3)机头特殊过渡槽新设计制造
由于过渡槽相对中部槽更容易磨损,所以过渡槽采用全新设计结构,一侧保证与机头架对接,另一侧保证与中部槽的最后一节变线槽对接,实现过渡连接的功能。
(4)变线槽新设计制造
加工机尾特殊变线槽,一侧与改造后的刮板运输机机尾框架进行搭接,一侧与普通变线槽进行搭接;
加工机头特殊变线槽,一侧与新加工的机头特殊过渡槽进行搭接,一侧与普通变线槽进行搭接。
(5)其它部件修理制造
①活动架和固定架中板表面补焊修理。活动架中板链道磨损严重,需要修补,长约2490mm,宽约100mm,磨损深约5mm~15mm;固定架中板后半部分也需要补焊修理。
②活动架底板变形,应对底板与固定架进行配合校正,若校正难度大,需要切割底板重新进行焊接。
③固定架液管应更换,并清洗、试压。
④焊接新板和补焊链道时,应制定合理工艺以确保不因焊接而发生变形;在对焊时,搭接边处不能有明显错口,焊接有错口处必须自然过渡或打磨平整。
⑤固定槽上弯板组件需要整改,更换轨座,以适应2000型销排。
⑥部分部件生锈严重,拆卸需要破坏螺栓或局部结构进行拆卸。
⑦机头架中部、转载机链道上中部及前部中板应更换新板或补焊。
⑧机头拨链器、护板、机尾拨链器、活动中板、转载机上中板等部件,由于磨损严重,均需要整体更换。
⑨机头盖板、回煤板等部件,由于变形严重,均需要校正处理,部分件重新加工制造。
3、项目改造效果
(1)通过这次DBT刮板运输机框架改造再利用,已实现与JOY3x1000中部槽对接,刮板机链轮也能配套等节距链条(规格48X152)。
(2)改造后的刮板运输机应满足公司各矿井生产条件。矿井工作面顶板有淋水,底板有渗水,煤层有夹矸;顶板大部分直接顶岩性为砂质泥岩、泥岩、粉砂岩,应滑面易冒落;底板均有砂质泥岩、泥岩、粉砂岩组成,直接遇水易泥化、崩解,应满足井下工作环境。
(3)改造后的刮板运输机应满足寿命周期内的大修、项修事宜。拟定维修标准按照中部槽过煤量达到1500万吨项修1次,过煤量达到2200万吨大修1次;其它结构件过煤量达到1100万吨、2200万吨进行大修第一次和第二次,不能影响矿井正常生产接续,期望寿命周期过煤量能达到3000万吨。
4、项目改造主要技术特点:
(1)新设计制造特殊过渡槽,连接原刮板运输机机头框架与特殊变线槽;
(2)新设计制造特殊变线槽,连接中间普通变线槽与机尾固定槽,并保持原来的配套关系尺寸;
(3)充分挖掘了已过使用寿命的DBT刮板运输机框架的剩余价值;
(4)完美实现了各类中部槽与废旧设备机头、机尾框架的无缝对接,最大程度的利用了公司现有的中部槽;
(5)当机头、机尾框架达到报废状态时,中部槽仍然可以在原配套设备上继续使用;
(6)充分利用旧设备,提高设备利用率;
(7)节约生产成本,减少资金投入。
三、推广应用情况
通过这次DBT刮板运输机框架改造,盘活废旧设备再利用,也充分实现了DBT框架和JOY3X1000中部槽的剩余价值,有效的延长设备的使用寿命,既节约生产成本,又减少资金投入。
无论设备配套公司任何矿井综采工作面,都能满足生产需求。
已此次改造为例推广,可实现公司多套废旧三机的剩余价值,减少开支,为公司节约费用。
四、结束语
总而言之,煤炭开采现今已是一个很成熟的行业领域,通过现代化采煤技术,数字化控制系统等,已经很大程度上提高了煤炭的开采效率。因此,我们更需要应用国内外最先进的技术手段及设备系统,做世界煤炭企业的领跑者。
参考文献
[1]刘希军,冯秋登,王保华.《刮板输送机常见故障及其预防》.中国煤炭,2008.
[2]王云敏.《刮板输送机常见故障与预防处理方法》.煤炭技术,2009.
[3]谢保国,王振伟,武斐斐.《刮板输送机常见故障及现场处理方法》.煤,2010.
[4]张金成.《刮板输送机在煤矿运输中的常见故障和预防措施》.煤炭技术,2010.
论文作者:杨瑞民
论文发表刊物:《电力设备》2017年第15期
论文发表时间:2017/10/19
标签:运输机论文; 机尾论文; 机头论文; 中板论文; 框架论文; 底板论文; 磨损论文; 《电力设备》2017年第15期论文;