摘要:某窑尾除尘器作为熟料生产线上最大烟气排放控制点,其运行的好坏不仅关系是否可以达到国家和地方的环保排放标准,而且对生产能耗和生产的稳定性也有重要影响。本文分析了新型干法水泥窑窑尾袋除尘器的设计。
关键词:干法水泥窑;窑尾袋除尘器;设计
高效袋式除尘器的大型化是现代除尘技术发展的标志之一, 它除尘效率高。保证了窑的运行及熟料质量,取得了良好的社会和经济效益。
1 窑尾袋除尘器应用状况
某5000t/d熟料生产线投入运行,窑尾烟气经过预热器后进入高温风机,然后分成两路,一路通向生料磨进行烘干,另一路进入增湿塔,经调质后与出磨废气一起进入布袋除尘器净化后经风机排入大气。该设备运行初期,除尘器压差基本能控制在1600 ~1800Pa范围,运行基本正常。随着设备逐渐老化,问题也日益显现。尤其是在生料磨停运维护的时间段里,由于磨机入孔门开启,为保证磨机维护操作方便,少量的气流从生料磨入孔门顺管道进入除尘器,常常造成窑尾袋除尘器被堵,严重影响了回转窑的运行。为解决由于袋除尘器对生产的影响,我司技术维护人员只得将除尘器的清灰程序设置为两次反吹,才使问题有所好转。采用两次反吹清灰只有在正压除尘器中有些使用,那是由于其粉尘堆密度非常小,粉尘很难沉降,很难从滤袋表面剥离才使用的程序。而对于水泥窑尾烟气来说,粉尘堆密度大,易沉降,几乎无采用两次清灰程序的应用案例。虽然使用两次清灰能使得问题有所好转,但是压差一直没有明显改善。还有部分滤袋已经开始出现破损,使得我们不得不提前考虑布袋的更换。由于此前诸多问题,我们决定先试用其它厂家的滤袋并观察其效果。
2 滤料的选用
进口反吹风滤料的克重一般为340g/m2,国内用于反吹风的滤袋一般比进口滤袋克重高许多。经分析发现滤袋自身太重,需要更大的弹簧拉力才能将滤袋张紧到工作状态,否则会发生滤袋之间相互接触摩擦。反吹清灰之时,是很不容易将滤袋吸瘪的。但在进行滤袋清灰之时,滤袋变形是必要的,如果滤袋没有被吸瘪,就会使得横截面的面积并未出现变化,由上而下的气流也就较为缓慢,清灰的实际效果也就难以实现。清灰之时,如果滤袋变形不大,粉尘的清除也会较为困难,如此就会使得滤袋出现堵死的状况。如果想要清灰更为彻底,就要保证其具有较强的粉尘剥离性能。对于非覆膜滤袋来说,粉尘可能渗入到滤料深层,导致其无法剥离,进而把滤料堵死,压差相对较高。覆膜滤袋的表面较为光滑,其剥离性也相对较高。覆膜滤料的表面也是十分光滑的,粉尘难以进入滤料深层之中,而且剥离也较为简单。当然,覆膜滤袋的薄膜也有着一定的差别,质量较高的薄膜具有较强的过滤性,剥离性也相对较高,而且不会出现脱落的情况。薄膜的过滤性相对较高,可使得粉尘不可能有机会和基料相接处,基料自然也就不会受到磨损,滤袋的寿命也就得到了延长,排放也就更低。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而粉尘的剥离性较高的话,清灰也就简单,系统压差也就更低,能耗自然也就降低很多。检测结果中有一项为滤料清灰后的剩余压差,这是对滤料做的环境技术认证(ETV),我们发现戈尔滤料不仅压差最低,其它各项参数也均为全部检测滤料中最好的,利用中修将一半滤袋更换为戈尔产品。
3 除尘器系统的优化改造
除尘器在更换一定数量的滤袋一会后,运行状态有所改善,然而据理想状态还有一点距离。一般来说,其静压是-3000Pa,因而容易出现反吹风机以及尾排主风机抢风的情况。各个位置密封性出现下降,特别是生料磨进行维护之时,因为烟气负压出现变化,除尘器的负压就会出现短暂消失的状况,如此一来,反吹风机自然就不能克服负压,除尘器压差就会出现快速的上升,甚至完全不能运转。从这点来说,可把反吹风机取风点移至尾排主风机后端,要和烟囱处于一侧。这个位置存在微正压,可使得反吹实效的情况予以消除。点火之时,回转窑温度相对较低,燃烧不够充分,容易出现黑火头,烟气就会进到除尘器之中,而油渍则会附着在滤布之上,这样一来,滤布表面纤维的过滤、捕粉的作用就会显著降低。若想使得这种问题得到避免,就必须要在点火之间就要对滤布展开预涂灰处理。
4 效果分析
改造后除尘器的运行状况大为改善,再也没有发生过以前经常发生的堵袋现象,除尘器的压差也比以前有了明显的下降,基本保持在1200~1500Pa范围以内。为了避免改造后可能反吹能量过大对滤袋造成伤害,并减少反吹能耗的浪费,根据多次测量数据,我们又对反吹风门等进行了调节,并对整个反吹清灰程序作了一定的优化。除了将两次清灰改回标准的一次清灰,还对清灰时长等作了进一步的延时优化。在一半滤袋换上戈尔滤袋后,效果非常理想。当前该除尘器压差基本保持在700~1000Pa以内,粉尘排放也非常低。现在窑的通风状况比以前大为改观,熟料质量稳定。压差的大幅度降低,尾排风机的电耗下降明显,带来的直接经济效益可以采用以下的风机能耗公式来计算: ,式中:Q—流量,m3/h;k—气体密度系数;P—压差,Pa;t—运行时间,h;η—系统效率,取0.8。将窑尾尾排主风机的节能换算为每年电耗节省费用S(以压差差异为700 Pa核算):S=1.0 × 700 Pa × 924 000 m3/h × 7200 h ×0.5 元/kWh ÷ (3600 × 1000 ×0.8)= 94.7(万元)此外,戈尔覆膜滤袋的使用寿命是国内滤袋的3倍,甚至更长,核算下来不但平均每年滤袋费用低很多,而且减少了停窑检修的次数,环保问题再也不用担心了,能耗还大幅度下降。
结语
由上可知,袋式除尘技术已经较为成熟,其在水泥生产中得到了较为普遍的应用,而且和国内现行的排放标准也是相符合的。若想使得水泥工业的长远发展目标能够切实你达成,则要进一步强化科学技术的应用水平,使得能源的利用率得到提升,确保不会对环境造成破坏。
参考文献:
[1]HJ 434—2008,水泥工业除尘工程技术规范[S].
[2]张秉辉. 大型袋式除尘器漏风率检验[J]. 工程建设与设计,2014(2):13-15.
论文作者:张学军
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第17期
论文发表时间:2017/11/13
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