影响发电机组给水温度的因素及对策措施论文_何亚霄

影响发电机组给水温度的因素及对策措施论文_何亚霄

(山西省朔州市怀仁市漳电国电王坪发电有限公司 山西朔州 038300)

摘要:随着煤炭能源价格的不断攀升,发电企业正面临着十分严峻的挑战。所以,为提高火电厂运行效率,提升其综合竞争实力,才能够使火电厂获得长远健康发展。本文以200WM循环流化床火电厂运行工作现状出发点,着重探讨影响发电机组给水温度的因素及对策措施。

关键词:火电厂;给水温度;工作;优化

Abstract: with the rising price of coal energy, power generation enterprises are facing a very serious challenge. Therefore, in order to improve the operation efficiency of thermal power plant and enhance its comprehensive competitive strength, the long-term healthy development of thermal power plant can be achieved. Based on the operation status of 200WM circulating fluidized bed thermal power plant, this paper mainly discusses the factors affecting the feed water temperature of generator set and the countermeasures.

Key words: thermal power plant; feed water temperature; work; optimization

前言:

给水温度作为火力发电厂的一个重要经济指标,为了提高机组效率,提高机组给水温度势在必行。汽轮机的抽汽来加热凝结水和给水,这部分抽汽不再排入凝汽器中,就可减少在凝汽器中的冷源损失。同时给水回热加热提高了热力循环吸热过程的平均温度,使换热温差减少,单位蒸汽在锅炉中的吸热量降低了。给水最终加热温度的高低对机组的经济性有直接的影响。

1对于影响机组给水温度的因素,我们针对人、机、料、法、环五个方面进行分析。

1.1人

我厂#2机2011年11月投产,自投产至2013年12月集控运行和检修维护外包经营,2013年12月后由本单位员工接收。所以本单位的运行人员及检修人员上岗时间较短,经验可能会比较贫乏,对机组的性能的掌握可能存在欠缺。

1.2机

我厂回热系统中的三个高压加热器和两个低压加热器均为立式表面式的加热器,加热蒸汽和被加热的给水是通过加热器内的金属表面来实现热量传递的。

1.2.1加热器水室隔板密封性:加热器的水室靠焊接的水室隔板将水室分成进水室和出水室。如果水室隔板焊接质量不过关,势必导致部份高压给水“短走旁路”,而不流经加热钢管。这样这部份给水未与蒸汽进行热交换,造成给水温度编低。

1.2.2加热器芯子的安装质量:加热器的受热面是由多根钢管组成的U形管束,整个管束安置在加热器的圆筒形外壳内,整个管束是制成的一个整体。通常称为高加芯子。这样便于安装或检修时吊装和析出。如果加热器芯子安装质量差,导致扇形板与加热器外壳内壁设计间隙发生变化,出现一侧大而另侧小,降低高加受热面的热交换效果。

1.2.3抽汽阀门的开度:加热器的加热蒸汽取自汽轮机的抽汽,为保护汽轮机避免高加汽侧满水倒灌汽缸引发水冲击,高压加热器汽侧设有一套由抽汽电动门和逆止门组成的汽侧自动保护装置。加热器组投运时要求抽汽电动门和逆止门应全开。如果因阀门机构卡涩或电动门行程调整不当等诸多原因导致阀门未全开,这样蒸汽节流会使蒸汽作功能力损失,影响给水温度。

1.2.4汽侧安全门可靠性:加热器汽侧设置有汽侧安全门,保护加热器内的蒸汽压力不超压,避免缩短加热器寿命和应力破坏。汽侧安全门一般为弹簧式安全门。如果汽侧安全门的弹簧失效或阀门严密性差,导致部份蒸汽泄漏排大气,不但损失热量而且浪费高品质的工质。

1.2.5三通阀可靠性:出现三通阀传动机构卡涩或阀门严密性差等现象,导致部份给水短走给水小旁路,影响给水温度。

1.3料

1.3.1加热器管质材料:加热器时通过换热来提高给水温度,如果加热器的材料换热性能差,就会影响给水温的提高。

1.3.2化学除盐水品质:除盐水品质差,时管壁容易结垢,结垢后影响传热,然后影响到给水温度。

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1.3.3凝结水、给水溶氧:凝结水、给水溶氧高时会使传热效率降低,影响给水温度。

1.4法

1.4.1疏水水位调整:热器内汽轮机的抽汽与钢管中的给水进行交换后冷凝为疏水。为回收具有一定热量的高品质工质,高加组疏水经综合评估采用逐级自流方式回收。如果运行人员在运行调控过程中,调控失当就会出现“干水”现象。这样上一级加热器内的蒸汽在压力差作用下,经疏水管道进入下一级加热器内,导致出现蒸汽排挤现象,降低了回热加热的效率,影响给水温度。

1.4.2汽侧空气门开度:加热器汽侧设置有空气门,其作用是将高压加热器汽侧内积聚的空气抽至除氧器,低压加热器汽侧急剧的空气抽至排汽装置。避免加热器内积聚的空气影响传热效果。因为空气的传热系数远小于钢材,空气会在钢管周围形成空气膜,阻碍传热。然而空气门系人工操作,其开度的大小影响给水温度。

1.4.3高加危急疏水门:我厂为了停机后机组的保养和加热器检修需要、事故状态下紧急放水门而设置了加热器危急疏水门。如果危急疏水电动门密封性差或运行人员误操作开启放水阀站,导致大量高品质的疏水流失或蒸汽漏失,这样将损失大量的热量,不利于提高机组热经济性。

1.5环

生产现场的温度大约在20~40℃,这样加热器和给水管道与室温存在温差,就存在了放热现象。如果加热器和给水管道的保温脱落或保温性能差就会导致给水管道的热损失增大,影响给水温度。

2对策措施有以下四点:

2.1#5低压加热器、#6低压加热器水位低。

发布了《关于低加水位控制的技术措施》,措施如下:

a接班时,机组长要指定专人检查低加就地和DCS画面中的液位指示,确保显示正确。

b运行中根据负荷变化,适当调整#5、#6低加水位在400-640mm区间。

c任何情况下,最低不允许低于340mm。

d一般情况下保持大屏幕在TSI画面,该画面已经设定了低加等液位指示,运行人员监盘。

e要及时浏览,并安排专人到就地调整自动疏水器出口手动门。

f各值要加强对低加水位的监视,尤其在机组负荷较为稳定时,尤其前、后夜班一定及时调整自动疏水器出水手动门,确保水位在规定范围内。

g调整水位时,要避免危急疏水门打开。

h设立了《200MW机组压力容器核对表》台账,更有利于措施的实施。

2.2#3高加危急疏水门内漏

2.2.1对于#2机#3高加危急疏水内漏现象,发电部迅速上报缺陷,生技部计划并消除缺陷。

2.2.2发电部设立了《机侧阀门内漏情况统计》台账,使我们能及时发现阀门内漏情况,及时消缺。

2.3调整冷渣器运行工况

2.3.1锅炉侧加强燃烧调整,合理投退冷渣器。

2.3.2加强调整冷渣器的冷却水与风量配比,增强冷却水的吸热率。

2.3.3尽量避免凝结水备用冷渣器。

2.3.4凝结水至锅炉房冷渣器及冷渣器冷却水管道加设保温,减少凝结水散热损失。

2.4凝结水过冷度较大

2.4.1采用凝汽器的真空值和凝结水的过冷度相结合的综合调节方式来调节风机的转速,避免出现高真空而过冷度偏大的现象,控制凝结水的过冷度在合格范围内;

2.4.2空冷凝汽器在冬季运行时应加强凝汽器下联箱的保温,尽可能降低凝结水的过冷度。

总结:

综上所述,通过实施以上措施,单台机组给水温度由243℃上升到了252℃,机组给水温度每上升1℃,锅炉煤耗可降低0.14g,给水温度提高了9℃,即每发一度电就节约了标煤燃料1.26g。我厂单台机组年平均发电量为10亿kW•h,可节约1260吨标准煤,约40万元燃料成本,提高了我厂的经济效益。

论文作者:何亚霄

论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期

论文发表时间:2019/5/24

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