摘要:结合某垃圾焚烧厂工程预应力高强混凝土管桩试桩试验,笔者分析了试桩过程中首次成桩未能成功的原因,提出了相应的解决措施,包括选取合适的引孔设备、打桩设备、管桩材料,控制引孔参数和锤击沉桩施工参数等,确保预应力高强混凝土管桩的施工质量,顺利解决软土地基中穿越硬夹层遇到的桩基贯入和桩身拉应力问题,可供相关专业技术人员参考。
关键词:预应力管桩;试桩方案;植桩法
引言
预应力高强混凝土管桩(以下简称PHC管桩)为采用先张预应力离心成型法,并在180℃以及1MPa蒸汽条件下养护,制成空心环形截面混凝土构件[1]。PHC管桩采用锤击法施工,具备施工周期短且穿透力强的优点,但当软土地区沉桩穿越硬夹层时,锤击能量加大、次数加多,在锤击时交替出现压应力和拉应力,压应力过大会破坏管桩,拉应力过大易产生横向裂缝,桩基在反复锤击疲劳作用下,也将造成破坏。因此在具有硬夹层的软土地基中应采用“植桩法”施工PHC管桩,“植桩法”即在桩位处采用钻机钻孔至一定深度,然后在钻孔中放置预应力管桩至孔底,用桩机锤击或压沉至设计标高的施工工艺。本文结合某垃圾焚烧厂工程,较为详细地介绍了如何通过试桩确定PHC管桩的沉桩参数、施工设备和施工工艺,为工程桩的设计、施工、检测等提供依据,以节省工程投资、控制工程进度和提高工程质量。
表1 地基土层主要物理力学参数
图1 典型地层剖面图
1工程概况
1.1 基本情况
工程位于杭州市大江东产业聚集区,东至观十五线,南至十五工段排涝河,西至中心直河,北至红十五线。总用地面积196670m2,建筑面积140664m2,主要建设6台日焚烧处理生活垃圾870吨机械炉排炉,采用中温次高压的蒸汽参数,配置3台额定出力为45MW的凝汽式汽轮发电机组。
1.2 工程地质条件
拟建场地属于钱塘江冲积平原,场地内地形较为平坦,地表填土(部分为耕土和鱼塘)覆盖,各层地基土层主要物理力学参数如表1所示,典型地层剖面如图1所示。
本工程PHC管桩施工过程中地层的不利影响主要表现为:一方面软土地基中具有③-2层粉砂,呈中密~密实状态,标贯击数17.7击,最高35击,层厚最大12.4m,PHC管桩贯入难度极大;另一方面硬夹层下卧淤泥质黏土⑤-1层,呈流塑状态,局部夹软塑状粉质粘土,⑤-1层与上覆土层物理力学指标差异显著,贯入过程中桩身容易产生拉应力而导致损桩。
2本次试桩目的
通过本次试桩,确定合适的桩型、持力层及施工工艺,为拟建工程主要建(构)筑物桩基方案提供设计依据,以节省工程投资、控制工程进度和提高工程质量。因此,本次试桩主要目的和要求简单概括如下:
(1)确定单桩竖向抗压极限承载力;
(2)进行桩的高、低应变测试,检测单桩竖向抗压承载力,检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,并对高应变检测结果和静载试验结果作对比分析;
(3)选择合适的沉桩设备,确定沉桩参数,为工程桩的施工、检测以及预估施工工期提供依据;
3初次试桩情况
3.1 试桩方案
首次试桩采用PHC600AB130预应力管桩,桩长60m,开口型桩尖长500mm。施工采用10.5t导杆式桩锤,试桩包括3根60m长桩(单节桩长15m)和3根15m短桩。
3.2 试桩情况
第一根长桩试桩,采用引孔措施穿越粉砂层,引孔孔深31.6m,引孔孔径530mm,第一节锤击次数180,第二节锤击次数500,桩身出现裂缝,停止施工。
第二根长桩试桩,不进行引孔直接使用,第一节锤击次数456,第二节锤击次数1104,第三节锤击次数1241,桩头打裂,停止施工,此时桩身入土长度44.2m。
第三根长桩试桩,第一节锤击次数542,最后1m锤击次数104,第二节锤击次数1121,最后1m锤击次数109,第三节锤击次数932,桩身出现裂缝,停止施工,此时桩身入土长度43.9m。
三根短桩试桩,第一根锤击次数279,最后1m锤击次数102,第二根锤击次数386,最后1m锤击次数97,第三根锤击次数365,最后1m锤击次数94,沉桩顺利。
4试桩方案调整
4.1原因分析
针对第一次试桩三根长桩均未能成功沉桩的情况,进行分析论证,主要原因分析如下:
1、引孔设备选择不当:本工程地下水位较高(地下水位埋深0.30m~2.50m),粉砂层流动性较好,引孔需快速完成,随引随打,现场采用钻孔器械,单节5m引孔30m,需要5次,时间过长导致引孔效果较差,容易塌孔,增加了沉桩难度,应采用长螺旋施工,速度更快、效果更好;
2、打桩设备选用不当:试桩采用的导杆式桩锤晃动大,能量不好控制,不利于沉桩,应选用筒式柴油锤;
3、打桩未采取合理的泄气泄水措施:第一节桩桩身在总锤击数不到700击的情况下被超孔隙水压力劈裂,应在桩头软垫上开泄压孔,以消除孔隙水压力的不利作用。
4.2 方案调整
针对上述问题,本工程及时调整了试桩方案:
1、施工工法采用长螺旋桩内引孔,先打进一节(15m)后引孔26米,孔径500~600mm;
2、打桩机械采用DH558-110履带车挂D80筒式锤,桩靴采用特制开口桩靴增加穿透力;
3、桩垫上面预开直径150mm的泄压孔;
同时采用PHC600B110预应力管桩,提高抗拉能力,并采用高应变全程跟踪打桩过程,检测桩身拉应力状况。
第二次试桩包括单桩竖向抗压静载荷试验3根(T1~T3)、单桩竖向抗拔静载荷试验3根(T1~T3)、高应变检测13根(16次)(M1~M10、T1~T3)、低应变检测13根(26次)(M1~M10、T1~T3)。高应变检测应对每一根桩进行跟踪检测,待休止期满后3根(T1~T3)试桩进行复打检测,低应变检测对每一根桩宜在承载力检测前、后分别进行检测。根据设计要求桩基持力层选择第⑦-1层粉砂或第⑦-2层圆砾,试桩沉桩完成后休止时间为28天。
4.3 试桩情况
本次试桩于一周内沉桩完成,13根桩身完整,全部为Ι类桩,由于租赁发电机功率无法满足引孔设备和打桩设备同时工作,故每天最多打三套桩,为安全起见,规定每天施工二套,沉桩情况汇总见表2。
其中,M2总锤击数4896,主要由于引孔直径Φ400mm偏小,M8、T1、M4锤击数偏高原因是锤击能量或锤击力偏小。最后施工M10,引孔直径放大到Φ600mm,锤击能量放大到52kJ,锤击力放大到4260kN,结果总锤击1129锤。通过本次试桩取得了可行的PHC管桩施工参数。
本工程场地沉桩比较合理的施工参数应在锤击能量35kJ以下,锤击力约3500kN,总锤击数控制在1800-2500击。
表2 成桩情况汇总表
5结语
本工程通过试桩情况与100%桩身完整性检测结果,论证了垃圾焚烧厂工程采用PHC管桩在具有硬夹层软土地基中的可行性,并通过试桩方案调整确定了桩型、引孔设备、引孔深度和孔径、打桩设备等施工参数与施工工艺。
同时,通过试桩成功解决了③-2土粉砂层贯入问题和进入⑤-1土淤泥质粘土桩身拉应力问题:
1、解决贯入问题:采用旋挖引孔或高压旋喷引孔,穿透第③-2层粉砂,引孔孔径宜为500mm~600mm。
2、解决桩身拉应力问题:PHC管桩材料采用受拉性能较好的B型、沉桩过程采取“重锤轻击”控制桩身贯入度以防止产生较大桩身拉应力。
参考文献:
[1]庞俊辉,杨赓.高强度预应力混凝土管桩锤击法的施工技术[J].江西建材,2018(07):50-51.
[2]DL/T 5493-2014.电力工程基桩检测技术规程[S].
[3]JGJ 106-2014.建筑基桩检测技术规范[S].
[4]朱炳寅,娄宇,杨琦.建筑地基基础设计方法及实例分析(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.
[5]朱炳寅.建筑结构设计问答及分析(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.
作者简介:
马小兵(1982–),男,汉族,江苏南通人,本科学历,工程师。
论文作者:马小兵
论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期
论文发表时间:2019/7/22
标签:预应力论文; 次数论文; 管桩论文; 应力论文; 工程论文; 参数论文; 夹层论文; 《基层建设》2019年第12期论文;