带电检测发现110kV牌楼变母联1150电流互感器内部绝缘缺陷论文_王海飞1,亚库甫•亚森2

(国网新疆电力有限公司喀什供电公司 新疆 844000)

摘要:从现在的新型科技企业来说,很多企业的设备在车间生产线上都安装和设置了无损检测程序,之前也有很多传统的无损检测技术出现,不过这些技术不管是在管理方面还是在实践上都存在一定的缺点,而红外热成像无损检测技术能较好的改善一些传统的无损检测技术不能达到的一些检测效果,如今它在很多领域也得到了应用,因为有它检测的便捷、准确性高等优点逐渐得到人们的认可。

关键词:联合检测;红外热;电流互感器;绝缘缺陷

一、案例经过

国网新疆电力公司疆南供电公司110kV牌楼变110千母联1150电流互感器型号:LCWB6-110W2,生产厂家:重庆高压开关厂,为油浸式电流互感器,于2005年1月1日投入运行。2017年6月28日,带电检测人员对牌楼变110千母联1150电流互感器进行红外测温时,发现电流互感器A、B、C三相存在相间温差和同相温差。经过专业技术人员制定详细消缺方案,2017年6月29日进1150电流互感器停电试验、消缺,发现母联1150电流互感器存在因内部绝缘降低导致的电压致热型缺陷。处理后运行正常,红外线测温测试正常。

二、检(监)测技术和分析评价方法

2.1红外线测温

2017年6月28日,检测人员对牌楼变110千母联1150电流互感器进行红外测温时,发现母联1150电流互感器A、B、C三相存在温差,B、C相温度较高,存在局部发热,环境温度22摄氏度。红外测温图如图1、图2所示,测试数据如表1所示。

分析以上数据,B、C两相绝缘油微量水分超标,均大于35%,绝缘油击穿电压降低,低于40kV,初步判断该电流互感器内部受潮。

2.3 油中溶解气体分析

试验人员对电流互感器油进行油色谱分析,发现B、C相氢气含量超标,含量分别为1558.3µL/L、1739.2µL/L,超过DL/T722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中规定的220kV及以下运行中的电流互感器氢气含量不大于300uL/L(注意值)的要求。超过了注意值,测试数据见表3。

根据上表数据,B、C两相主要特征气体为氢气、甲烷。从表3数据得知,测试数据中总烃主要以CH4为主,C2H6为次,C2H2含量很少甚至无。

根据DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》三比值编码分析000,判定缺陷类型为低能过热(低于150℃)。

综上述,判断该电流互感器因内部受潮导致绝缘降低,致使B、C两相本体局部发热,内部存在绝缘受潮缺陷。

2.5 吊芯检查

2017年6月29日将母联1150电流互感器拆卸下来,检查原因。

吊芯检查发现,母联1150电流互感器B、C相内部绝缘纸严重受潮,变色,A相基本正常。应征了红外测温,微水测试分析,油中溶解气体分析后的判断。

2.6 处理措施

为了提高供电可靠性,决定更换母联1150电流互感器,更换后的电流互感器。吊芯检查原因,发现电流互感器绝缘纸严重受潮,更换后的新母联1150电流互感器恢复送电,正常负荷后对母联1150电流互感器进行红外测温,A、B、C三相温度分别为37.5℃、37.9℃、37.2℃,温差在合格范围之类,无过热,环境温度22℃。

三、经验体会

(1)对电流互感器设备采用红外热成像检测时,需注意同一设备不同部位温度比较和同组设备相同部位的温度比较,严格按照标准规定的温度差判断设备运行状况,必要时进行复测。

(2)发现电流互感器设备局部发热时,有必要通过其他检测手段对设备进行检测,综合分析判断缺陷类型。提高判断的准确性。

随着社会市场的发展,红外热成像仪行业发展前景也是非常广阔的新兴高科技产业,也是红外应用产品中市场份额最大的一块。像红外摄像机、红外通讯、红外光谱仪、红外传感器等等这些技术已经得到市场广泛的应用,红外热成像技术在以后的发展中会更加成熟和成功。

参考文献

[1]李丹嵩.红外热成像技术在化工设备检测中的应用及发展[J].上海化工,2010,6.

[2]刘晖,陈国华.红外热像检测技术在石化工业中的应用[J].石油化工设备,2010,(1).

论文作者:王海飞1,亚库甫•亚森2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/30

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带电检测发现110kV牌楼变母联1150电流互感器内部绝缘缺陷论文_王海飞1,亚库甫•亚森2
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