浅析地铁铝合金车体牵缓焊接工艺论文_李建南

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【摘 要】研究了地铁铝合金车体牵缓的焊接工艺,介绍了牵缓的结构,并对底架牵缓用7020铝合金进行了焊接工艺试验,研究了焊接接头的组织及接头的综合力学性能,分析了牵缓组成焊接变形的产生原因,并提出了有效的控制措施,充分保证了地铁铝合金车体底架牵缓的焊接质量。

【关键词】牵缓;焊接工艺;焊接变形;质量

前言

随着我国城市化进程的加快,“十二五”期间我国城市轨道交通仍将保持快速发展。截至到目前,已经有31个城市轨道交通规划获得批准,规划总里程达到2700km,投资将过万亿元。城市轨道交通建设的规模不断扩大,为城轨、地铁车辆等交通装备制造业提供了广阔的市场空间。铝合金具有密度小、比强度高、耐腐蚀、外观平整度好、可再生利用及环保、易于热加工成形而制造长大型材等诸多优点,使得铝合金结构车体在城轨、地铁等城市轨道车辆上的应用逐步推广。

1 铝合金车体牵缓的组成

牵缓是地铁列车各车厢之间牵引传力的纽带,通过车钩实现列车的动力传递,是车体上同时承受拉伸和压缩载荷的关键部件,其结构如图1所示。牵缓与枕梁、牵引梁与车钩之间的焊缝都是极为重要的受力部位,承受着来自车钩、转向架等巨大的冲击载荷,因此,该部位对强度尤其是疲劳强度要求很高,其焊接质量对车辆运行安全性和使用寿命均有重要影响。本文研究了地铁铝合金车体牵缓的焊接工艺,分析了牵缓组成焊接变形的原因并提出了有效的控制措施,为城轨、地铁列车等交通装备制造技术提供借鉴。

2 焊接工艺试验

针对牵缓的结构特点和使用性能要求,设计采用7020-T6高强铝合金。牵缓中牵引梁与钩缓间的18V焊缝(图2),设计要求采用100%的射线探伤(RT)以严格检验焊接质量。该处为18mm厚的铝合金板材与型材的对接焊缝,焊缝的焊层及焊道多、焊接操作空间小、焊接工艺性差,再加上采用国产铝合金,焊接性不稳定,造成该部位可能成为地铁列车铝合金车体焊接缺陷的易发、多发区。因此,模拟该部位的焊接工作试件进行工艺试验,验证该部位及材料的焊接工艺性,以保证产品焊接质量稳定。图1地铁铝合金车体牵缓的组成上盖板下盖板肋板牵引梁钩缓·工艺与新技术·35DOI:10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2014.03.013焊接技术第43卷第3期2014年3月地铁车体牵缓采用18mm厚的7020-T6铝合金,为热处理+人工时效的强化状态下供货,其设计为全焊透焊缝的结构形式。试验选用规格为准1.2mm的ER5087铝合金焊丝,采用半自动惰性气体保护焊(MIG)焊接,保护气体为φ(He)30%+φ(Ar)70%二元混合气体。

2.1焊接接头组织

焊缝冷却后垂直于焊件表面并沿焊缝中心方向将焊接接头剖开,割取金相试样,经打磨、抛光、腐蚀、清洗之后,采用ZeissMxiovert40MAT型金相显微镜观察组织形貌。焊缝及热影响区组织如图3所示。图3a为7020-T6铝合金焊缝区域的显微组织,从图中明显看到铸态组织,焊缝中心为晶粒粗大的等轴晶,熔合线附近沿散热方向的焊缝组织为柱状晶组织,主要由α-Al固溶体和η-MgZn2+T-Al2Mg3Zn3强化相组成,该组织具有良好的强度和韧性,使焊接接头具有较好的力学性能。图3b为焊接热影响区的显微组织,热影响区内分布着树枝晶,且在熔合线处有粗大的柱状晶,主要是由粗大的Mg2Si颗粒组成,该组织的产生主要是由于铝的热导率大、散热能力强、在焊接过程中热影响区晶粒生长过程中产生较大的过冷度,导致树枝晶组织出现。从熔合线向母材的方向生长,树枝晶生长越粗大,该组织硬度高,韧性较差,导致焊接热影响区力学性能就越差,成为焊接接头最薄弱的区域。

2.2焊接接头力学性能

采用WDW3300型微控电子万能试验机,通过拉伸和弯曲试验测定母材及焊接接头的力学性能。按ISO4136—2012进行拉伸试验,观察试样的断裂位置,测定抗拉强度分析接头的拉伸性能。参照ISO5173—2000进行弯曲试验,选用2组弯曲试样(背弯、面弯),弯曲角度180°。其力学性能试验结果见表1。由表1中数据可知,焊接接头的抗拉强度为276MPa,约为母材抗拉强度的75.62%,这与接头组织晶粒具有较好的强韧性有关。焊接接头的断后伸长率5.8%约为母材的48.33%,接头韧性低于母材韧性。

焊接接头拉伸断裂部位为焊接热影响区,宏观断面没有发现影响接头力学性能的缺陷。由于多层多道焊的焊接热输入大以及铝合金焊后较快的冷却速度,迫使熔合线晶粒产生极大过冷度而形成树枝晶,造成焊接热影响区软化,强度降低,从而影响焊接接头强度。在弯曲试验过程中,试件弯曲角度达到180°,在焊缝弯曲表面及附近进行渗透检测,未发现任何开口性缺陷,说明焊接接头的抗弯曲性能良好。综上所述,牵缓用7020-T6铝合金焊接接头抗拉强度高于母材抗拉强度的60%,抗拉强度及伸长率符合标准要求,抗弯曲性能良好,该焊接接头的综合力学性能满足设计使用要求。

3 焊接变形分析

地铁牵缓由钩缓、上下盖板、牵引梁、肋板及图2牵缓工装内焊接图RT焊缝图3焊缝及热影响区微观组织(a)焊缝(b)焊接热影响区表1母材及焊接接头的力学性能Rm/MPaRp0.2/MPaA(%)断裂部位弯曲角度/(°)母材36530512—180焊接接头2762465.8热影响区18036·工艺与新技术·WeldingTechnologyVol.43No.3Mar.2014附件组合焊接而成,由于焊缝数量多、焊缝长、焊材填充量大,底架牵缓焊接后变形较大,导致钩缓平面度超差、上盖板凹凸不平、牵引梁扭曲变形。由于牵缓为扁平且长大的空腔结构,矫正时调修难度大,工作量非常大,严重影响了工件质量和生产进度,浪费大量的人力、物力,并且还影响和制约底架组成等后道工序的装配质量。

3.1焊接变形原因

图4为牵缓焊接变形对比。由于铝合金导热性好,铝合金的热膨胀系数大,凝固收缩率约为6.5%,MIG焊焊接热输入大,焊后容易产生变形;操作时的焊接顺序不合理使焊接变形累积,导致钩缓的平面度超差;连接梁与上盖板连接处外侧为HY焊缝,内侧为角焊缝,工装上没有专门的压卡装置,加上焊接操作手法不合理导致牵引梁产生扭曲变形;牵引梁带动上盖板的平面度变化,然后焊接肋板使得上盖板进一步变形,导致上盖板凹凸不平;装配间隙大使焊材填充量增加,从而增大了工件的热输入,使工件最终焊接变形较大,如图4a所示。

3.2焊接工艺措施

为了有效控制牵缓的焊后变形,提高生产效率,结合焊接变形的原因研究了相应的工艺措施,并对焊接工艺进行优化改进,提高牵缓焊接质量。(1)钩缓与下盖板为双面HV焊缝,要求背面焊透,先在外侧焊接4道,并在打底焊接时焊接电流略大并使电弧偏向厚板,然后内侧清根、PT检测后,再焊接内侧的填充和盖面焊缝,前后变形互相抵消,从而有效保证了钩缓的平面度。(2)在两侧牵引梁之间设置支撑并且外侧用F形卡进行定位,焊接时采用分段跳焊法并需两侧焊缝交替焊接,这样焊接应力均匀扩散,使焊接变形相互抵消,有效控制了牵引梁的扭曲变形。(3)在内侧用F卡将上盖板与工装刚性固定,并在焊接下盖板时在上下盖板之间放置支撑,同时优化焊接顺序,先焊接18V焊缝后再焊接牵引梁与上盖板件的连接焊缝,从而避免了18V焊缝焊后收缩产生较大的拉应力,导致上盖板变形。(4)同时优化工艺参数,调整电弧电压、焊接电流、电弧脉冲等焊接参数的匹配性,在保证焊缝焊接质量的前提下,尽量减小工件的焊接热输入,以减小变形。(5)提高装配质量:在装配时,角焊缝尽量严密无间隙,这样可减少焊缝填充量和焊接收缩,最大限度地减小焊接变形,改善焊缝成形。图4b是通过对焊接工艺进行优化,牵缓的焊接变形得到了有效控制,牵缓下盖板的平面度焊后达到1.5mm/m。

4 结束语

(1)采用合理的焊接工艺,可以制造出高质量的地铁铝合金车体牵缓。(2)7020铝合金焊接接头中,焊缝区为柱状晶和等轴晶的铸态组织,热影响区内分布着树枝晶,且在熔合线处有粗大的柱状晶。(3)焊接接头抗拉强度276MPa,伸长率5.8%,焊接接头综合力学性能满足设计使用要求。(4)通过优化焊接工艺,牵缓的焊接变形得到了有效控制。

参考文献

[1]杨永波.采用龙门自动焊机焊接铝合金车体部件[J].机械制造文摘—焊接分册,2010(6):39-40.

[2]陈伯蠡.焊接冶金原理[M].北京:清华大学出版社,2014:332-337.

[3]玄兆丰.地铁铝合金车体牵缓焊接工艺[J].机械制造文摘—焊接分册,2015(6):20.

论文作者:李建南

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/2

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