摘要:本文对TQM(全面质量管理)质量工具在国内核电工程弯管预制中的应用进行了分析与探讨,总结了如何运用各类质量工具实现弯管预制成品合格率的提升。
关键词:TQM;质量工具;核电;弯管预制
TQM(即全面质量管理)在能源、化工、建筑等方面得到广泛应用,是实现提质增效的有效途径。为解决某核电项目弯管预制缺陷,管理人员通过运用TQM质量工具,取得了良好的实践成效。
1工程概况
某核电项目的煨弯特点为:大壁厚、大口径、多连弯、需热处理、酸洗和钝化。预制时出现了质量缺陷,成品一次合格率不达标。为解决问题,管理人员组织开展TQM理论工具运用,致力于提升弯管预制成品一次合格率。
2质量工具典型应用
2.1排列图
对弯管预制初期成品做抽样,利用TQM质量工具排列图做分析,见图1。角度超差、线性超差和表面花斑的缺陷累计占比位于0~80%区间,按照帕雷托的ABC分类管理方法[1],作A类问题重点关注。
2.2关联图
对缺陷的形成,利用TQM工具关联图做分析,见图2。症结的可能末端因素为:原材料不合格、人员培训不到位、弯管下料环节不合格、弯曲后回弹过大、弯管机维保不到位、酸洗钝化工艺卡要求不完善等。
2.3控制图
对弯管下料不合格使用了工具控制图做分析。对弯管下料环节采样,做过程能力指数[2]和控制图计算。指数得1.24,大于1说明弯管下料过程能力控制较好。做下料尺寸-R控制图,见图3。抽样尺寸没有出现超出控制界限的点子,点子排列也无缺陷,说明过程处于受控状态,为非要因。
2.4直方图
管道冷弯时,角度变形越大、弯制时间越短,回弹也越大,回弹程度与管径、壁厚、材料等因素均有关系[3]。对弯曲后回弹成品采样,一次合格率不达标,计算过程能力指数为0.2,做弯管回弹后弯角样本直方图,见图4。部分弯管在回弹后,超越了偏差值,指数小于1,说明过程控制能力不足,为要因。
2.5其他
对酸洗钝化工艺卡存在欠缺等原因,利用散布图这一工具作了关于浸泡时间与花斑数量的关系分析,对后续实施措施期间重复使用了上述工具对效果进行验证,并最终通过折线图对比了预制成品一次合格率的达标情况。
3结论
通过将TQM各类质量工具应用于核电工程弯管预制生产过程,借助合理的统计方法,有效地解决了弯管预制成品一次合格率不达标的问题,为其他核电项目弯管生产提供了一定价值的经验反馈。
图1 弯管预制成品缺陷排列图
图2 原因分析关联图
图3 弯管下料尺寸-R控制图
图4 回弹后弯角直方图
参考文献
[1]戚维明,质量管理小组基础知识,北京,中国计量出版社,2010.
[2] 邢文英,QC小组基础教材,北京,中国社会出版社,2000.
[3]马甲科,核电厂管道弯曲工艺,中国核电,2013,6(2),146.
论文作者:杜宁1,代永良2
论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期
论文发表时间:2019/1/8
标签:弯管论文; 核电论文; 工具论文; 成品论文; 合格率论文; 质量论文; 缺陷论文; 《电力设备》2018年第24期论文;