摘要:变电站运行的任务主要是对电力设备进行操作以及维护,鉴于其设备较多,较容易出现异常,一旦发生变电事故,不及时地对其进行处理,轻则造成经济损失,严重者将会危及电网以及人员的安全。本文将结合笔者从事变电运行修试的实践经验,提出变电运行中常见的几类型事故,同时对这些事故进行分析研究,提出相应的解决方案。
关键词:变电运行;事故分析;事故处理;电压互感器
一、变电运行事故处理技术原则及其程序
(一)事故处理技术原则
1.当变电运行发生事故时,应密切关注电力设备的运行状态,对设备的异常状态作出详细的记录。2.如果设备以及人员没出现威胁,应设法维持设备的正常运行;当对人员构成安全威胁,则设法立即停止设备的运行。3.当需要检修人员对电力设备进行进一步检修时,变电运行人员不可把继电保护屏的牌信号复归,以有利于专业人员对其进行分析。4.在处理变电运行事故中,应确保正常供电以及用电的安全运行,如果相关设备出现运行异常导致用电停电事故,应当先恢复供电设备的正常运行,以保证其供电。5.对事故进行处理时,应结合当时设备的运行方式、天气情况、继电保护及自动装置的动作情况等,能及时判别事故的性质以及范围。
(二)事故处理程序
1.及时检查断路器的跳闸情况、保护及自动装置的动作情况;对事故范围内设备进行外部检查,同时记录事故象征,结合事故特征,分析和判别变电运行事故范围。2.采取事故处理技术措施对故障继续拧处理,对故障范围迅速隔离或者排除故障,以尽快对故障范围恢复供电。3.对损坏设备作适当的安全措施,由专业人员对故障设备进行检修处理。
二、变电运行事故分析与解决方案
(一)电压互感器高压熔丝熔断事故分析及处理技术这种变电运行事故主要表现的异常现象是:对于熔断相相电压主要呈现降低或接近于0,而对于完好相的相电压来说,其基本不变或只是稍有降低;当实际运行在似断非断时,断路相切换至好相时线电压可能下降,电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表显然走慢。另外,电压互感器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”告警。这是,通过检查高压熔丝时,可能会发现有吱吱声。对这种变电运行事故通常采取的处理方法是:1.首先要判别究竟是哪相出现故障,因此可以先通过采取电压切换开关来切换相电压或线电压。2.停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸出口连接片。3.采取断开故障电压互感器二次空开或熔断器,拉开电压互感器隔离开关,同时作好相应的安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。再采取试运,检查是否成功,如果出现连续发生熔断时,则表明变电运行事故可能为互感器内部故障,这时应汇报调度,同时查明其原因。4.检查是否为电压互感器内部故障时,可在停运后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可通过采取摇表摇测绝缘电阻来加以判断,当确认为互感器内部故障时,应汇报工区并及时采取调度。
(二)电压互感器熔断器熔断及二次回路断线事故分析及处理技术
这种变电运行事故主要表现的异常现象是:中央信号屏发出“PT电压回路断线”的信号,同时警铃响以及光字牌亮,这时通过检查电压表可明显发现,未熔断相电压指示不变,而对于熔断相电压则指示为0,这时与该项有关的线电压表指示为相电压,而与此无关的电压表则指示正常。
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结合修试实践经验,经分析可发现出现电压互感器高压侧熔断器熔断事故的主要原因表现在以下几个方面:(1)变电运行的电力系统出现单相间隙性电弧接地或者电力系统出现铁磁谐振情况;(2)电压互感器内部发生相间短路或者单相接地;(3)电压互感器二次发生短路,但是二次侧熔断器还没有熔断。对这种变电运行事故通常采取的处理方法是:
1.应先退出电压互感器所带可能误动的保护以及自动装置,以有效地避免保护误动。2.检查电压互感器二次保险是否已经熔断,如果出现熔断,应及时对其更换,如果已经出现再次熔断,则应查明其原因,同时切忌将其容量增大。如果熔断器还完好,则这时应检查电压互感器二次回路接头是否出现松动或者断头现象、切换回路有无接触不良现象,如果发现断线,则应及时对其进行处理。3.如果发现电压互感器二次回路正常,则应再检查一次熔断器是否熔断,或者重新更换一次熔断器,并且采用隔离开关把电压互感器退出运行,然后采取安全措施后进行合闸,如果合闸后熔断器再次熔断,则应再次将电压互感器退出运行,向主管部门和调度汇报,听候处理。4.如果是电压互感器高压熔断器熔断,则这时应当迅速断开一次侧隔离开关(刀闸)、断开二次侧空开取下二次侧熔断器,把需停运的电压互感器二次侧负荷转移到另一组电压互感器运行,并向主管部门和调度汇报,听候处理。
三、变电运行事故分析实例
110kV盘水线、水滥线经1号、2号主变与110kV水双回、水石线并列运行,而且1号、2号主变分接头均在6档运行,1号主变中性点接地。110kV:201开关、211开关在I母运行,203、212开关在II母运行,270开关在I母热备,210开关在合闸位置。10kV:母联010开关在分闸位置,038开关冷备,1号站用变运行,2号站用变热备用。事故现象是110kV水威线发生故障,开关拒动,造成1号主变110kV零序方向过流I、II段时限动作出口,1号主变110kV复压方向过流I、II段动作出口,211、110开关跳闸,同时110kVI段PT二次保险熔断。经研究对该变电运行事故采取的处理技术措施如下:
(1)检查主变和线路遥信时发现1、2号主变发“电源1故障、电源2故障、冷却器故障。而通过检查1号主变保护屏时还发现,告警、保护动作、跳闸位置A、跳闸位置B、跳闸位置C、保护1跳闸灯亮,记录后立即复归。(2)把1号站用变001、031开关拉开,检查111开关未跳闸原因,手动拉开或手动打跳,合上2号主变1120、2120接地隔离开关,合上012断路器,对10kv2母线充电无问题后,合上002、032开关,发现灯亮表明了2号主变风扇运行正常。(3)根据主变是110kV复压方向过流和110kV零序方向过流保护动作,应当先拉开101、102、104、106、108、131断路器;接着检查保护范围内的设备是否出现故障。鉴于主变及10kV部分有差动和10kV复压保护,这步重点检查110kV部分。(4)如果发现108开关保护屏距离II、III段、零序II、III段动作,则拉开108断路器,如拉不开则将KK把手打到近控后拉开,再合上211、111断路器。(5)如果检查设备没有发现线路保护动作,则把断路器KK把手打到近控后拉开,再拉开102断路器,合上211、111断路器,若无出现问题,则合上已经拉开的断路器,联系调度合上102断路器。(6)合上211、111断路器后,检查110kV1母线无电压指示,则及时检查二次空开和保险,发现二次保险熔断,通过更换后一切正常。
参考文献
[1]万勇,刘玲玲.变电运行中容易出现的问题及解决措施[J].中国新技术新产品,2010,25(9).
作者简介
董朝理(1978.11-),男,籍贯云南昆明,昆明理工大学学士,单位:云南电网有限责任公司昆明供电局,研究方向:电气工程及其自动化。
论文作者:董朝理
论文发表刊物:《电力设备》2016年第24期
论文发表时间:2017/1/16
标签:电压互感器论文; 事故论文; 合上论文; 断路器论文; 熔断器论文; 相电压论文; 故障论文; 《电力设备》2016年第24期论文;