张旭飞
山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿 山东莱州 261441
一、现状描述
随着焦家矿区采矿进度的向下延伸,现阶段已回采至-670m中段一分巷,充填倍线进一步缩小,经计算充填倍线已小于2。随之带来的问题是:深部区域尤其是-630m中段及以下充填压力显著增大,充填料浆流速快,充填过程多次出现破管爆管现象。既耽误了充填的正常进行,威胁了作业人员的安全,又对管路维修更换以及尾砂清理造成了困难。因此充填压力过高已成为目前制约深部正常生产作业的一大难点,如何合理地建造减压系统是目前亟待解决的问题,放眼未来,这也是未来矿山长远发展务必要解决的问题。
通过减压系统的建设,对深部充填压力进行有效的控制,达到正常管路承受压力的范围。尽可能地简化系统,操作和管理方便,减少维修工作量,且作业时系统无需人工一直检测,运行成本低廉,会取得不错的经济效益。具有较高的可行性及实用性。
二、方案措施
主体内容:初次尝试在-270m中段一分巷建造减压系统,结果显示入料口压力较小,而在-630m中段及以下压力过大;第二次尝试在-510m中段二分巷建造减压系统,结果显示入料口压力过大,而在-630m中段及以下压力正常;后经多次尝试最终确定在-330m中段三分巷建造减压系统,经过试验测试,结果显示入料口及-630m中段及以下压力均在正常范围。
减压系统主要包括减压罐、充填进料管路、连接减压进出口端的短接、法兰、减压圆铁板、内部过滤网、充填出料厚壁管路、进料端压力表、出料端压力表等。
主要创新点:减压罐用废旧的马尔斯泵隔离罐改造,罐内正对进料端处有直径30cm的圆铁板,焊接固定在入料口处,腔内含有过滤网,可以过滤料浆中的大颗粒杂质。装设减压罐后,出口管路的流量脉动明显削弱。在工作腔的吸液过程,管路流量缓慢增大。这是因为当入料端瞬时流量大于平均流量时,使进料管中流速增大,惯性水头和流动阻力损失均增大,引起工作腔内压力升高。罐内气体被压缩,体积减小以储存一部分液体,使排出管中的流量增加较少。这样,通过罐内气体的压缩,就适时地调节了进料管的流量变化。整个工作循环中,管路承受压力明显减小,虽然吸液的全部过程中,工作腔内的流量特性并不改变,但是管路承受的压力却减小了。
三、示意图
现场图片
四、效益或效果
减压系统建造成功后,经过多次充填实践,减压效果明显,大大减少了以往深部充填破管现象,减少了清理次数和维修难度,增大了作业人员的安全系数,创造了可观的经济效益和安全效益。
建成减压系统后每年减少破管100余次,减少C料浪费约100吨,同时减少人工维修费用、清理费用,合计约100吨×430吨/元+120元/米×3000米+70元/立方×1100立方=48万元/年。加上耽误生产造成的经济损失,产生的经济效益总计约100万元/年。随着采矿重心的下移,经济效益将不断增大。
论文作者:张旭飞
论文发表刊物:《防护工程》2019年16期
论文发表时间:2019/12/16
标签:管路论文; 压力论文; 系统论文; 进料论文; 流量论文; 作业论文; 经济效益论文; 《防护工程》2019年16期论文;