深圳地铁接触网隔离开关制动器论文_杨虎

(深圳地铁运营总部维修中心供电一部 工程师 广东深圳 518040)

摘要:深圳地铁运营中,发现1号线续建段及5号线接触网电动隔离开关故障率偏高,其中制动器故障占大多数,对制动器运行状态的分析对解决电动隔开故障问题有极大帮助。笔者做了大量电气实验及受力分析实验,提出了若干制动器故障的处理方法,并在正线运营中进行了为期一年的跟踪观察,取得了明显的效果,极大降低了制动器故障率,所提方案证实可行。

关键词:隔离开关;制动器;故障处理

1 前言

在城市轨道交通直流供电系统中,隔离开关是负责向接触网输送电能的重要设备,用以保障维护人员的人身安全。随着科学技术进步,目前全国电气化铁路上网隔离开关基本已实现电动远控功能,在减少人员工作量,全面实现自动化等方面起了重大作用。隔离开关照片见下图。

图1 接触网隔离开关

电动隔离开关主要利用直流电动机为动力,利用齿轮或丝杆结构传动,将隔离开关机械传动部分推动,从而实现远动控制。在实际运营中,齿轮传动结构的电机会遇到一个普遍问题:停止时的制动惯性问题,电动机构箱通过一系列辅助触点判断隔离开关动触头是否到位,一旦到位则立即切断电路,电机停转,但机械部分由于重力等外力作用,无法立即停止,惯性冲击会导致隔离开关分合闸不到位,因此需设计一种制动装置,保证电机断电的同时,机械结构也立即停止运动。

制动器是一种广泛使用的制动装置,深圳地铁隔离开关机构箱内采用摩擦式电磁制动器,在控制电路继电器控制下,可以准确、可靠地动作,达到电机停止后的制动,保证隔离开关刀闸到位后立即停止。制动器照片见下图。

图2 隔离开关制动器

根据隔离开关原理可知,当MC继电器本体得电,触点MC闭合时,制动器线圈和电机回路同时导通,制动器线圈产生电磁力,吸引与电动机相连机械装置,使得电机得以转动,分、合隔离开关;当开关分、合到位后,信号回路触发MC继电器本体,使触点MC断开,制动器与电机回路同时断开,开关完成一次分闸或合闸的电动操作(见图3)。

图3 隔离开关原理图-制动器

制动器由“凹”形金属外壳加金属圆盖板封装电磁铁、金属圆铁板、4根金属弹簧、圆摩擦片制造而成。其中“凹”形金属外壳加金属圆盖板为无磁性金属材料,金属圆铁板套装在电磁铁外壳4个立柱上,金属圆铁板由套装在电磁铁外壳上的4根金属弹簧顶压,电磁铁由绝缘材料封装。

图4 制动器剖面图

2 现状分析

深圳地铁1号线续建段与5号线全线共计168台电动隔离开关采用了此类设计,统计从2011年7月开通至2014年7月间,共计损坏128个,总故障率为76.19%,平均每年更换约为43个,平均年故障率为25.40%,整改工作刻不容缓。

制动器在设计上要求动作可靠、灵敏,但在实际运营中,制动器在各种因素作用下,寿命短,故障率高,多次导致隔离开关被制动器“抱死”,无法实现电动远控功能,让接触网维修人员经常进行故障抢修,另一方面,制动器更换工作浪费了大量的人工,也增加了大量采购经费。

实际运营中,制动器故障的现象为通电后,电磁铁与铁芯无吸合,制动器在电机强制作用下,摩擦产生大量热能,极为烫手,用万用表测试制动器线圈电阻为无穷大或远大于3.5kΩ,且制动器为全密封装置,不能维修,只能整体更换,维修成本较高。

3分析与解决

制动器作为一种电气元件,应符合电气安全要、容量及过载保护要求;同时制动器机械方面也应满足有关的制动力、紧固力的要求,笔者从以上两方面入手,分析了可能的主要原因并提出了相关的整改措施,以消除制动器故障率高的问题。

3.1电气分析与保护

通过对制动器的原理分析,制动器是由大量细铜丝缠绕成一组电磁铁,从而可以在通电情况下吸合铁芯来改变机械摩擦,可知其电气特性符合通电电感的一般特性。

3.1.1伏安特性

伏安特性反映了制动器线圈的容性与感性阻抗,但因为其工作电源为直流电,故伏安特性曲线为较标准的电阻波形,其阻值一般为3.2-3.6 kΩ。

图4 制动器测试图

3.1.2储能特性

线圈匝间绝缘性能主要受绝缘材料及制作工艺影响。当制动器线圈产生瞬时过电压时,就可能造成匝间绝缘击穿、发热,进而烧断线圈和与之相接触的零部件,造成制动器失效。

匝间绝缘击穿可分为两种情况:一是由于制动器线圈匝间本身绝缘的制作工艺存在问题;二是制动器线圈匝间本身绝缘良好,由于瞬时过电压造成匝间绝缘击穿,使制动器损坏,通过查阅有关资料,得知制动器漆包线漆膜的击穿电压在425-700V之间。第二种情况是需要重点考虑的。

制动器内部线圈可简化为一组电感,电感的储能性能不能忽视,而根据楞次定律:感应电动势趋于产生一个电流,该电流的方向趋于阻止产生此感应电动势的磁通的变化。自感电动势的大小与线圈中电流的变化率成正比。

即 E=L*di/dt

在分、合闸过程中,当触点MC闭合时,制动器线圈所在回路导通,因为外接DC 220V电源的存在,使制动器线圈产生电流,电流在线圈内部产生的磁通经过MC导通瞬间的变化后,制动器线圈内就形成恒定的磁通量,当触点MC突然分开的瞬间,线圈电流随之消失,根据楞次定律,因为触点MC分离的时间t较短,di/dt大,即电流变化率较大,电感L为定值,所以制动器线圈自感电动势就非常高,通过测试发现现场制动器承受的过电压最高达到3500V。极有可能造成线圈匝间绝缘击穿,致使线圈匝间短接或烧断。

鉴于以上分析,笔者建议在制动器线圈两端并联一个续流二极管,与制动器形成回路,使其产生的反向电动势在回路中以续电流方式消耗,从而起到保护制动器不被损坏。适当选取二极管PN结结温范围大的型号,保证二极管在温度变化时能正常工作。

参考既有线隔离开关机构箱内继电器并联续流二极管型号为IN5408,其主要技术参数见表1,

表1 IN5400-IN5408型二极管主要技术参数表

3.1.3启动电压与保持电压

在伏安特性实验过程中,笔者意外发现了制动器实际工况与铭牌标注的差异。

制动器厂家说明为:

工作电压:220DC;

额定电流:0.06A;

紧固力矩:1N•m。

通过对7个全新制动器进行试验,实测中发现制动器线圈的平均吸合电压即启动电压为150V,保持电压为40V。见表1。

表2 制动器测试数据

测试结果意味着铭牌标注的工作电压比实际工作电压高出约37.5%,高出保持电压为450%,这在国家安全用电规范里是严重违规的。

针对发现的问题,笔者建议采用在制动器回路串联电阻限流,从而降低制动器电压的方式来解决。经过核算,1.9KΩ电阻即可满足使用条件,现场采用了2只3.8kΩ,0.25W并联工作,经过试验及实用,证实可解决启动电压过高的问题。

3.2机械结构分析与保护

制动器通过内部的刹车片对电机低速端进行控制,保证电机停车的快速、准确,刹车所用的摩擦力必然会导致相关的材料磨损、温度升高,也存在着制动器受力变形的问题,从以下三个方面来分析机械特性并提出解决方案。

3.2.1制动器紧固力矩

制动器通过本体上三个5mm直径的螺丝紧固在电机上,铭牌上标注紧固力矩为1N•m,然而实际工作中发现1 N•m并不正确,制动器与电机间由于制动器安装过于紧固,使电机转轴端面压住制动器衔铁后产生对电机永久性的制动力,该制动力造成电机不能运转,电机通电后发生拒动过载,其拒动原理如图示。

图5 机械紧固力过大示意图

制动器内部制动片的工作间隙仅为0.3-0.4mm。电机与制动器之间有一张1.2mm的橡胶垫片,由于制动器部分固定螺丝过高,使制动器与电机的贴合面不平整,制动器外壳产生弹性形变,改变了制动片的工作间隙,致使制动器不能顺利工作。另外,由于橡胶垫圈的老化和弹性原因,影响着螺丝的精确紧固,对其进行改造也是需要考虑的。

由以上分析,笔者建议检修人员降低螺丝紧固力矩,按厂家给出的0.3N•m建议来紧固,必须在全线范围内全部重新安装和调整一次,在调整的过程中,将原有橡胶垫圈更换成硬质铜垫片,确保力矩正确。

3.2.2摩擦生热研究

制动器在隧道内环境潮湿,发生了大量的生锈情况,铁锈粉末阻塞了制动片工作间隙和弹簧工作间隙,导致制动片与制动器外壳粘连或未能完全脱开而使电机堵转,必须除锈并涂抹少量凡士林后方可恢复正常工作状态。

图6 制动器内部生锈图

因为生锈原因,制动器转动过程中会加重摩擦,发热和震动,间接影响了制动器线圈的寿命。

3.2.3刹车片磨损问题分析

制动器机械功能全部依靠刹车片提供的摩擦力实现,但接触网正线上采用的制动器从未因刹车片故障而导致机构失灵,故此原因是次要因素。

值得一提的是,在同期做实验中的另一款产品,测试结果中发现其刹车片在摩擦力作用下碎裂,产生了破坏性损伤。

4 结论

通过以上分析,笔者提出了三条整改建议,并在试验和实际工作中实行了推广和使用,具体如下:

(1)在制动器回路上串联限压电阻,电阻为1.9 kΩ,0.5W型普通电阻,价格约为1元;

(2)在制动器两端反向并联二极管,型号为1N5408,实验后期又调整为1N4007,价格约为1.5元;

(3)调整制动器橡胶垫圈,改为硬质铜垫,并用0.3N•m力矩重新紧固制动器。

以上三项调整总材料费为2.5元以内,而制动器报价为2950元,经过一年的实验期与观察期,2014-2015年总共故障制动器为10台,故障率成功从25.40%降至5.95%,节约运营成本11万元,达到了整改的目标。

5 结束语

本次故障分析让地铁运营人员深思,主要有两方面:

(1)产家给出的参数与实际工况不符,产品长时间处在非标环境中,造成了过电压的情况、力矩过大情况,让人怀疑是否是厂家为了提高备件采购数量而专门设置的隐性缺陷;

(2)产品设计存在缺陷,隔离开关是英国进口产品,但其实际运行中仍出现了大量的各类问题,告诫运营人员不能过于相信进口产品,对于不科学的设计,要及时要求整改,并避免在新线建设中使用。

以上全部内容,可供相关技术人员共同借鉴和思考。

参考文献:

[1]于松伟,杨兴山,韩连祥,张巍.城市轨道交通供电系统设计原理与应用[M].成都:西南交通大学出版社,2008.

[2]GB 50157-2003,地铁设计规范[S].

[3]于万聚.高速电气化铁路接触网[M].成都:西南交通大学出版社,2003.

论文作者:杨虎

论文发表刊物:《电力设备》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/14

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