大黑汀5#水轮机转轮漏油现场应急处理论文_齐津安,于晓祥

(河北省唐山市迁西县大黑汀水库 河北省唐山市 064300)

关键词:转轮漏油;密封处理;效益

1前言

大黑汀水电站位于河北省迁西滦河干流上,5#机组安装杭州发电设备厂生产的轴流转浆机组(ZZ105-LH-300;)水轮机,于1986年投入运行,2018年5月19日发现转轮漏油,压油装置启动频繁(二分钟启动一次),漏油量达到0.5顿/天,不仅影响了机组的正常安全运行,增加了发电成本,而且严重影响了唐山市滦河下游的供水质量,经过现场检查发现有两个叶片根部有漏油现象,初步分析为两只叶片根部的"入"密封因为磨损失效,造成漏油,因此必须对叶片漏油处理,一并对转轮进行检修。前提是必须在汛期泄洪弃水发电以前完成,因为当年没有安排机组大修,不能将转轮吊出转轮室进行“λ型”转轮浆叶密封更换,按常规扩修更换密封根本不可能实现,为了保证汛期弃水发电要求,必须在不进行大修的情况下在转轮室内,不吊出转轮的前提下,对5#机转轮进行转轮叶片密封更换并对转轮进行检查,发现问题一并处理,前提为在汛前弃水前完成。

2大黑汀电站的机组情况及“λ ”型密封的结构原理

2.1大黑汀5#机组浆叶密封原理

5#机浆叶“λ”型密封的结构原理见图1

这种结构的特点要求密封圈在环形槽内,A、B、C三面都应贴紧,所以设计“λ”型密封圈内孔与叶片法兰有一定的预紧量,外圈与转轮体有一定的预紧量。预紧量是靠组合零件本身尺寸精度、几何精度及安装精度来保证的,然后通过弹簧的压力并借助于顶起环、压盖等零件使密封圈按设计要求定位。叶片转动密封圈不会转动,在油压、水压作用下可以贴紧密封面,起到良好的密封作用。实践证明这种结构,它有结构紧凑,装拆方便占地小,检修容易,密封性能良好。

3方案调研

我们咨询了全国同类机组运行相关电站和相关生产厂家;上海福伊特水电公司、葛州坝水电厂,吉林红石发电站,杭州发电设备厂机电工程公司等有关单位,认为大黑汀机组可以在转轮室内更换密封。考虑到生产厂家对机组状况安装工艺比较了解,我们和杭州发电设备厂机电工程公司有关专家仔细分析了情况,杭发厂愿意帮助我们解决当前的困难,进行抢修,保证弃水期间发电。于是大黑汀管理处和杭发设备厂机电工程公司2018年5月23日达成了共同现场对5#机转轮密封进行更换处理转轮桨叶“入”密封(2#,3#)的意向,由杭发厂开始着手制作模具及冲压橡胶圈,制作弹簧加工压环,螺栓等。

4施工处理工艺过程

转轮密封更换于2018年5月30日在大黑汀电站现场开始,至6月 13日完成。自5月19日发现问题开始计算到施工完成共计历时26天,主要工作工艺过程为:一、首先抽干尾水,在转轮室内转轮下方用钢管搭设工作平台,平台高度为工作人员在转轮下方工作方便之高度,约离泄水锥1.2米,平台上方搭设木版,木版上方铺5mm厚石棉板用于防火,尾水进人孔处摆放灭火器及气割设备。二、用气割火焰加热去掉原铅封,此时转轮内油不能放掉,用于操作转动叶片。再次确认漏油原因,为两个叶片漏油及一个高压操作油腔螺丝处漏油,共计三个漏油点。三、当叶片一周原铅封全部去掉后逐一拆下压环,并在转轮体和压环上作好位置标记。四、当压环全部拆下后,从泄水锥处将转轮内油全部放出。五、用清洗剂清洗压盖2、枢轴6,仔细检查剪下的原密封圈,查明泄油的原因。六、经最后检查确认泄油的原因为老化和失效破损:(1)原“λ”密封圈(2#,3#)B断面边缘有2处磨损破损,A面边缘有一处磨损破损。(2)高压油腔开腔螺栓封闭不严造成漏油,重新加工紫铜垫圈和螺栓,进行封堵,(3)2#叶片压环根部气蚀严重,有蜂窝状气蚀及穿孔,叶片压环气蚀严重,入密封拆除安装施工,用密封胶浇筑封堵进行临时应急处理蜂窝状气蚀部位;(待下次大修时进行补焊处理),七、更换全部弹簧后,按橡胶制品胶粘工艺对新密封圈进行胶接。八、密封圈现场粘结工艺为:首先剪断新密封圈(按30度角进行一次性切割,保证切割面平整),要求环境温度高于10°C,首先用毛锉将密封圈结合面打磨,用毛刷清理干净,将美国冷硫化粘结剂SC2000和固化ER42剂按100:4比例涂两次,当第一次干透后,达到不沾手后再涂第二次,第二次达到略有粘性,再将粘好的密封圈结合面处压入模具2至3小时压实进行固化。九、固化时间达到后,打开模具后观察胶接后效果与整圈基本一致,确认顶紧环压力均匀的情况下,小心将密封圈安装入转轮体(为防止划坏密封外侧,在外侧均匀涂少量黄油,用事先准备好的木板将密封滑入)。十、按照 “λ”密封装配工艺仔细认真装配密封圈及按照编号回装压盖,均匀拧紧紧固螺钉。十一、确认装配工艺完全符合要求后给转轮充油。十二、将压力达到额定压力达0.6MPA,缓慢动作浆叶,全开至全关再全关至全开动作5至10次确认转轮开关回三个油腔全部充满后,再将油压升高至额定压力2.25MPA动作桨叶3至4个行程,确认转轮没有漏油。十三、按转轮验收规程(GB/T856 4-2003)每20分钟对转轮叶片进行一次开关(即全开到全关;全关到全开为一次)并记录,对转轮进行16小时密封严密性试验和浆叶动作试验(2018年6月12日至6月13日)确认转轮达到国标要求,无渗漏。十四、确认满足要求后,对紧固螺钉进行封堵,因原材料为铅,但在转轮室内无法进行传统工艺的铅封,因而采用环氧树脂进行密封(密封材料为环氧树脂,石英砂,聚酰胺固化剂,比例;1:1:1)。环氧密封后经过2-3小时固化,使其强度达到要求。十五、拆除尾水临时工作平台,封闭尾水及蜗壳进人门,密封更换成功并达到国标要求,实践证明,这种密封材料和处理工艺效果良好,即节省了时间,又节省了资金。

5产生弃水发电经济效益

5#机组抢修自2018年5月19日开始至6月13日完成,共计26天。5#机组自2018年7月25日弃水放洪发电,到2018年8月23日停机,共计弃水发电30天,桨叶角度﹢7,导叶49%;负荷7700共计弃水发电479.66万度,上网电价0.42元,产生发电经济效益479.66×0.42=201.46万元。

6经验和建议

6.1机组应该严格按规程规定周期进行检修,以免橡胶密封老化失效,及气蚀部位得以在厂家及时修复。

6.2 5#机组因为水库水位变幅较大134(非常洪水位)-121.5(死水位)=12.5米),轴流转浆机组可以通过导叶和浆叶协联可始终保持在高效区运行,所以当时选择了适合上游水位变幅较大的轴流转浆式机组,以便使得机组在高效率区间运行。建议水库调度运行时应严格按厂家提供的协联曲线运行,使得机组在最优工况区运行,以减少机组振动、摆度、气蚀等危害,延长机组使用寿命。

参考文献:

[1]水轮机设计手册 哈尔滨大电机研究所

[2]水轮机 水利电力出版社

[3]水利机组及辅助设备检修 水利电力出版社

作者简介:

齐津安高级工程师从事机电检修维护工作,男,1964.12。

论文作者:齐津安,于晓祥

论文发表刊物:《电力设备》2019年第8期

论文发表时间:2019/9/15

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