摘要:本文针对延深立井井筒抽排法揭煤过程中煤层透气性低,抽采率过低、工期过长、成本过高等问题,采用深孔爆破技术对煤层进行增透爆破,从而增强煤层透气性,提高抽采效率,节约成本,通过在土耳其卡拉硐煤矿1号井井筒揭煤施工中的应用,取得了良好的施工效果和经济效益,也为抽排法揭煤提供了宝贵的施工经验。
关键词:揭煤;深孔爆破;瓦斯;抽采率
一、工程概况
卡拉硐煤矿1号井井筒中心坐标为X=53214.191、Y=56645.475,井口标高为+48.691,延深处井筒标高为-420.070,延深360m,井筒净直径Φ6.5m,提升方位为138°54'36",井筒为双层钢筋混凝土结构。
井筒在施工至-524m处时将揭露一层厚度为3.5m的煤层,通过前探测压显示该煤层瓦斯压力0.75MPa,并取样化验煤层瓦斯突出指标:瓦斯含量为6m3/t。
1、问题分析
设计方案采用抽排法揭煤,施工抽采钻孔共计60个,均进入煤层底板0.5m,最外层钻孔控制到井筒轮廓线12m,利用地面两台2BE1-253型水环真空泵抽采(一台使用、一台备用)。自抽采以来,开始3~4天内,抽采瓦斯纯量30m3/d左右,以后的抽采瓦斯纯量不足15m3/d,平均抽采浓度20%,抽采纯流量0.010m3/min,抽采量极低。分析原因,是由于煤层透气性和煤层瓦斯吸附力强造成的,严重影响了瓦斯抽采效果。
2、深孔爆破增透解决方案
为了提高煤层透气性,提高瓦斯抽采量,决定利用外圈部分钻孔采取深孔爆破技术进行增透爆破。
2.1爆破孔布置
由于外圈布置的45个抽采瓦斯孔瓦斯抽采量极低,为了增强整体煤层透气性,研究决定利用外圈10个抽采孔经套孔或者进行扩孔,作为增透爆破孔。增透爆破孔布置如图1所示。
图1 增透爆破孔布置示意图
2.2爆破方案
(1)套孔或者扩孔
为了将直径38~43mm自制专用爆破药管全部安装在煤层段,选用直径70mm钻头对抽采孔进行套孔或扩孔,并将孔内煤岩屑排出孔外,以便装药,同时做好钻孔编号、钻孔直径、见煤位置、止煤位置等记录工作。
(2)装药参数
在10个爆破钻孔煤层段装药,即10个孔都施工完后,进行逐个孔探测,每探测1个孔后,按照钻孔穿过煤层的长度进行装药,装药方式见图2所示。
由于炮孔内有煤渣,同时又受地应力的影响,为防止塌孔,在钻探孔管拨出后,需立即将爆破药管按其自身螺纹逐管对接装入炮孔中,在最后两管药内各安装2发煤矿许用电雷管,并将其雷管脚线剪断,留10cm长,剪下的脚线用于母线(又称胶质导线)与管壁的固定。雷管按图3所示的并联方式连接,其接头用绝缘胶布裹紧,防止断路和短路。尤其注意将母线固定于管壁侧面,以防管与孔壁的摩擦致使雷管脚线与母线脱落,从而导致雷管断路或短路。
装药前对雷管进行导通检查,其导通电阻符合要求,方可将雷管装入药柱头内,封孔后对雷管再进行一次导通检查。
图2装药方式
图3接线方式
(3)封孔
装药完毕后,随即采用压风喷泥封孔器进行封孔,封孔潮湿黄土粒度选用10mm以下为宜,压风保证0.4Mpa以上。封孔长度由岩石孔长度决定,封孔时,持封孔器输送管的操作人员应注意安全,防止孔内煤、泥砂由于压风作用冲出伤人,可以在孔口用麻袋片护住孔口,以免煤、泥砂冲出。
若孔内有水,可先向孔内装入黄砂进行封堵,最后用黄泥封孔,其长度不小于3m,以防止穿孔。
(4)启爆
启爆前要对并联的雷管进行最后一次导通检查,确定电阻值与正常值符合,配备2名放炮员,采用GFB-1200型矿用发爆器,在地面井口附近设置的安全地点一次性启爆。采用孔内并联、网内串联启爆方式。
3、实施爆破效果监测
采取深孔增透爆破以来,通过对瓦斯抽采钻孔的抽采瓦斯量进行监测,同时监测该井筒抽采系统总的瓦斯抽采量,抽采瓦斯纯量达46m3/d,平均抽采浓度30%,抽采纯流量0.032m3/min增透效果十分明显。
7天累计抽采瓦斯量为1073m3,加上风排瓦斯量101.53,瓦斯抽采率达34%。瓦斯预抽采率大于30%,施工3个瓦斯残余压力钻孔进行封孔和瓦斯压力测量工作,测定结果显示最大瓦斯残余压力为0.25MPa,小于临界值0.74MPa,且在施工钻孔的过程中未出现任何动力现象,可以采取远距离放炮一次性揭穿煤层。
4、结语
通过深孔爆破技术增强煤层透气性,提高瓦斯抽采率,本方法适用于煤层瓦斯吸附力强和煤层透气性差、利用现有抽排设备施工效果不明显的突出矿井。在较短的时间内完成了抽采任务,达到防治煤与瓦斯突出的目的,为矿井安全揭煤创造了有利条件,加快了施工速度的同时,也带来了巨大的经济效益。
论文作者:袁晓园,李冬
论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期
论文发表时间:2019/3/25
标签:瓦斯论文; 煤层论文; 井筒论文; 雷管论文; 钻孔论文; 透气性论文; 外圈论文; 《基层建设》2018年第34期论文;