摘要:供电公司110kV变电站:110kV东、西母线并列运行,2#主变运行带35kV东、西母线和10kV东、西母线并列运行,1#主变空载运行,35kV四回出线分别带3座公用变电站、1客户变电站,两出线间隔停运解备。该变电站主变中、低压侧开关及以上设备由地调调度,35kV、10kV母线及其出线由县调调度。由地调监控班负责监控。该站为无人值守变电站,由县公司变电运维操作班负责日常运行维护;缺陷处理由市公司检修专业负责。
关键词:110kV;变电站;35kV;母线失压;分析
引言:随着电网负荷的持续增长和电源分部合理性的完善,35kV电压等级的供电线路已逐渐减少,只有部分大用户采用这一电压等级的供电方式。一旦35kV线路或母线失压,将严重影响这些用户的生产与生活用电,造成较大的经济损失,同时也可能危及大用户的设备安全和现场人员的人身安全。继电保护是电网安全稳定的可靠保证,是电网正常运行的一个重要环节,是电网设备和人身安全的最后一道防线,在电网中具有举足轻重的作用。因此,要认真分析在复杂情况下保护装置动作的正确性,排除系统故障,消除电网设备或回路的缺陷,确保最后一道防线的可靠、准确,迅速的动作,保障电网的安全稳定运行。
1.故障发生及处理情况
2016年2月某日,03:43地调监控员通知县调值班员:110kV某变电站35kV母线东母电压Ua=0.92kV、Ub=35.79kV、Uc=36.38kV,西母电压Ua=0.77kV、Ub=36.15kV、Uc=35.80kV。县调令其断开出线1(03:51断开),接地现象不消失,03:57在合上出线1开关时,监控员:出线1开关控制回路断线,出线1开关拒合。04:06县调令监控员断开出线2开关,04:10监控员:出线2开关控制回路断线,出线2开关拒分。04:29,地调监控员通知:352开关、350开关分。04:30县调通知变电运维人员110kV变电站35kV东西母线失压,到现场检查保护信号、跳闸开关及母线所属设备。04:41,5:01,县调分别将两座公用变倒备用电源带。04:47县调通知线路运维人员对四回35kV出线进行事故巡线。05:23,变电运维人员汇报:现场检查2#主变、35kV东西母线及所属设备无异常,352开关在分闸位置、350开关在合闸位置。县调令其依次断开硖350、其余出线开关。06:05,地调将352开关加入运行恢复35kV西母供电。06:41,变电人员汇报35kV东PT A、B相一次保险熔断、套管炸裂,县调令其将东PT停运解备,06:53操作结束。06:54,县调令变电350开关加入运行。7:14,变电人员汇报350开关机构卡死开关拒合、351雷A相避雷器引线断线,县调立即通知市公司检修专业到现场处理。
7:17,地调令硖1#主变停运。线路运维9:54、10:05、11:19、13:53分别汇报:巡视四回35kV出线未发现异常,人员已撤离,线路具备送电条件。12:08变电运维汇报:收到处理出线1开关控制回路断线工作票一份,县调令:35kV出线1开关解除备用(12:20汇报操作完毕)。12:43变电运维汇报:35 k V出线1开关合闸回路辅助接点经调整后,控合成功,具备送电条件。12:45县调通知监控:出线1开关缺陷处理完毕,进行遥控试验。12:53地调监控:出线1开关遥控试验成功。13:05县调令35kV出线1开关恢复备用加入运行,14:11操作完毕。14:12变电运维汇报:收到处理35kV出线2开关控制回路断线工作票一份,县调令:35kV出线2开关停止运行解除备用。18:12变电运维汇报:35kV出线2开关分闸线圈烧坏,已更换。18:16县调汇报地调监控进行遥控试验。18:44地调监控:出线2开关遥控试验成功。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆18:45县调令:35kV出线2恢复备用加入运行,18:53操作完毕。14:31变电运维汇报:收到处理350开关拒分工作票一份,需县调令:350开关解除备用。15:55变电运维汇报350开关分闸线圈烧,已更换,具备送电条件。
14:53变电运维汇报:收到35kV东PT故障处理工作票一份。县调令:35kV东PT做安全措施(15:18操作完毕)。15:10变电人员汇报硖351雷A相引流线断线缺陷已处理。16:27,变电人员汇报35kV东PT A、B相一次保险及套管更换完毕,验收合格,具备送电条件。县调令:35kV东PT拆除安全措施恢复备用加入运行。(16:53操作完毕)县调令:投入350开关充电保护,350开关加入运行对35kV东母及PT充电。17:05变电人员汇报350开关过流I段保护动作、350开关分闸、35kV东PTA、B相本体爆裂。县调令:35kV东PT停止运行解除备用做安全措施(17:18操作完毕)。令变电人员检查35kV东母除PT外其他设备,17:36变电人员汇报:东母除PT外其他设备无异常。令:350开关加入运行对东母充电(17:42操作完毕)。
2.防范措施
一是实行无人值班的变电站,所有断路器要进行遥控试验,确保遥控操作正确。二是运维检修部门应根据35kV六氟化硫断路器检修试验规程中规定的检修类别、检修间隔、检修项目、操作实验及预防性试验项目、联动试验要求等,遵循“应修必修、修必修好”的原则,加强35kV断路器的检修、保养,确保断路器健康运行。三是检修人员应分析电压互感器一次保险熔断和套管炸裂的原因,必要时进行相关试验,避免送电到故障设备。四是县调调控员作为电网运行与故障处理的指挥者,对规程中母线失压处理规定和主变后备保护理解不透彻。应加强调控员业务培训,做好调度规程和事故处理预案的培训,使调控员知其理、通其源;做实事故预想,使每名调控员真正认识到事故预想的重要性,并且根据系统设备运行情况、电网负荷情况、气候变化等做好各种可能情况下的事故预想,从而提高调控员的事故处理应变能力。五是变电运维人员作为变电现场巡视检查人员,没能尽快检查出故障设备。应加强其业务技能培训,增强责任意识,尤其是应将变电站现场运行规程中的各项条款认真落实到实际工作中,为变电设备安全运行奠定基础。
总结:通过对上述的内容进行分析研究之后可以得出,总而言之,工业生产中的大用户,例如水泥厂、电解铝厂等,由于用电负荷高、持续时间长,往往需要采用专线供电。一旦站内母线失压,将会导致多条专线的供电负荷停电,造成较大的经济损失。通过对本次事件的分析,还原了线路故障时各套保护动作的过程和动作情况,清晰了发生越级跳闸事件的原因,为今后一次开关设备的维护与检修提供了一定的借鉴,有利于形成更加完善的设备维护与轮换制度,保证电网的安全稳定运行。
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论文作者:许培栋
论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期
论文发表时间:2018/5/14
标签:调令论文; 母线论文; 变电站论文; 人员论文; 电网论文; 设备论文; 操作论文; 《电力设备》2017年第34期论文;