摘要:介绍湖北某公司老盐井Y-12井开窗侧钻与老溶腔连通钻井施工工艺,为同类工程施工提供借鉴。
关键词:盐井;开窗侧钻;定向钻井;施工工艺
前言
套管开窗侧钻技术是充分利用老井的套管,在某一特定深度开窗后侧钻新井眼的技术,它是一种投资少见效快经济效益显著的盐井开发技术措施,具有广泛的发展前景和推广应用技术。就其开窗方式可分段铣开窗和斜向器开窗两种。本文仅简绍斜向器开窗方式。
1工程概况
湖北某科技股份有限公司Y-12生产盐井在井深548.50米处,原套管发生严重变形,且下部因为盐类结晶等原因,造成该井堵塞,在采用各种传统的修井措施后(包括爆破及压裂),仍无法正常采卤。为提高供卤能力,节约钻井成本,合理利用资源,以达到对老井资源重新利用的目的,甲方技术人员经与我方协商沟通后,决定对该井采用侧钻开窗新技术进行修复,并委托我方对其进行施工,通过新建孔段连通K8盐群,确保公司的采卤规模。
2地理位置及气候
湖北某科技股份有限公司矿区位于湖北省应城市,地处鄂中丘陵与江汉平原的过度地带,以低岗为主,兼有平原,整个地势西北向东南倾斜,属亚热带季风气候,四季变化显著,雨热高峰同季出现,日照充足,雨水充沛,无霜期长。
3构造
江汉盆地为断、拗多层结构盆地,基底的不同板块构造活动期,盆地都发生过断陷到凹陷的发展过程,盆地中的沉积物受区域古构造、古地貌及古气候的控制。其中区域古构造起着主导作用。
根据江汉盆地地层的沉积特征,基底的起伏特征及断裂的发育特征,可划分为15个次级构造单元,即江陵凹陷、潜江凹陷、陈沱口地堑、通海口潜山带、沔阳凹陷、沉湖低凸起、小板凹陷、龙赛湖低凸起、天门凸起、云应凹陷、永隆河隆起、汉水地堑、乐乡关地垒、荆门地垒、当阳复向斜。
以上15个次级构造单元,构成了江汉盆地的整体构造轮廓,并分别控制了各次级构造单元的沉积。区内地层走向近东西,倾向近南北(向南倾),倾角平缓,约3°,构造简单。矿体(盐群)呈层状产出,分布比较稳定。含盐段与地层产状基本一致,且具规律性,即自北东至南西含盐段理深由浅至深。根据资料显示,矿区未见断层等构造现象。
4地层特征
矿区属于江汉盆地云应凹陷区,地层较为稳定:0m~100m±为上覆第四系,100m±以下为下第三系,两者呈不整合接触,含盐层最浅埋深约280m。
矿区内地表所见均为第四系所覆盖,而据钻孔揭露和其它资料,除第四系外,还有古近纪云应群文峰塔组、膏盐组,现将该地层由上至下叙述如下:
4.1第四系(Q)
上部以褐黄色、黄褐色粉砂质粘土层为主,中间夹数层粗砂;中部以黄褐色流砂层为主,夹灰绿色砂质粘土及少量砂砾层;下部为含砂砾粘土层、砂砾层、砾石粘土,其中含少量铁锰质结核;底部为砾石层。与下伏文峰塔组呈不整合接触。
4.2古近纪文峰塔组(Ew)
上部岩性以泥灰岩、钙质泥岩、钙质粉砂质泥岩为主,夹薄层钙质泥质粉砂岩,富含钙质;下部以灰绿、灰兰、灰色泥岩与砂质泥岩为主,夹赭红色砂质泥岩;中部富含灰色泥质石膏岩;顶部一般有0.3~0.5米的黄色风化层。岩层层理清晰,与下伏膏盐组呈整合接触。
4.3古近系膏盐组(Eg)
膏盐组及其下伏地层原钻探未揭穿,大部分钻孔揭露至膏盐组30盐群底板。
4.3.1上硬石膏段(Eg5)
其岩性为灰绿色含硬石膏泥岩、泥质硬石膏岩与赭色粉砂岩、泥岩互层。硬石膏呈团块状、似层状、星点状、肠状,石膏由下而上逐渐减少。该段中含有数~数十层纤维石膏,呈似层状、透镜状、脉状等产出,厚或宽一般1cm左右,其含量由下至上增多。
4.3.2上钙芒硝段(Eg4)
其岩性为灰绿色~灰色泥质钙芒硝岩、钙芒硝质泥岩、硬石膏质泥岩、泥质硬石膏岩与赭色含硬石膏泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层,钙芒硝均以单个晶体出现而密集成层,石膏多呈星点状、团块状、薄层状,下部钙芒硝岩中常含粒状和条纹状石盐。
4.3.3岩盐段(Eg3)
其岩性为灰~灰白色岩盐岩、泥质钙芒硝岩、泥质硬石膏岩、钙芒硝质泥岩、硬石膏质泥岩夹赭色泥岩、粉砂质泥岩、硬石膏质泥岩。其中,泥质硬石膏岩、泥质钙芒硝岩、与岩盐岩不等厚互层组成盐群
5原盐井资料
Y-12盐井位于公司矿区二号采区范围内。起初完井时间:1995年12月13日;井深610.52米,K8开采层、压裂连通;表层套管下入深度120m,套管规格¢244.5×10.03mm;技术套管下入深度600m,套管规格¢139.7×9.17mm,套管均采用固井车固井,水泥材料为G级油井水泥。
6施工主要内容
6.1施工设备
主要施工设备一览表
6.2施工流程
为保证其成井工作质量,按照规范及相关设计资料制定如下工艺流程:钻机就位安装→扫孔→变径扫孔→洗井→架桥→人工筑底→试压→确定开窗位置→固定斜向器→开窗→定向回转钻进。施工过程中严格按照流程施工,每个流程完成后,经检验合格,方进行下个流程施工。该井于2016年12月23日8时开钻,至2017年1月10日完井,历时19天。
Y-12井封堵起点井深548.50m,封堵高度≥20m,将斜向器下入到预定开窗位置,慢慢开泵打压座封斜向器,斜向器固定位置井深528.00m,管外定向回转钻进62.03m,终孔井深590.03m。1月10日与CⅡ-11井配成对接井组,达到修井目的。
7 主要技术手段及解决的问题
7.1 侧钻点优选:侧钻开窗首先必须保证上部套管完整,如上部井管断裂或变形按技术要求则无法进行修复。为确保后期采卤安全,通过物探测井和钻机探井相结合的方式检测套管完整性;其次掌握地层详情,尤其是盐岩的具体位置,由于套管外均为裸孔段,后期开采过程中开采层会逐渐上移,开窗位置宜选在主力开采层上部的泥质硬石膏岩段,不仅稳定性较好,而且保证后期持续的采卤能力;最后应避开原来套管接头处,接头处一般较厚,且受力不均匀,会导致窗口不平整顺滑,对开窗作业不利。
7.2 钻井液选取:采用饱和盐水泥浆。施工过程中,扫孔及洗井作业采用清水作循环液;开窗及回转钻进段采用饱和盐水泥浆作循环液钻进,其参数如下:
采用饱和盐水泥浆作循环液,可保证裸眼段孔壁的完整性,整个钻探工艺流程符合钻探规程。
7.3 开窗工具及工艺:开窗铣锥与导斜器配合使用完成套管内开窗。对工具外形、切削刃角、合金块选用及加工工艺进行了优化设计,集开窗和修窗为一体,一次完成开窗修窗作业,提高施工效率。
施工各阶段对操作班长要求极高,必须严格按照既定施工参数进行,胆大心细,平稳送钻。施工参数如下:
优化井眼轨迹,根据MWD数据及时调整设计,保障钻具安全顺利打到溶腔。
8 主要成果及效益
侧钻开窗技术在湖北云应地区盐矿山中属于首次应用,目前仅我院在该地区有成功经验,处于井矿盐矿山老井修复技术的先进行列。通过开窗侧钻钻井技术修复该套损井,使该盐井恢复了生产,提高了采收率和卤水产量,降低了综合开发成本。该技术充分利用了老井井身结构对盐矿开发再挖潜,充分利用原有的井场、地面采输设备等,减少钻井作业费、节约套管使用费、地面建设费,降低施工成本,缩短施工周期,提高综合经济效益。
参考文献:
[1] 湖北某科技股份有限公司Y-12盐井完井报告
[2]高雨根.超深盐井开窗侧钻定向对接施工工艺[J].中国井矿盐,2008,39:21-24
论文作者:张培文,姚新智
论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期
论文发表时间:2019/7/3
标签:泥岩论文; 硬石膏论文; 套管论文; 盐井论文; 芒硝论文; 地层论文; 盆地论文; 《基层建设》2019年第10期论文;