厦门6号线社头车辆段库内路基下工后沉降论文_陈涛1,李敏2,袁万红3

1.中铁一院山东建筑设计院有限公司 山东省青岛市 266031

2.中铁第一勘察设计院集团有限公司 陕西省西安市 710043

3.陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 陕西省西安市 710000

摘要:铺轨后的工后沉降,指的是自铺轨完成一直到路基沉降稳定(要求固结度达到一定标准)这个时间区间内的沉降量。由于道路路基完成后,总的沉降量一定,铺轨施工完成前沉降时间越长,则完成后工后沉降越小。工后沉降控制的关键在于工前,以及措施得当。

关键词:地基及处理;工后沉降;换填;复合地基加强

一、问题的引入:

停车场段由于拟建场地地形主要为残积台地,局部为台间凹地,未发现不良地质作用,以人工填土、残积粘性土及风化岩为主,场地属于稳定地段,地基承载力较高,从而考虑梳理并对比优化地基基础方案或地基增强加固方案。

二、前期资料及要求:

1、工艺专业提资条件如下:

对钢轨的要求:试车线采用60kg/m钢轨,车场线(除试车线)采用50kg/m钢轨;库内一般地段整体道床轨道结构自重2.0吨/单线米;

2、轨道专业要求如下:该段场内所有股道承载按车辆轴重14.5吨考虑;车库内检查坑要求工后沉降不大于10mm。

三、分析依据的选取:

依据:铁路路基设计规范(TB10001-2016)附录D为常用地基的处理方法适用性指明了方向:分别研究了采用天然地基方案、换填地基方案、CFG桩复合地基方案下的不同情况及结果。

其对城际铁路列车荷载、轨道结构荷载分布如何取值做了如下指导:地基以上的荷载主要为轨道结构自重及列车荷载,考虑为每股道均布强度作用。

方案1――原状土方案:

分析模型地质情况简化如下:

从上到下依次为(1)粉质黏土层,层厚1.5m,压缩模量7.19MPa,承载力特征值为170KPa;(2)残积砂质黏性土,层厚4.7m,压缩模量5.84MPa,承载力特征值为180KPa;(3)全风化花岗岩,层厚10.0m,承载力特征值为250KPa。其下为强风化花岗岩,中风化花岗岩。等效成2.2m宽,单位长度1m的计算单元进行模拟。

基本数据如下:

基础长 L:1.000 m;基础宽 B:2.200 m;轴力准永久值:122.000 kN;Mx准永久值:0.000 kN.m;My准永久值kN.m:0.000kN.m;基土容重:20.000 kN/m3;

地面标高:0.000 m;沉降点x0:0.000 m;基底标高:-0.500 m;

沉降点y0:0.000 m; 压缩层厚度:5.700 m;经验系数ψs:1.000;

土层数:3

地下水标高:-0.500 m;1、粘性土:层厚1.50m;层底标高:-1.50m;重度18.70kN/m3;饱和重度:19.00kN/m3;压缩模量7.19MPa; 2、粘性土:层厚4.70m;层底标高:-6.20m;饱和重度19.00kN/m3;压缩模量5.84MPa;3、全风化花岗岩石:层厚10.00m;层底标高;-16.20m;饱和重度19.00kN/m3;压缩模量50000.00MPa。

2 计算过程及计算结果

2.1 基底应力

基底角点分布(1-左下、2-右下、3-右上、4-左上);角点全反力(kPa):pa1 = pa2 =pa3 = pa4 = 65.45;基底全反力(kPa):pamax =pamin = 65.45,平均 = 65.45;角点附加应力(kPa):p1 =p2 = p3 = p4 = 56.10; 附加应力(kPa):pmax = pmin = 56.10,平均 = 56.10。

2.2 沉降计算

根据  式(1-1)计算得:

沉降计算点(x=0.000m,y=0.000m)各层土的压缩情况:

1、粘性土:压缩量6.151mm,平均应力49.833kN;2、粘性土:压缩量5.957mm,平均应力7.402kN。

计算结果:

各个角点的最终沉降5.819 mm,中点为12.107mm.

根据《铁路路基设计规范》TB10001-2016第3.3.6条,则有:

工后沉降式(1-2)

对于挖方区,则=0;原状土质好,fak=170KPa,可直接在其上铺整体道床,故=0;从而工后沉降=12.107mm.> 10mm。结论:不满足要求。

方案2――CFG桩方案

CFG桩长10.5米时,分析模型简化如下:从上到下依次为(1)粉质黏土层,层厚0.5m,压缩模量7.19MPa,承载力特征值为170KPa;(2)CFG桩复合地基处理10.5米,压缩模量10.57MPa,承载力特征值为250KPa;(3)全风化花岗岩,参数同方案1。

基本数据如下:

压缩层厚度(m):10.50;其余参数同方案1。

土层数:3

地下水标高:-0.500m;1、粘性土:层厚0.50m;层底标高:-0.50m;重度18.70kN/m3;饱和重度:19.00kN/m3;压缩模量7.19MPa; 2、粘性土:层厚10.5m;层底标高:-11.00m;饱和重度19.00kN/m3;压缩模量10.57MPa;3、全风化花岗岩石:参数同方案1。

2 计算过程及计算结果

2.1 基底应力

基底角点分布(1-左下、2-右下、3-右上、4-左上);角点全反力(kPa)pa1 = pa2 =pa3 =pa4 = 65.45;基底全反力(kPa)pamax =pamin = 65.45,平均 = 65.45;角点附加应力(kPa)p1 =p2 = p3 =p4 = 56.10;附加应力(kPa)pmax =pmin = 56.10,平均 = 56.10。

2.2 沉降计算

 

计算结果:

各个角点的最终沉降4.090(mm),中点为8.123(mm)。

则依式(1-2)得:对于挖方区,则=0;CFG桩处理后形成复合地基,fak=250KPa时,可直接在其上铺整体道床,故=0;从而工后沉降=8.123mm.< 10mm。结论:满足要求。

填方区:

由以上情况验证同理可知,原状土方案及换填方案更不可行。故也采用cfg桩复合地基处理。

铺轨前的沉降:

分析模型简化如下:从上到下依次为1、填土:层厚0.50m;层底标高:-0.50m;重度18.00kN/m3;压缩模量0.00MPa; 2、填土:层厚4.0m;层底标高:-4.50m;饱和重度19.00kN/m3;压缩模量3.00MPa;3、粘性土:层厚5.2m;层底标高:-9.70m;饱和重度19.00kN/m3;压缩模量7.19MPa;4、粘性土:层厚8.5m;层底标高:-18.20m;饱和重度19.00kN/m3;压缩模量5.84MPa; 5、岩石:全风化花岗岩石:参数同方案1。

基本数据如下:

压缩层厚度(m):17.70;其余参数同方案1。

土层数:4

地下水标高:-0.500m;1、填土:层厚4.00m;层底标高:-4.50m;压缩模量3.00MPa; 2、粘性土:层厚5.20m;层底标高:-9.70m;压缩模量7.19MPa;3、粘性土:层厚8.50m;层底标高:-18.20m;压缩模量5.84MPa;4、岩石:全风化花岗岩石:参数同方案1。

计算过程及计算结果:

基底应力

基底角点分布(1-左下、2-右下、3-右上、4-左上);角点全反力(kPa)pa1 =pa2 =pa3 =pa4 = 55.00; 基底全反力(kPa)pamax = pamin = 55.00,平均 = 55.00;角点附加应力(kPa)p1 =p2 = p3 =p4 = 46.00;附加应力(kPa)pmax =pmin = 46.00,平均 = 46.00;

根据式(1-1)计算得出:

沉降计算点(x=0.000m,y=0.000m)各层土的压缩情况:

1、粘性土:压缩量15.392(mm),平均应力12.694(kN);2、粘性土:压缩量0.426(mm),平均应力0.589(kN);3、粘性土:压缩量0.195(mm),平均应力0.134(kN)。

计算结果:

各个角点的最终沉降8.010(mm),中点为16.012(mm)。

铺轨“后”的沉降-<填方区>:

分析模型简化如下:从上到下依次为(1)填土层,层厚0.5m,压缩模量0.00MPa;(2)CFG桩复合地基处理15.0m,压缩模量10.57MPa,承载力特征值为250KPa;(3)全风化花岗岩,参数同方案1。

基本数据如下:

压缩层厚度(m):17.70;其余参数同方案1。

土层数:3

地下水标高:-0.500m;(1)填土层,层厚0.5m,压缩模量0.00MPa;(2)CFG桩复合地基处理15.0m,压缩模量10.57MPa;(3)全风化花岗岩,全风化花岗岩石:参数同方案1。

计算过程及计算结果

基底应力

基底角点分布(1-左下、2-右下、3-右上、4-左上);角点全反力(kPa)pa1 =pa2 =pa3 =pa4 = 65.45;基底全反力(kPa)pamax =pamin = 65.45,平均= 65.45;角点附加应力(kPa)p1 =p2 =p3 = p4 = 56.45;附加应力(kPa)pmax =pmin = 56.45,平均 = 56.45;

根据式(1-1)计算得出:

沉降计算点(x=0.000m,y=0.000m)各层土的压缩情况:

1、粘性土:压缩量19.590mm,平均应力21.788kN;2、粘性土:压缩量0.288mm,平均应力0.426 kN;3、粘性土:压缩量0.100mm,平均应力0.215 kN。

计算结果:

各个角点的最终沉降9.423(mm),中点为19.977(mm)。

根据式(1-2),则有:对于填方区,则=16.012;CFG桩处理后形成复合地基,fak=250KPa时,可直接在其上铺整体道床,故=0;从而工后沉降=19.977+0-16.012=3.965mm.< 10mm。结论:满足要求。

结论:

1、经以上验算,针对该段区域的地质情况及上部荷载情况,采用CFG桩处理复合地基比天然地基及换填更合理。

2、对工后沉降的验算,要区分前提条件的不同,如地质条件土层分布及厚度、土层参数、更要区分挖方区或是填方区,并考虑上部荷载的不同情况,有针对性的采用不同的方案进行试算,以核对其结果的合理性。

3、验算结论需要针对其在施工期间和施工以后的沉降进行观测,得出工后沉降数据作为有效依据。是非常必要的。

参考文献

1、TB10001-2016 《铁路路基设计规范》。北京:中国铁道出版社,2017。

2、TB10025-2006 《铁路路基支挡结构设计规范(2009局部修订版)》。北京:中国铁道出版社,2006。

3、《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设【2006】189号。

论文作者:陈涛1,李敏2,袁万红3

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年17期

论文发表时间:2019/11/22

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