火电厂节支增效运行分析论文_刘长国

火电厂节支增效运行分析论文_刘长国

(广东粤电集团有限公司 523908)

摘要:近年来,随着电力市场改革不断深入,大用户直供电、月度竞价等售电侧市场份额逐步增加,火电厂上网电价让利明显;煤炭价格高企,电厂燃料成本攀升;国家环保政策愈趋严格,电厂环保设备运营成本也不断增加。在多重不利因素影响下,燃煤电厂经济效益逐步走低,部分电厂甚至面临亏损风险。因此严控成本,提升效益是燃煤电厂一个急需解决的问题。本文主要是对燃煤电厂在节支增效、运行优化管理等方面的经验进行介绍。

关键词:节支增效;运行分析;优化调整

1、引言

某电厂一期3×200MW机组,二期2×300MW机组投产均20年以上,机组经济性相比大机组电厂缺乏竞争力,电厂经济效益逐年降低,为提高机组经济效益,完成盈利的目标,电厂开展了节支增效活动,从锅炉配煤掺烧、运行方式优化等方面进行综合管理,取得了显著的效果。

2、机组概况

该电厂一期3×200MW锅炉由哈尔滨锅炉厂生产的HG-670/140-13型超高压参数带一次中间再热单汽包自然循环锅炉。二期2×300MW锅炉由上海锅炉厂生产的SG-1025/18.3-M317型亚临界压力、中间再热控制循环汽包锅炉。一、二期均采用正压直吹式制粉系统,四角切圆燃烧方式。

3、节支增效因素分析

本文从运行管理角度出发,从以下几个方面分析影响电厂经济效益的几个因素:

3.1燃料成本

燃料成本是火电厂最大运营成本,约占电厂运营成本的75%,燃料成本的高低直接决定电厂的经济效益,因此有效控制燃料成本,是提高电厂经济性最有效手段。

3.2厂用电及启备变用电量

厂用电率是影响机组经济效益的一个重要经济指标,降低厂用电率可以降低发电成本。经验表明6KV辅机电机是厂用电的消耗大户,其用电量占全厂用电量的85%以上,因此要节约厂用电要从优化6KV辅机运行方式着眼考虑。

启备变电量也是电厂自身用电成本的一个重要因素,近年来随着发电行业供大于求,电网调峰等诸多因素影响,电厂机组调峰停运次数显著增加,启备变用电成本也显著增加,因此节约启备变用电量也是降低用电成本的一重要因素。

3.3锅炉燃油用量

锅炉在启停过程及低负荷运行时需投入燃油点火或稳定燃烧,机组启停过程可通过合理安排,节省燃油消耗量,节约成本。

3.4生产用水成

火电厂一直是用水大户,其中生产用水约占电厂用水总量的95%,提高水资源的重复利用率,合理分配水资源等节水措施是电厂提高经济效益的一重要举措。

4、节支增效方案

4.1精细化配煤掺烧

在保证锅炉安全稳定运行的基础上,通过合理的配煤掺烧增加掺烧经济煤(特别是进口印尼煤等)的比例。根据煤种的各工业分析数据和机组特性考虑配煤方案:

(1)挥发分低的煤种主要影响锅炉燃烧稳定性以及氮氧化物排放,挥发分高主要影响制粉系统和燃烧器的安全运行,通过对各机组实际运行情况和制粉系统的异常情况进行分析,确定挥发分控制范围。

(2)入炉煤热值主要考虑制粉系统和风烟系统的出力能力,以及加负荷的速率。该电厂低负荷运行时一期机组热值≥4600 kcal/kg,二期机组热值≥4700 kcal/kg均可稳定运行。一般情况晚峰后机组负荷相对较低,应尽可能在低负荷阶段提高掺烧低热值煤比例。掺烧低热值煤种时需密切关注负荷曲线变化,了解各机组最高出力。正常情况以制定好的配煤方案作为加仓原则,以负荷曲线走势控制低热值煤种的比例和各煤仓的煤位。

(3)灰熔点低于设计值会造成锅炉受热面结焦,偏低设计值过大时还会引起燃烧器结焦堵塞,使其损坏。实际运行中,应逐渐摸索不同灰熔点煤种掺烧比例。

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(4)锅炉运行时考虑到事故处理过程中确保最低负荷的稳定性,最下一层磨煤机应上高热值、高挥发分的煤。煤粉细度应与煤质相适应,以煤的挥发分作为调整煤粉细度的选取指标。

4.2优化运行方式

4.2.1优化机组启停过程辅机启停时间节点

在机组启停工作安排中,明确各辅机启停时间节点,在符合运行规程和设备规范前提下,减少设备运行时间。锅炉点火至电气并网前采用单侧送、引风机运行;以该厂为例一期单侧引、送风机每小时可节电1130Kwh;二期单侧引、送风机每小时可节电1555Kwh。机组停运后,单台循环水泵提前停运每小时可节电约1250Kwh;主机EH油泵提前停运每小时可节电约30Kwh。机组停运后,相关共用设备、共用段母线转由运行机组供电。此方案年节约启备变电量约100万Kwh,按差价0.20元/千瓦时计,每年可节约20万元。

4.2.2优化机组运行时辅机运行方式

结合天气变化及机组运行台数等情况,合理安排循环水泵的运行方式,冬天气温低,循环水温度低,机组真空较高,因一、二期均采用母管制供水方式,可根据机组真空情况适当减少循环水泵运行台数,停运一台循环水泵每小时可节电约1250Kwh。夏天气温高,循环水温度高,可适当增开一台循环水泵。

在满足粉尘、二氧化硫达标排放的前提下,脱硫湿电可以保持单室运行,停运1个高频电源每小时节电16Kwh;脱硫吸收塔搅拌器保持对角(2台)运行,停运1台搅拌器每小时节电17Kwh;二期机组正常运行中,保持C真空泵组运行,A、B真空泵备用的运行方式,C真空泵组运行时能比A(B)真空泵运行时每小时节电约100Kwh。按上网电价0.42元/千瓦时计,厂用电节约达303.3万元。

4.3减少机组燃油用量

加强燃油系统的巡检,发现渗漏立即隔离处理。机组调峰低负荷运行期间,精心调整燃烧,确保燃烧稳定:

(1)机组负荷低于60%负荷时,制粉系统应首选A、B、C磨煤机组合方式运行,尽量避免投大油枪助燃。

(2)最底层制粉和小油枪的正常与否对锅炉的经济燃烧影响较大,日常运行中应对其运行状况格外关注,发现异常立即处理;机组深度调峰时,应调配好各机组负荷,避免各机组都采取投油助燃的运行方式。机组启动时,当满足启动制粉系统条件时,应尽快投入小油枪、启动制粉系统;机组滑停过程,尽量减少大油枪投运时间,保持小油枪运行。在每次机组启、停安排时明确小油枪的投运时间节点。2017年机组启停46台次,通过采取调整运行方式和加强设备管理,实际燃油量仅为1234.38吨比计划分配燃油量少近900吨,按采购价7000元/吨计,燃油费用节约达600多万元。

4.4优化生产用水管理

(1)为降低厂外供水管道损耗率,采取加强供水管线巡检和维修,及时消除淡水管线设备缺陷,校准流量仪表等措施,自来水供水管路损耗率由13.18%降到0.03%。年供电水耗下降至112.99g/Kwh,下降幅度23.8%,全年减少损失约205万元。

(2)优化自备水厂和污水处理厂运行方式,减少药品消耗和污水排放。对自备水厂、污水厂水处理运行进行精细化管理,在保证工业水、生活水及污水水质合格的前提下,通过科学的运行调整加药量试验,总结制定出自备水厂加药量减少25%、排污量减少25%,污水厂加药量减少18%的最佳运行方案,每年可节约117吨聚合铝和减排3.65万方污水,年节约费用大约85.75万元。

(3)污水厂和自备水厂污泥回收优化改造,电厂工业污水处理厂排出的污泥主要成分是煤。通过对其进行简单的技术改造,将污泥排放至污水厂排泥沟内进行沉淀,沉淀处理后的上清液自流至初沉池内,沉淀下来的污泥与初沉池内淤泥一并处理,清理至煤场掺烧,这样可减排污水32850吨,节约成本大约60万。自备水厂增设污泥回收系统,将自备水厂沉淀池排出的污水污泥和滤池反洗水回收至蓄水池,经自然沉降,污水回用,使自备水厂实现零排放。改造不但解决了自备水厂污泥处置的难题,同时每年可节约20.4万方工业用水,节约成本大约45万。

5、结语

通过成立“节支增效、配煤掺烧、优化用水”工作小组,提高运行管理水平,扎实有效地开展节能工作,将各措施有效落实,该电厂出色完成各项年度节能指标,并实现了盈利的目标。

参考文献:

[1] 郑体宽,热力发电厂,水利电力出版社,1995

[2] 李青 高山 薛彦廷,火电厂节能减排手册节能技术部分,中国电力出版社,2013

论文作者:刘长国

论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期

论文发表时间:2019/5/6

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