660MW超超临界间接空冷系统循环水PH值超标原因分析及解决措施论文_王永明 王东方

660MW超超临界间接空冷系统循环水PH值超标原因分析及解决措施论文_王永明 王东方

(山东电力建设第三工程有限公司 山东青岛 266100)

摘要:间接空冷系统循环水采用除盐水,循环水水质直接影响散热设备的性能,在国内已投产的间接空冷系统机组中,京能康巴什热电厂、华电魏家峁电厂等曾因PH值超标发生过严重的间接空冷散热器铝管束腐蚀问题,造成重大经济损失。因此,为了保证机组长期安全稳定运行,循环水PH值必须控制在合理范围内。本文通过对国华宁东二期扩建工程循环水PH值进行分析、研究,为后续同类型机组循环水PH值控制措施提供借鉴。

关键词:间接空冷系统;循环水;PH;铝管束腐蚀

1.引言

火力发电厂的蒸汽冷却技术分为湿冷、直接空冷和间接空冷技术,空冷技术比传统湿冷技术节水约65%~90%,这对于富煤缺水地区火电厂的可持续发展具有重要的战略意义。直接空冷技术与间接空冷技术相比,直接空冷需要机械设备强制通风,厂用电的消耗非常大,而间接空冷技术有效解决了节约水资源和厂用电的目的。因此,近年来在我国富煤缺水地区的火力发电厂中得到广泛应用。间接空冷系统循环水PH值作为重要控制指标,对间接空冷系统散热器铝管束腐蚀有重要影响,为了保证机组长期安全稳定运行,循环水PH值必须控制在合理范围内。

2.概况

神华国华宁东发电厂2×660MW机组扩建工程采用自然通风表凝式间接空冷系统,即汽轮机排汽通过凝汽器凝结,热水由循环水泵送入由翅片管束组成的冷却三角内,由翅片管外侧的空气进行冷却的整个过程。管内介质不与空气直接接触,从而形成一个密闭循环系统,冷却水几乎无蒸发、排污损失,从而节水环保。

间接空冷系统冷却三角散热器沿间冷塔外侧圆周方向垂直布置,共分为10个冷却扇区(包括174个26.2m高冷却三角,2个19.65m高冷却三角),总换热面积152万㎡,为闭式循环冷却,冷却水采用除盐水,单台机组循环水系统储水量约为16000m³。

3.间冷系统存在的主要问题

为保证冷却三角散热器的性能,运行中要严格控制循环水的水质,其水质控制标准如下:

PH值6.7~8;电导率小于2us/cm;

AL子小于8ug/l;悬浮物5mg/l。

通过对已投产机组的调研发现,循环水PH值对机组安全运行的影响最大,当循环水进入冷却三角散热器铝管束后,PH值一般会在一周内升高至9以上,进而引发铝管束腐蚀,导致冷却三角管束泄漏。

本工程间接空冷系统在注入除盐水后,尚未进入冷却三角散热器之前,循环水PH值在三日内由6.59升至9.38,第六日PH值达到9.67。而同类型间接空冷机组(京能康巴什、华电魏家峁电厂等)循环水在进入冷却扇区前PH值均符合运行要求,在进入冷却扇区后,PH值才开始升高对冷却三角散热器产生腐蚀。因此,本工程需要解决以下三个方面的问题:

1)分析循环水在进入冷却三角散热器之前PH升高的真实原因;

2)采取措施将循环水PH值控制在标准内,然后再进入冷却三角散热器;

3)循环水进入冷却三角散热器后如何将PH值控制在标准范围内,以防止冷却三角散热器铝管束腐蚀。

4.循环水PH值超标的危害及腐蚀原理

4.1循环水PH值超标的危害

循环水PH值超标会引起冷却三角散热器铝管束内表面保护膜破坏,进而导致铝管束腐蚀。若循环水PH值不能得到有效控制,在冷却三角底部,管束与管箱接口处会最先出现腐蚀现象,并逐渐发生泄漏,严重时会导致机组长期停运。

4.2铝管束腐蚀原理

循环水PH值在4~8.5时,冷却三角散热器铝管束内表面可形成致密的AL2O3膜,发生钝化,起到保护管束的作用;当PH值大于8.5时,铝管束内表面的AL2O3保护膜逐渐溶解于水中,保护膜被破坏,导致冷却三角铝管束腐蚀,PH值越高,冷却三角铝管束的腐蚀速度越快。通过对制造、安装、调试运行环节进行分析,主要在以下两个方面存在问题:

1)厂家生产过程中存在的问题

铝管束内壁处理工艺:

管束穿胀—0.5Mpa蒸汽吹扫(除油污)—水洗—酸洗—清水洗—钝化—清水洗—加热封孔。

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从以上流程中可以看出,铝管束在出厂前管束内壁采用了一种弱碱性的钝化方法(MBV法),钝化完毕后用自来水对管束内壁进行了简单冲洗,再未做任何处理,导致Na+、CLˉ残留在管束内壁。在散热设备投运初期,使得循环水PH值逐步升高,随着运行时间的延长,PH值升高的速度逐步减慢。

2)间冷空冷系统问题

间接空冷系统总体来说是闭式循环系统,但是该系统的地下水箱、高位水箱、各扇区的排气管道均同大气相通,空气中的氧气可以进入系统,与铝管束内壁残留的Na+、CLˉ发生化学反应,从而导致铝管束腐蚀。

在干燥的空气中铝表面会形成一层致密的保护膜AL2O3,起到保护铝管束的作用,但是在含有Na+、CLˉ的介质中该层保护膜被破坏,导致破坏的地方呈活化状态为阳极,未受破坏的区域保持钝化状态为阴极,形成一个原电池反应,进而加速腐蚀。

5.循环水PH值超标原因分析

5.1循环水PH值变化过程分析

循环水系统于6月4日开始注入除盐水,6月12日系统注水完成,启动循环水泵,并对循环水以边补边排的方式进行冲洗。6月14日,对循环水进行取样化验,发现PH值高达9.58。为降低PH值加大了补排量,之后多次取样化验,PH值仍高居9.5以上,无下降趋势。针对这种情况,对循环水系统水样进行了抽样送检。

化验结果可以看出,导致循环水PH值升高的主要是NH4+、铝离子,为了分析NH4+、铝离子来源,对PH值升高原因进行了全面分析。

5.2PH值超标原因确定

通过对PH值变化过程的分析,基本确定厂区循环水管道为污染源,初步锁定在厂区循环水管道防腐涂层。通过对该部分管道防腐涂层进行拨片,送第三方检测机构进行析出成分检测,检测结果证实了上述分析。由此确定,进扇区前循环水PH值超标原因是厂区循环水管道防腐涂层质量不合格,析出成分导致PH值超标。

6.解决措施

6.1绝缘处理,避免电化学腐蚀

冷却三角散热器与循环水环形管道之间通过膨胀节(材质304)法兰连接,法兰垫片为石墨缠绕垫片,螺栓为普通碳钢螺栓,为避免电化学腐蚀,将膨胀节进行了孤立处理,即:膨胀节与冷却三角散热器、循环水环形管道之间彼此绝缘。将石墨缠绕垫片更换为膨胀聚四氟乙烯垫片,连接螺栓采取绝缘处理(配绝缘套管、绝缘垫片),更换完毕后,测试绝缘情况,确保每对法兰均处于绝缘状态。

6.2添加药品,调节循环水水质

1)添加SO2气体

将纯度99.9%的SO2气体注入加药箱内,配成PH值为1.38的溶液,通过加药泵持续向循环水系统中添加酸液,以调整循环水PH值、吸收循环水中的部分氧气。

为防止加入的酸液量过大,加药期间循环水泵保持运行状态,循环水不进冷却扇区在管道内打大循环,将循环水PH值调整至7.0~8.0。

分析得出,在持续加药30h后,循环水系统各区域PH值降至8以内,达到间接空冷系统PH值6.7~8的运行要求。

2)添加联胺

在循环水PH值达到预定目标后,启动循环水加联胺计量泵,向循环水系统加入1%浓度的联胺溶液,循环2h后取样化验,每2h取样化验一次联胺含量,确保循环水中联胺含量保持在20~40ug/L。

3)添加抗坏血酸

循环水进入冷却扇区后,如果PH值持续升高,达到9.7及以上,立即向循环水中加入抗坏血酸,防止PH值继续升高。

7.结语

通过采取以上措施,基本解决了间接空冷系统循环水PH值超标问题,使得循环水PH值得到有效控制,有效解决了机组因冷却三角铝管束腐蚀泄漏而埋下的安全风险,保证了机组的安全稳定运行。

参考文献

[1]李静平,王微,窦家新等,间接空冷换热器铝管束腐蚀原因分析及解决措施,《内蒙古电力技术》,2016年第34卷第1期:56-59

[2]陈亮,周瑜,梁金丽,350MW机组间冷循环水PH异常的原因分析及优化控制,《冶金动力》2017年第1期总第203期:38-40

[3]曹楚男,腐蚀电化学原理[M],北京:化学工业出版社,2008:25-40

作者简介

姓名:王永明,工作单位:山东电力建设第三工程有限公司,职务:项目汽机专业经理。

论文作者:王永明 王东方

论文发表刊物:《电力设备》2018年第17期

论文发表时间:2018/11/13

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