桩66块开发效果分析及技术对策论文_汪享林

桩66块开发效果分析及技术对策论文_汪享林

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摘要:桩66块通过前期开展精细油藏描述,搞清了剩余油分布规律,为改善沙三下I开发效果及提高采收率提供了依据。本文根据该块的开发特点整理了开发数据,评价了开发效果,对影响开发因素进行了分析。围绕影响油藏开发效果因素,指出了潜力方向,针对存在的问题,提出了改善开发效果的具体措施和方案。

关键词:夹缝带;注水受效;综合治理;剩余油分布;技术对策

前言

桩66块位于五号桩油田北部,是受构造控制的岩性构造油藏,构造被桩66-9—桩66-10断层分为两部分,北部西高东低,南部夹缝带内东高西低。主要含油层系为沙三下I,含油面积2.4km2,地质储量244×104t,可采储量22×104t。划分为4个小层,各个小层具有独立的油水界面,油层分布以岩性为主要,局部受构造发育的影响,属构造-岩性油藏。

地面原油相度0.8495-0.8530g/cm3,粘度6.0-201 mPa.s,原始油气比75.5-78.3 m3/t,含蜡量30-35%,凝固点32-35℃。地层水矿化度12711mg/l,属于NaHCO3型。原始地层压力32.1MPa,饱和压力11.83MPa,压力系数1.0,地层温度130℃,地温梯度3.4℃/100m,为常温常压系统。

1油藏特征

1.1渗流特征

初始含水饱和度为0.418,共渗点时含水饱和度为0.57,残余油饱和度为0.28该相对渗透率曲线主要反映了以下特点:

1)从含水与无因次采油(液)指数关系曲线上看,无因次采油指数一直处于下降状态;无因次采液指数在含水低于95%之前一直下降,当含水达95%之后有所上升,但采液指数最终最终未到0.9。

2)含水与采出程度关系曲线:含水45%之前含水上升速度增加,含水上升最快时每采出1%地质储量含水上升7%,此时采出程度为14.5%,之后含水上升速度变缓,含水97%时,含水上升率为0.5%,此时采出率达28%。

1.2初期生产特征

初期单井自然产能较高,全块平均日产油为16.8t/d,其中北部桩66-4井区为16.9t/d,南部断层夹缝带为16.6t/d。

2开发效果分析

2.1开发阶段划分

按照产油量将该区的开发过程划分为两个阶段:

第一阶段(1992年3月到1997年2月),投产及产量上升阶段,初期试采阶段水井开井多,注水量高,但综合含水较高,产油量比较低,后期水开处于关井状态,综合含水降低。

第二阶段(1997年3月到2009年12月),产量下降阶段,水井开井数增加,注水量增多,投产井减少,综合含水高,产油量降低。

2.2开发现状

截止到2017年12月,总油井10口,开井3口,总注水井3口,开井1口,单井日液31.6t/d,单井日油5.4t/d,综合含水62.3%,累积产油12.9×104t,采出程度5.6%,采油速度0.2%,含水上升率3.4%,累计注水5.5×104m3,累计注采比0.43。总压降9MPa,平均动液面1427m。

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2.3注水受效分析

以桩66-14井组注水为例,油水井井距约为400米,桩66-14井于1999年6月开始注水后,8个月后桩66-15产液量、产油量均上升。之后水井停注2个月后,产液量和动液面均下降。恢复注水后,桩66-15井的产液量趋于稳定,液面得以恢复。从动液面变化情况上看,随注水量的增加而逐渐回升。综合分析认为,400米井距注水是可行的。

2.4油层动用状况分析

从9口井的油层动用状况统计来看,所钻遇油层总计27层,总有效厚度285.4m,平均单井钻遇3层,单井钻遇有效厚度31.7m;其中射开油层16层,占59.3%,射开厚度183.6m,占64.3%。其中平面上北部66-4井区基本全部动用,南部断层夹缝带油层未动用厚度比例45.7%

纵向4个小层的采出程度分别为3.9%、11.6%、3.2%、0.5%,其中2小层采出程度最高,4小层采出程度最低。

3开发中存在的问题及技术对策

3.1开发中存在的问题

1)三大矛盾突出,停产停注井多,油水井利用率低,注采系统极不完善

北部井区共有油井投产井3口,开井1口,水井2口全为关井;南部断层夹层带共有油井投产井7口,需要报废2口,开井2口,投注井2口,开井1口。

2)单井产量低、采油速度低、分层动用状况差异大

目前平均单井日产油4吨左右;全区采油速度0.2%,其中北部桩66-4井区为0.06%,南部断层夹缝带为0.42%。

3.2技术对策

3.2.1分井区综合治理

针对两个井区存在的问题不同,提出了差异化治理措施,北部桩66-4井区采取试油并恢复生产,南部断层夹缝带主要是完善井网。老井利用12口,其中油井8口,水井2口,转注井2口;新井4口,其中,更新油井2口,新水井2口。制定措施9口,其中卡封补孔5口,找水卡封2口,更新井2口,预计日增油48t。

3.2.2开发层系的划分

层系调整原则:采用一套井网,局部分采,原因如下:

(1)油层薄不具备整体细分层系的条件;

(2)南部井区油层厚度大,层间差异较大、隔层条件好、有细分的有利条件;

(3)综上两点,为减少层间的干扰,可采取局部细分的方针。

3.2.3开发方式:通过桩66-14井组注水受效分析可知注水是有效的,下步继续注水开发。

4.结论与建议

4.1、通过相渗曲线,由动静态资料标定采收率为28%。

4.2、对开发状况进行了分析评价。南部夹缝带通过注水分析,认为注水是有效的,但油层动用程度比较高,油井利用率低,局部井网不完善,采油速度低,采出程度低。北部桩66-4井区井网瘫痪,储量损失较大。

4.3、南部夹缝带完善注采井网可改善水驱效果,北部恢复油井生产可提高储量动用率,从整体上以期达到改善开发效果的目的。

参考文献

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论文作者:汪享林

论文发表刊物:《防护工程》2017年第36期

论文发表时间:2018/4/28

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