摘要:大型选煤厂生产管理更要精打细算,同样一个指标的稍许偏差,带来的数量效应是巨大的。本文论述了中心洗煤厂通过对洗中煤深度脱水工艺改造实践研究,洗中煤水分降到7%以下,有力升了市场竞争优势,提高了洗中煤售价,并解决了冬季冻车、地面结冰影响行车安全等问题,经济效益显著。
关键词:大型选煤厂;动力煤;洗中煤;深度脱水;工艺研究
1 概述
动力煤从广义上来讲,凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤,简称动力煤。动力煤主要包括:褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤、气煤、少量的无烟煤。从商品煤来说,主要包括:洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。
洗中煤是选煤厂选出的灰分高于精煤而低于煤矸石的产品。一般炼焦用煤、化工用煤、出口用煤及某些特殊用煤的原煤,都要预先送选煤厂洗选。在重力选煤过程中的中间产物称洗中煤。我国洗中煤的挥发分Vdaf约在25%~40%范围内,水分Mt根据脱水程度而异,一般在10%~15%,灰分Ad则较高,一般为30%~40%,有的高达50%。由于送选的原煤质量都较好,故洗中煤的发热量多为中等水平,一般Qnet,ar=15000~21000kJ/kg(约3500cal/g~5000cal/g)。洗中煤由于灰分高,结渣的倾向较大。
我国洗中煤的产量约为原煤产量的7%~8%,大多数为电站锅炉所燃用。因此,洗中煤在动力燃料中占有相当重要的地位,研究其燃烧特性也是一项重要工作。
2 背景情况
中心选煤厂位于鄂尔多斯上海庙能源化工基地焦化园区内,隶属于新汶矿业集团内蒙古能源有限责任公司,规划设计规模为10.0Mt/a,一期设计规模为3.0Mt/a的位置,该中心选煤厂入选麻黄、黑梁、横山堡矿井原煤,并考虑部分外来煤。目前投产的一期工程设计洗选能力300万吨/年,二期工程设计洗选能力400万吨/年,年洗选能力合计700万吨,三期工程(300万吨/年)视后续矿井建设规划及时补套。
中心洗煤厂采用国际先进选煤工艺:50-1.0mm采用有压两产品重介旋流器主再选;1.0-0.25mm粗煤泥采用TBS分选机分选;0.25-0mm采用浮选柱+精煤压滤机回收;浮选尾煤采用浓缩+压滤回收工艺。主要洗选产品为粘结指数高、质量稳定的1/3焦煤和气肥煤。
洗中煤来源于再洗旋流器底流(中煤)和TBS底流(TBS尾矿)两部分。通过生产实践,中心洗煤厂历年洗中煤产率一直保持20%左右(如图1),占商品煤很大一个比重。洗中煤质量直接影响其市场价值,关系企业经济效益。
中煤通过脱水脱介筛进入离心机进一步脱水后进入产品皮带,TBS底流先由分级旋流器浓缩后再通过高频筛脱水直接进入产品皮带,与中煤混合进入产品仓。混合后的洗中煤水分Mt在13%左右,灰分Ad为37%左右,发热量只有13500J/g左右。据测算,每增加1%的全水分,煤的发热量就会降低293~335J/g[1]。
图1 中心洗煤厂历年洗中煤产率
高水分影响了洗中煤质量,降低了市场竞争优势,严重制约了洗中煤的及时发运,减少了市场占有率;而且高水分还给其冬季装卸和机械加工(如破碎、筛分等)造成很大困难,造成冻车现象,给公司和洗煤厂带来了较大的经济损失和不好的社会影响,降低其生产效率[2]。所以研究降低洗中煤水分对公司和洗煤厂的发展具有重要意义。
3 工艺研究
3.1 指标分析
对洗中煤组份进行分析,中煤水分通过离心机脱水能控制在6%以下,TBS尾矿通过高频筛脱水水分在19%左右,TBS尾矿水分高是严重影响洗中煤质量的直接原因。
3.2 设备参数分析
洗中煤脱水设备实际入料量和单台最大处理量如表1所示。通过对洗中煤各组份脱水设备处理量及实际入料量分析,中煤脱水脱介筛和中煤离心机实际处理量远未达到额定负荷,有很大的余量空间。一期再选中煤脱水脱介筛负荷比(实际入料量与最大处理量的比,下同)为29%,二期再选中煤脱水脱介筛负荷比为10%;一期中煤离心机负荷比为40%,二期中煤离心机负荷比为29%。
表1 洗中煤脱水设备匹配表 3.3 工艺选择
中心洗煤厂主要生产设备工艺布置为:四楼为旋流器和磁选机层,三楼和二楼为脱介脱水层。TBS尾矿粒级组成为0.25~1.0mm粗煤泥,通过对设备参数和厂房设备布置研究分析,可将TBS尾矿旋流器底流直接引入再选中煤脱水脱介筛末端(稀介段),与中煤混合脱水进入中煤离心机,充分脱水后进入产品皮带。离心机离心液回收至煤泥桶进入煤泥系统。
改造前洗中煤脱水工艺流程如图2所示。
改造后洗中煤脱水工艺流程如图3所示。
图2 改造前洗中煤脱水工艺流程图
图3 改造后洗中煤脱水工艺流程图
4 实施效果
洗中煤深度脱水工程实施之后 ,脱水效果显著。通过在洗中煤产品皮带采样测定,洗中煤最终水分为7%左右,大幅度减少了洗中煤仓下水,基本解决了冬季冻车、地面结冰影响行车安全等问题。
洗中煤水分的降低使其发热量提高了2010J/g左右,同时每年也为客户减少无效运输8.4万吨左右,有力提升了市场竞争优势,提高了洗中煤售价,为开拓市场占有率提供了先决条件。
改造后,一、二期停开4台高频筛,每年节约材料费用50余万元。
5 结语
综上所述,通过充分利用大型设备负载余量空间,优化脱水工艺,解决了洗中煤水分偏高影响销售和发运等问题,具有非常强的实用性,为选煤厂带来了十分客观的经济效益,并对部分寒冷地区更具有十分重要的借鉴意义。该工艺仍然存在一定的不足,对煤泥水系统、介质回收系统的影响还需深入的研究,提出更加合理的方法,进而使选煤厂洗中煤脱水工程得到进一步发展,带来更大的经济效益。
参考文献:
[1]陈清如 刘炯天.中国洁净煤.徐州:中国矿业大学出版社,2009.
[2]陈乔.选煤总厂洗中煤深度脱水工艺的设计与应用[J].江西煤炭科技,2014(2):I66-167.
作者简介:齐立国(1984-),男,内蒙古兴安盟人,助理工程师,注册安全工程师,新矿内蒙古能源有限责任公司洗煤分公司,E-mail:qiliguowm@163.com
论文作者:齐立国
论文发表刊物:《基层建设》2018年第15期
论文发表时间:2018/7/11
标签:中煤论文; 水分论文; 洗煤厂论文; 工艺论文; 离心机论文; 尾矿论文; 灰分论文; 《基层建设》2018年第15期论文;