600MW机组电机烧损因素分析及其防范措施论文_李琪勇

600MW机组电机烧损因素分析及其防范措施论文_李琪勇

国电宝鸡发电有限责任公司 陕西省宝鸡市 721405

摘要:本文对SD发电厂600MW机组正常运行过程中,浆液循环泵电机瞬间跳闸造成电机烧损的故障因素进行分析,并提出针对性的防范措施。

关键词:600MW机组;电机烧损;防范措施

1事故经过

SD发电厂四号机组正常运行过程中#4浆液循环泵B电机瞬间跳闸,现场检查电机本体处有明显的焦糊味道。发电厂的检修员工在事故发生之后对故障电机解体检修,发现机组电机轴承与铁芯严重烧损。发生事故的具体经过如下:

2016年3月6日09:28,运行人员检查发现#4B浆液循环泵电机风扇处有异音,并填写缺陷单。电机检修班在12:00左右现场听音检查后告电机正常,可以继续运行。

2016年3月7日06:00 #4机组负荷334MW,原烟气SO2含量805mg/Nm3,净烟气SO2含量10mg/Nm3,,浆液循环泵A、B运行,#4B浆液循环泵电流:57.9A,电机后轴承温度71℃,A相绕组温度测点86.3℃, B相绕组温度测点82.6℃,C相绕组温度测点88℃,就地检查#4B循环泵无明显异常。

06:06 #4B浆液循环泵电流突升至80A后降至63A稳定,电机后轴承温度快速上至153℃ (电机后轴承保护跳闸值为85℃),A相绕组温度测点87℃, B相绕组温度测点83℃,C相绕组温度测点88℃。06:27、06:35#4B浆液循环泵电机后轴承温度变坏点。

06:48 #4B浆液循环泵跳闸,就地面板显示“负序一段保护动作”,立即启动#4C浆液循环泵,出口压力:0.3MPa,电流:58A。就地检查#4B浆液循环泵电机处有焦糊味,DCS盘面显示电机后轴承温度坏点, A相绕组温度测点118℃, B相绕组温度测点116℃,C相绕组温度测点118℃,联系电机检修班检查。运行人员测#4B循环泵电机绝缘三相对地为0兆欧。

对事故机组电机完全解体后,发现电机轴承、定子绕组、定子铁芯、转子铁芯不同程度受损,电机需返厂修复。如图1所示。

图1电机轴承与铁心烧损状况

2故障因素分析

(1)找到发生事故前后#4B浆液循环泵轴承各项数据曲线,可以看出在不足三分半钟之内,机组电机轴承温度从69.8℃突然上升到175.7℃,测温器件烧损,CRT监控画面测点故障预警提示。关键因素是#4B浆液循环泵轴承没有做定期加油保养工作,在轴承一直缺油的状况下,#4B浆液循环泵轴承在高速运转过程当中,轴承里面保护套与滚柱当中挤压磨损,最后产生滚柱当中的缝隙逐渐变大,伴随#4B浆液循环泵轴承里面磨损发出的有规律的响声也逐渐变大,#4B浆液循环泵轴承保护套与滚柱慢慢疲劳脆化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

然而检修员工尚未考虑到#4B浆液循环泵轴承里面异常的威胁性,而是选取补充油脂保养观察,异响还是没有得到有效缓解,轴承内部故障一直存在。在轴承严重卡涩的状况下轴承温度陡然升高,温度快速变化导致电机轴承温度速率保护动作将测点切除,致使轴承温度大于85℃跳闸保护退出,直至电机损坏,电机电气保护动作,跳开电机开关后,故障才有效切除,使得#4B浆液循环泵电机轴承、定子绕组、定子铁芯、转子铁芯不同程度受损。

(2)运行人员对主要辅机的主要参数(温度、电流)发生异常没有及时分析和采取措施。浆液循环泵电机后轴承温度从57.9A上升到 71℃,时间跨度接近两个多小时,运行人员在记录温度数值时对温度变化没有引起足够重视,没有及时通知检修人员和采取措施(告知检修人员检查或停止设备运行)。

3事故暴露的问题

(1)运行人员对主要辅机的主要参数(温度、电流、振动)发生异常上升时分析不及时,措施不到位。发电厂检修员工对600MW机组主要辅机电动机的检测处理不到位,对#4B浆液循环泵的异响声音的真正因素辨识失误,错过最佳消缺时机,暴露出检修员工的工作经验不足与岗位责任不到位。

(2)检修人员责任心不强,对缺陷鉴定经验欠缺、主要设备缺陷后续跟踪措施不足。运转值班人员监控尚未完全到位。检修专责人已经告知发电部巡检人员要提高对#4B浆液循环泵的运转状况监控,但是值班人员尚未提高监控的频次,暴露出运行人员对存在缺陷与隐患的重要辅机运转监控不到位。

(3)主要辅机轴承温度显示因越限变坏点没有报警窗口或信号发出,温度快速变化导致电机轴承温度保护退出,致使运行人员无法及时发现设备的异常现象。#4B浆液循环泵关键辅机的声光预警提示系统不太健全,电机轴承温度高与线圈温度高预警提示信号出现后,一直到电动机电气保护动作跳闸,CRT监控画面文字预警提示信号及声音预警提示均都没有出现。

4防范措施

(1)运行人员加强监盘质量,提高巡回检查质量,对主要辅机的主要参数(温度、电流、振动)发生异常上升时分析要及时,措施要到位。检修维护人员要对600MW机组辅机的异常状况要足够重视,在设备出现的异常现象尚未完全消除的状况下,要做出下一步的检修计划。当对设备异常故障因素不清楚,无法做出正确辨识的状况下,需派出专业技术扎实的检修员工共同到当场做出判断,辨识故障的真正因素,排查事故隐患,做好事故预想措施,确保设备安全可靠运转。

(2)电控检修分部在脱硫DCS中增加电机温度测点(或温度)异常报警窗口,以便提醒运行人员及时检查异常报警设备。发电部重新对所有声音预警提示的信号做出筛选,对各种保护信号做出重新确认,将重要的声音预警提示定义等级清单、各种保护定值清单提交给热控专业做出重新确认完善,同时重视及提高对声光预警提示的管理。技术部门尽快组织对#4B浆液循环泵保护的声光预警提示系统做出一次全面的梳理分类,从技术上完善对重要辅机正常运转的监控。

(3)对于不能准确定位(或给出结论)的主设备设备缺陷,检修专业应高度重视,结合设备运行周期进行科学、系统的分析,落实相关缺陷后续跟踪检查措施。为了保证辅机的安全运转,建议热控专业对机组轴承温度高保护重新论证,尽快投入#4B浆液循环泵轴承温度高的跳泵保护信号。

(4)提高检修人员责任心,加强技术培训,加强对缺陷鉴定经验的积累,完善主要设备缺陷后续跟踪措施。设备管理部门要吸取此次电机轴承维护不到位导致电机烧损事故的深刻教训,严格按照技术规程的要求对转动机械进行定期维护工作,预防相似事故的反复出现。

参考文献:

[1]电厂汽轮机安装过程中的质量保障措施探析[J]. 周凌云. 石河子科技. 2013(06)

[2]600MW机组小机前置泵电机烧损原因分析与防范措施[J]. 郭森华. 自动化应用. 2017(07)

[3]汽轮机安装中几种振动原因及预防对策[J]. 霍宝. 中小企业管理与科技(下旬刊). 2015(03)

[4]河源电厂#1机组轴瓦温度跳变情况分析与预控[J]. 王得伟. 科技资讯. 2014(30)

论文作者:李琪勇

论文发表刊物:《防护工程》2018年第16期

论文发表时间:2018/9/28

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

600MW机组电机烧损因素分析及其防范措施论文_李琪勇
下载Doc文档

猜你喜欢