(四川明星电力股份有限公司安居供电分公司 四川遂宁 629000)
摘要:随着国家电网公司“三集五大战略”的全面实施,以及近年来城市、农村电网建设与变电站改造工程的实施,变电站新设备、新技术得到广泛应用,变电站运行模式逐步向运维站模式转变。这就对变电生产一线的运行人员提出了更高的要求,运行人员倒闸操作技能只有达到熟练、标准、规范,才能适应运维站管理模式的需要,因此,提高运行人员业务素质和技能水平已成为电力企业安全生产和发展的必备条件。本文结合案例,分析了变电站倒闸操作过程中常见问题及改进措施,以期为倒闸操作人员提供参考。
关键词:变电站;变电站;常见问题;改进措施
1.引言
根据变电站倒闸操作的特殊性和倒闸操作的特点可知,倒闸操作是一项看似简单,实则需要变电站运行值班人员谨慎处理的一项重要而复杂的工作,它与变电站及电力系统的安全运行息息相关。如果稍有不慎,发生误操作现象,就会危及电气设备和在设备上工作的人员甚至是操作人员自身的安全。因此,运行人员倒闸操作技能只有达到熟练、标准、规范,才能避免误操作。本文首先对变电站倒闸操作过程中常见问题及其原因进行分析,提出改进这些问题的对策建议,最后结合实际案例进行分析运用。
2.变电站倒闸误操作的原因
2.1人的因素
某电力部门对2012-2014年发生的100起变电站误操作事故进行了分析统计,由于岗位规范化操作执行不力、岗位业务知识能力不足等各种原因引发事故的比例详见表1。从表1中可以得出,倒闸误操作中人的因素主要集中在自身业务素质不高、精神状态不佳、麻痹大意、存在侥幸心理和依赖心理等方面。在执行操作票制度方面,存在的问题主要有:
(1)无票操作
少数操作人员不重视操作票,满足于表面化、形式化。思想上对操作票存在无所谓态度,如操作结束后回来补填或在没有工作票和操作票的情况下进行倒闸操作,容易造成误操作。
(2)操作票填写错误
操作票是在电力系统中进行倒闸操作的书面依据,操作票中明确了任务、项目和顺序。在实践中,少数操作人员没有严格、认真、准确无误地填写操作票,或不按指令填写操作票,以及作废票没有及时处理导致操作失误等。例如,在一次220kV变电站倒闸操作票填写时,因为运行人员倒闸操作时操作相顺序填写错误,引发220kVⅡ段电压互感器发生反充电事故,出现了重大安全隐患。
(3)无调度命令擅自操作
调度指令是指挥操作人员执行某一项任务的依据,值班调度员无论采取何种发令形式,均应使现场值班人员完全清楚操作的目的和要求。现场值班人员只有完全清楚操作的目的和要求后,才能按照操作指令的要求填写即将执行的操作票,并对其正确性负责。调度操作指令分为三种形式,逐项指令、综合操作指令、口头操作指令,而无调度命令擅自操作容易造成误操作事故。例如,2014年3月30日,某110kV变电站110kVⅠ、Ⅱ段母线并列运行,121古宣线运行带 133电铁Ⅰ回线、1号主变、11-9 PT;501带10kvⅠ、Ⅱ段母线运行。倒闸属于多点操作,2号主变、12-9 PT及避雷器、112桥宣线断路器及CT、122电铁Ⅱ回线断路器及CT、35kVⅠ、Ⅱ段母线及各出线处检修及112桥宣线加装线路PT工作(图1)。由于现场人员在未认真核实设备状态情况下,无调度命令擅自操作,到112桥宣线断路器间隔要求操作人员拆除112—1隔离开关断路器侧、112-4隔离开关母线侧各一组接地线,漏拉变电站112-0接地刀闸,当电源侧某220kv变电站送11116桥宣线时,引发了带接地刀闸合断路器误操作事故,好在事故没有引起电量损失和设备损坏。
(4)操作前未进行“三核对”
个别操作人员操作前没有严格执行“三核对”,即未核对名称、编号、状态就进行操作。实践中经常会发生由于设备多且外观相似,一人操作中途离开,另一人操作时站错位置,造成误操作。
(5)监护不力
在实及操作中,少数监护人员对操作人的操作监护不到位,有的甚至代替操作人员操作,未有效发挥监护的意义。离开监护人员的监督,就会引起误操作风险。
2.2物的因素
在设备、操作环境等方面的因素主要有:(1)电力设备标识不明。如确铭牌,隔离开关、接地闸刀无分合指示,新设备使用时没有及时更换名称或编号等。(2)操作路径不畅通。表现为操作时障碍物多,操作人员容易被绊倒引起误碰。(3)防误闭锁装置不完善。主要变现为设计简单、可靠性不强等。例如电磁闭锁装置存在机械卡涩、辅助接点接触不良,机械程序闭锁装置只适用于电气接线等,使防误装置受到了一定局限。
3.防止变电误操作的预防措施
3.1加强制度建设
高度重视制度的顶层设计,彻落实安全生产责任制,细化事故防范措施,履行技术指导职责,制定倒闸操作危险点分析及预控制度,创新各项安全生产管理办法,向电力操作人员发放安全管理制度手册,定期更新,不断完善。
3.2认真填写操作票
图2为某变电站的220kV主接线图,以此为例,从操作票的填写可看出,操作票上重点提到隔离开关操作电源,隔离开关操作完毕后,将隔离开关操作电源拉开,防止在检修隔离开关时误合隔离开关。为此,运行人员许可工作票时,一定要检查工作票签发人是否将拉开检修隔离开关的操作电源签到工作票上。这一点很重要,应该引起运行人员的警示。运行方式:220kVⅠ、Ⅱ母并列运行,东掌甲线10212、灵东乙线10214、2号主变压器高压侧10202断路器在Ⅱ母运行;东掌乙线10213、灵东甲线10215、Ⅰ号主变压器高压侧10201断路器在Ⅰ母运行。
图2 某变电站220kV主接线图
3.3规范操作,加强安全监护
严格依据“七要,八步骤”进行变电站倒闸规范操作,确保防护装置实现“五防”功能,即避免开关误分合;避免带电挂接地线;避免误入带电间隔;避免防止带接地线合开关等。
4.案例分析
4.1事故经过
按某供电局当月停电检修计划,2015年3月19日7:00—9:00,某220 kV变电站220kV线线路停电,进行线路检修工作。早晨7:30,某220kV变电站值班长杨某接省调值班调度员马某电话,互报站名称、时间、姓名后,马某开始下令,某逐项令:操作任务,220kV某线线路由运行转检修,①断开220kV某线断路器;②拉开220kV某线两侧隔离开关,马某下令结束后,要求杨某复诵。杨某复诵无误后,马某同意杨某开始操作。杨某接今后,开始安排监护人、操作人准备操作,杨某向监护人、操作人交代时,未说明是逐项令,调度员只下两项指令,直接安排两人进行线路停电。监护人、操作人接受任务后,未仔细询问是逐项令还是综合令,就按照倒闸操作程序开始操作。断开断路器,拉开两侧隔离开关后,操作人要去验电,监护人明确不用验拉,有明显的断开点,并指挥操作人,合接地刀闸,接地刀闸刚合上,发生电弧。对端变电站断路器未跳闸,造成对端变电站失灵保护动作。事后才知,对端变电站在操作过程中,发生断路器分不开的情况,正在查找原因时,就发生了上述事故。
4.2原因分析
(1)值班负责人在接令后,没有交代是逐项令还是综合令,应执行到第几项就停止;监护人、操作人不能正确区分操作指令,没有常规知识,两端都是变电站的线路操作,肯定是逐项令。(2)没有严格执行第二监护人制度,只有操作人和监护人操作,管理人员没有参与倒闸操作过程。(3)管理人员在平时的培训中,没有向运行人员培训有关调度操作指令区分的内容。(4)监护人、操作人违反安规规定,该验电的时候没有验电,而是凭经验操作。(5)倒闸操作前没有进行危险点分析,没有逐项分析操作内容。
4.3采取措施
(1)运维站管理人员对运行人员进行有关调度知识的培训,调度部门要对有接令资格的人员进行调度知识考试,考试合格后方可接令。(2)严格规范倒闸操作制度,严格执行两票三制,倒闸操作中不准缺项、漏项、跳相。(3)今后值班负责人接令时,监护人要站在旁边,一起听调度令,以便及时纠错。(4)规定操作人员在操作前要进行危险点分析,并填写倒闸操作作业指导书。
5.结束语
变电站倒闸误操作的原因主要有人的原因和物的原因。其中,人的原因包括无票操作、操作票填写错误、无调度命令擅自操作、操作前未进行“三核对”、监护不力等方面。物的原因包括电力设备标识不明、操作路径不畅通、防误闭锁装置不完善等方面。本文结合一起因值班人员未正确区分操作指令而引起倒闸操作事故的案例进行分析运用。同时,变电站值班人员应具备的必要的知识和技能,才能做好误操作预防工作,进而提高电力系统的可靠性、稳定性。
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作者简介
王成宇(1979.2-),男,汉,本科,电气助理工程师,主要从事输配电线路设计、施工运行、检修管理等方面工作。
论文作者:王成宇
论文发表刊物:《电力设备》2017年第35期
论文发表时间:2018/5/2
标签:操作论文; 变电站论文; 人员论文; 断路器论文; 指令论文; 监护人论文; 事故论文; 《电力设备》2017年第35期论文;