摘要:以往筒仓滑模工程施工一般采用定 型钢模板作为滑模模板,此方法施工出来 的混凝土外观存在竖向模板接缝的印迹, 为后期的装饰装修工程带来了不便。本文 采用花纹钢板作为滑模模板,克服了混凝 土成型效果差的弊病,提高了机械化程度 ,节省了人工支出。现就以花纹钢板在滑 模施工中质量控制做一简要的分析。
关键词:筒仓滑模;花纹钢板;外观尺寸 ;质量控制
1 工程概况
某筒仓工程直径为21米,建筑高度为 55.75m,主体为钢筋砼筒仓结构,仓壁厚 350mm,仓上有4个漏斗,仓顶为锥壳,仓 上为框架。基础顶至-30.00m标高壁厚为 450mm,-30.00m标高至仓顶的壁厚为 350mm,混凝土强度为C35。
2花纹钢板支设工艺流程和操作要点
2.1工艺流程
待滑模机具组装高度内筒壁钢筋绑扎完成 →把光面刷优质色拉油的花纹钢板临时固 定在立壁钢筋上→组装好滑模机具及外围 圈→在滑模机具上部围圈上用倒链把花纹 钢板(外壁模板)提升到设计标高临时固 定→待外壁模板全部提升到位→用线坠进 行垂直度复查→无误后进行加固→用中性 硅酮结构密封胶把模板拼接缝进行密封→ 利用同样方法进行内壁模板提升、加固, 并检查模板的截面尺寸
2.2操作要点
2.2.1花纹钢板的提升,因为提升花纹钢 只为筒壁钢筋与滑模围圈之间的距离,仅 为钢筋保护层的厚度,提升前首先在花纹 钢板等间距的焊三个吊环,三个倒链同时 提升,待提升到与上外圈距离为250mm左 右后,停止提升,把模板临时固定在围圈 上。
2.2.2 花纹钢板拼接缝的焊接,要求焊接 质量高,因为里面为立壁钢筋,所以焊接 只能从外面焊接,操作面狭小,给施工带 来了难度,每个拼接缝焊接完成后,把焊 瘤、焊渣用磨光机进行打磨清理干净,用 密封胶进行封堵。
3 施工过程质量控制
3.1 施工准备
3.1.1 前期策划
为了保证筒壁滑模出模效果好,施工前期 对花纹钢板与传统钢模板进行了对比分析 ,确定并优化了专项施工方案。
3.1.2 材料控制
对滑模工程所需滑模机具、花纹钢板、焊 条等原材料进行质量控制,明确所需材料 的质量要求和技术标准,尤其是加强对滑 模工程模板体系的关键材料的控制,按照 国家现行工程质量验收标准进行验收。
3.2 过程中质量控制
3.2.1 模板工序
开字架及内外围圈组装完后,技术管理人 员应对每一个开字架中间围圈的垂直度进 行检查,误差不得大于3mm,且不留锥度 。花纹模板制作必须板面平整,无卷边、 翘曲、孔洞及毛刺等。
花纹钢板延短边方向进行焊接连接,模板 与围圈采用段焊连接法,间隔400mm一焊 接,焊接长度30-35mm,上围圈中距模板 上口的距离为240-250㎜。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下围圈距模板 下口250-300mm,在模板底部用Ф20圆钢 延周圈进行加固,防止底口混凝土对模板 造成涨模,模板拼缝处内外采用双面满焊 ,并用砂轮机打磨光滑,模板下口与开字 架底齐平,焊接完成后与混凝土接触面用 中性结构硅酮密封胶密封。
内外壁模板安装完成后应全面进行检查, 包括内外模板上下围圈无锥度,内外模板 的直径与截面尺寸的偏差;模板的平整度 ;开字架与围圈所有连接螺栓是否拧紧, 焊缝是否有有问题,高度、长度等。
3.2.2 严抓“三检”制度
施工工序的实时监控、验收是保证工程质 量至关重要的关键环节。严格遵守“三检 ”制度,在每道工序完成后先进行班组自 检,自检合格后填写自检记录交于相应技 术负责人进行复查。若复查不合格则提出 整改意见,有严重影响工程质量的情况则 要下质量整改通知单限期整改,且保证质 量的前提下不能影响施工进度。复查合格 后由专业技术负责人填写工序交接检查记 录或中间交接检查记录交于监理或业主进 行审查验收,验收合格后方可进入下一道 工序施工。
3.2.3木模板与花纹钢板连接处的加固处 理
施工完成漏斗平台后,在下部支设1.5m左 右木模板,木模板与花纹钢板之间接缝处 理采用三道对拉螺栓,钢模板下部焊接一 道Ф20钢筋进行了加固,并在接缝处用双 面海绵胶带进行粘结。
4 质量问题及解决
4.1 砼细小裂纹:
对混凝土表面出现的一般细小裂纹,在模 板滑升过后,即用铁抹子压实抹光。轻微 裂缝可剔除裂缝处部分砼,并补上原设计 混凝土。每天用全站仪,测量仓壁四个方 向的垂直度,垂直度的允许偏差高度为1 ‰,超过则需要调整,并做好记录,一份 交给平台指挥负责人,一份备案。
4.2 局部坍落:
模板在开始提升时,混凝土尚未达到出模 强度即进行滑升或在滑升过程中,滑升速 度太快,与混凝土的强度增长速度不相称 等原因引起。出现这种现象后,应暂停滑 升或降低滑升速度。已坍落的混凝土应及 时清除,并采用同标号混凝土填补捣实。
4.3 蜂窝、麻面:将松动的混凝土剔除, 表面凿毛,用清水冲洗干净,表面涂刷界 面剂,用同标号混凝土修补捣实。
4.4 施工缝处理:因停滑造成的施工缝应 清理干净,凿除松动石子和浮碴,并用水 冲洗干净,再次浇筑时,应高标号砂浆浇 筑一层(50mm)后,再继续按原配合比浇 筑。
5与常规施工的对比分析
多年来,针对以往滑模施工中出现的问题 ,以前施工采用围圈加小钢模的做法,由 于小模板刚度差、拼缝错台多,控制不当 易出现混凝土墙面不平的缺陷,现采用花 纹钢板代替以前的小钢模解决了上述问题 ;
与传统小钢模相比存在的技术优势
1、花纹钢板安装、拆除快;2、机械化程 度较高;3、节约了人工;4、加固较容易 ,可较好的控制混凝土的截面尺寸。
6 花纹钢板在筒仓滑模中存在的主要优点
6.1混凝土成型外观质量好。
6.2花纹钢板可重复利用。
6.3相比小型组合模板安装、拆除快捷。
参考文献:
[1]《混凝土结构工程施工质量验收规范 》_GB50204-2015
[2]《滑动模板工程技术规范》GB50113- 2005
[3]《钢筋砼筒仓施工与质量验收规范》 GB50669-2011
论文作者:刘高勋
论文发表刊物:《基层建设》2018年第1期
论文发表时间:2020/4/29
标签:模板论文; 花纹论文; 钢板论文; 混凝土论文; 筒仓论文; 钢筋论文; 工序论文; 《基层建设》2018年第1期论文;