催化裂化装置预提升蒸汽切换至干气实践分析论文_宫文斌

中国石油哈尔滨石化公司 黑龙江哈尔滨 150056

摘要:根据公司节能降耗的要求,科技处组织将催化裂化反应预提升蒸汽切换至干气运行,切换后装置局部运行负荷超过设计值,装置操作弹性、产品质量和产品分布发生变化,本文对切换后变化情况进行了总结分析,对公司以后做此类生产方案调整具有一定的借鉴和指导意义。

关键词:催化裂化;预提升;C3以上含量;液收;经济效益

一、概述

在科技信息处组织下1月7日Ⅰ催化装置预提升蒸汽切换至稳定干气运行,切换后,装置运行平稳,但由于吸收塔负荷增加,干气中C3以上含量由3.83%(体积)增加至8.99%,液态烃组分损失,经调整无明显好转,1月11日切回预提升蒸汽运行。

二、切换前后对比

1、物料平衡对比

表1 预提升介质切换前后物料收率对比表

预提升干气投用后吸收塔负荷增加,干气流量约增加1.3-1.6t/h,造成干气C3以上含量大幅度增加,部分液态烃组分跑损至干气中,其中丙烯损失较为明显,损失量达到447.34kg/h液态烃收率降低0.88个百分点。通过装置发汽量、再生器温度以及主风量和烟气分析推算,装置生焦量未出现明显变化。

2、产品质量变化

预提升干气投用前后干气中C3以上含量增加明显,由4%以下上升至8%以上,而液态烃中丙烯含量下降明显,由23%以上下降至20%以下。

3、能耗变化

能耗方面主要变化是1.0MPa蒸汽和3.82MPa蒸汽外输量变化。由于反应系统干气量增加,气压机负荷增加,转速升高750r/min,3.82MPa蒸汽消耗增加,外输量减少9t/h;预提升蒸汽减少4t/h,气压机排出1.0MPa蒸汽增加9t/h,外输1.0MPa蒸汽增加13t/h。外输蒸汽总量增加4t/h,装置能耗降低1.47个单位。由于反应注汽量减少4t/h,分馏塔塔顶油气后冷负荷减少,冷后温度降低约2~3℃。

4、经济效益对比

(1)1.0MPa蒸汽消耗减少4t/h,价格按照140吨/元估算,每天节约13440元,气压机3.5MPa蒸汽消耗增加9t/h,按照中低压蒸汽20吨/元价差估算,每天增加费用4320元/天,合计每天节约费用9120元/天.

(2)丙烯收率约减少447.34kg/h,按照精丙烯(管输)4231吨/元估算,每天增加费用45424.69元/天。其余液态烃收率约减少281.3 kg/h,按照民用液化气2920吨/元估算,每天增加费用19713.5元/天。按照同比减少汽化器补气量估算,每天节约费用51063.1元/天,合计每天增加费用约14075.1元/天。

累加效益降低4995.1元/天。

三、结论

现阶段吸收塔主吸收剂粗汽油温度在52度左右情况,全塔温度在48度,此外外来轻组分占比较大的前提下,投用预提升干气带来的收益被吸收效果降低带来的负面影响抵消,总体经济效益欠佳。

从此次预提升干气的投用看,采用预提升干气技术是可行的,但需要较为理想的运行条件,一是在现有设备基础上,降低自产干气量和外来物料量;二是较低的吸收剂温度和吸收塔中段回流温度,提高吸收效果;三是较低的分馏塔塔顶油气冷后温度,带来较低的富气流量和较低的吸收塔温度,提高吸收效果。

参考文献:

[1]徐春明,杨朝合.石油炼制与工程(第四版)2009.9

[2]牟稳良.催化裂化装置结焦原因及预防措施.中国石油和化工标准与质量,2011,12,253

[3]《哈尔滨120万吨年催化裂化装置可研说明》

论文作者:宫文斌

论文发表刊物:《基层建设》2016年13期

论文发表时间:2016/9/28

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