(国网宁夏电力公司吴忠供电公司 宁夏吴忠 751100)
摘要: 在某35kV变电站10kV间隔配出工程中,检修人员工作时, 1#主变501断路器跳闸,后台无保护动作报文,保护装置无动作报文,通过对断路器误动原因的分析,及时整改断路器存在的缺陷,消除了电网安全隐患。
关键词:误动、断路器、失压。
引言
2014年7月,某35kV变电站进行10kV间隔配出工程过程中,1#主变501断路器跳闸,后台无保护动作报文,保护装置无动作报文,造成全站失压。结合现场故障调查及运行维护经验,10kV母线及线路并未发生故障,1#主变501断路器跳闸存在疑惑,此次断路器跳闸是否属于保护误动或断路器偷跳,本文就此问题进行分析。
1、故障前运行方式及故障时现场运行情况
某35kV变电站内35kV电源进线一条,1#、2#主变并列运行,300母联开关运行。1号主变高压侧运行于35kVⅠ母、低压侧运行于10kVI母;10kVⅠ、Ⅱ母并列运行;2#主变低压侧开关热备。1#主变待全站负荷。2014年7月17日,某35kV变电站515、516两个10kV间隔配出。工作票终结后在515送电过程中,发现操作面板闭锁把手无法转换,在检修人员处理缺陷时,1#主变501开关跳闸,综自后台无保护动作报文,保护装置亦无动作报文,造成全站失压。
2、事故原因分析
7月17日22:00时左右,检修人员到达现场对1#主变低压侧保护装置、501开关机构及二次回路进行检查。现场检查保护装置运行正常,相关二次回路正确;开关机构无异常。检修人员与设备制造方北京科锐售后服务人员取得联系,厂家未能作出合理解释。
7月18日再次组织检修人员对某35kV变电站内1#主变501断路器跳闸原因进行检查。检查情况如下:
(1)、现场查看1#主变保护相关二次回路图纸,开关遥控回路中串有G1、 G2两幅常开接点,此接点疑似刀闸辅助触点。带着疑问,保护人员结合保护装置说明书,判断G1、 G2两幅接点为主变低压侧保护装置中开关遥控分合闸接点。为进一步做出判断,现场对501开关进行遥控测试,501开关遥控回路正确,故排除保护控制回路与刀闸辅助触点有关。
(2)、1#主变501开关在手动分闸时,主变变低压侧保护装置有“手跳开入”显示。观察保护装置历史报文无手跳开入显示,故排除误操作可能。
(3)、通过上述分析,判断原因很可能为开关机构自身问题。通过与设备开关厂家技术人员沟通,发现在刀闸与开关互锁回路中存在SQ1微动开关,将SQ1中常开接点并接于开关跳闸回路。当刀闸在行进过程中,微动开关动作,将开关闭锁在跳位。根据现场实际测试发现,由于微动开关距离机械闭锁杠杆太近,当隔离开关操作把手柄稍有偏移时,SQ1微动开关动作,导致501开关跳闸。
图1 跳闸控制回路示意图
开关正常运行时隔离开关操作把手状态如下图:图2
当正常运行时隔离开关操作把手转动至图示位置时开关跳闸 图3
正常运行时,微动开关SQ1不动作。 图4
当刀闸行进过程中微动开关SQ1动作 图5
(4)、模拟故障
模拟1#主变正常运行,将主变低压侧上隔离501—1、下隔离501—3刀闸合上、501开关转运行。碰转1#主变501开关柜隔离开关操作把手时,501开关瞬时跳闸。
由此可判断处事故原因为501开关在装配过程中装配工艺存在问题,开关电气闭锁跳闸回路SQ1调整间隙行程小,造成工作人员误碰隔离开关操作把手,导致断路器跳闸。
3、整改措施
3.1、发现问题所在后,分别将10kVI、II母转冷备,将10kVI、Ⅱ段间隔设备开关电气闭锁跳闸回路SQ1调整间隙行程。调整完毕后,开关机械及电气闭锁均正常。碰转开关柜隔离开关操作把手时,开关均可靠不动作。
3.2及时联系北京科锐技术人员,对我公司电网内北京科锐10kV断路器电气闭锁回路进行全面检查。
4、结语
通过对此次1#主变501断路器跳闸原因分析,消除了电网安全隐患,提高了自身发现问题、解决问题的能力。同时也给其它同行提供一点交流经验,共同提高电力系统安全稳定运行水平。
参考文献:
[1]《电力系统继电保护实用技术问答》 中国电力出版社
[2]《高压电网继电保护原理与技术》 中国电力出版社
[3]《国家电网公司12-40.5kV高压开关柜通用技术规范》
作者简介:
韩婷(1983-)女,中级工程师,从事继电保护、变电站二次设计 国网宁夏吴忠供电公司
论文作者:韩婷
论文发表刊物:《电力设备》2016年第6期
论文发表时间:2016/6/18
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