配矿管理技术在选矿厂矿石品位稳定性中应用论文_谭洪武

配矿管理技术在选矿厂矿石品位稳定性中应用论文_谭洪武

巴州敦德矿业有限责任公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 830022

摘要:在选矿厂实际生产过程中,供配矿的不合理对选矿生产指标影响较大,可能导致选矿过程和生产指标异常。本文主要针对某矿业多金属矿矿体,可开采矿体主要以铁矿体、铁含锌矿体、锌矿体、锌金矿体为主,产品主要是铁、锌、金,根据采区矿石品位的变化结合生产实践,分析对选矿生产指标的影响程度进行探讨,以及提出必要的生产配矿技术与管理措施,

关键词:配矿管理;选矿用矿石;应用

前言

采矿作业及配矿管理方面,明确出矿质量目标和要求,提高采矿作业人员的操作技术水平和现场管理人员的管理水平,出矿时严格执行调度指令,同时根据现场生产情况,将供入选矿厂的矿石通过井下配矿、采出原矿料堆配矿、破碎成品矿堆配矿与选厂破碎成品矿料堆配矿与富矿与贫矿搭配、优矿与劣矿搭配的原则进行,为选矿厂稳定选别提供前提条件。

1采区配矿

1.1计划阶段配矿

根据井下中深孔样品化验结果将矿体划分为富矿段及贫矿段,制定月计划时按照贫富兼采原则进行合理配矿,保证当月采出矿计划品位符合经营要求。具体方法为:依据地质平面图及地质品位数据,计算富矿段及贫矿段矿石量及采出品位,将贫富矿段采出矿加权平均得出月计划采出品位。

1.2井下出矿过程配矿

出矿过程中应严格按照分装分运原则进行配矿,废石较多区域进行单独装运,严格控制矿石贫化率,如贫富矿段采用一个溜井出矿石,保证两个矿段的铲装矿石量保持均衡。如采用单独溜井进行出矿,矿石拉运至地表外矿堆进行配矿。

2供配矿对选矿生产指标影响

2.1采区原矿含铁含锌品位波动对选矿指标的影响

2018年以前供矿采用“堆场矿+新鲜矿”的方式配矿供入选矿厂,堆场矿占比75%以上,品位易调节,班与班之间波动较小,供矿合格率达85%。2019年起随着堆场矿量的消耗及品位逐年降低,供矿主要以新鲜矿为主,由于选矿厂处理量较大,为确保选矿厂处理能力不低于设计要求,就给原矿品位的稳定带来较大困难,供矿合格率下降约10%。例如2019年1月~10月选矿厂处理原矿铁品位为38%,锌品位为1%。铁品位最高与最低班次分别为48%、28%,前者比后者高出171.4%;锌品位最高与最低班次分别为2.01%、0.6%,前者比后者高出335%;同时相邻两个班次原矿品位存在较大差异,如白班原矿锌品位2.01%,而当天晚班原矿锌品位却下降至0.6%,即使为同一班次,前一小时与后一小时的原矿品位通常也存在较大差异。

2.2对球磨机台效的影响

选矿厂入选矿石虽来自同一矿山,但出自不同分层、不同分层矿体的矿石块度、硬度及可磨性存在差异,为反应供矿平台(矿体)对球磨机台效的影响,统计了部分生产数据进行对比分析,半自磨机台效偏低与正常情况时,供矿点均以2788、2850、2912等分层矿石为主。经与地质及采矿技术人员现场勘察可知,造成磨机台效偏低的矿石主要来自2788分层1#-18#进路及2850分层29#-31#进路矿体,大部分矿石品位低且硬度偏硬,配入比例较多会降低磨机台效10.95t/h,按此计算将降低企业经济效益9.6万元/天。

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2.3对选锌指标的影响

2019年以来因供矿方式及分层的变化,原矿中易浮脉石(钙铁榴石)较高,在优先浮选锌作业时,大量钙铁榴石富集在锌精矿中,影响最终锌精矿品质,选锌指标下降较为明显,为探索钙铁榴石的来源及对选锌指标的影响程度,对选矿厂主要供矿分层的钙铁榴石含量进行了研究分析。当前主要供矿中2788分层1号矿体氧化钙含量高达15.82,2850平台、2912平台、2990分层采出矿石中钙铁榴石含量也较其它区域偏高,钙铁榴石含量均在9.0%以上。随着原矿钙铁榴石含量的增加,锌精矿回收率及品位下降幅度较大,并且呈现一定的线性关系。

2.4对选铁指标的影响

供入选矿厂的矿石类型主要以磁铁矿为主,但矿山成矿条件较为复杂,在开采出来的原矿中,有时可见磁铁矿与闪锌矿共生且关系紧密,当配矿后入磨的锌品位大于1%时,铁精矿含锌将会超过0.07%,销售时会进行减价,及影响企业收入又对锌资源造成浪费。配矿时不仅将铁品位配到38%且锌含量不大于1%。

3优化配矿建议

1、井下配矿:根据中深孔样品化验结果显示,2912m本分层8#-15#进路Zn平均品位为1.05%,3850m三分层东区负1#-3#进路Zn平均品位为1.65%,3850m三分层西区29#-31#进路锌品位较低,Zn平均品位为0.22%,计划11月10日进行拉槽,每天约出1000吨,与2912m本分层开采矿石进行配矿,配矿后Zn品位约为0.97%。

2、采出原矿料堆配矿:采矿厂10月29日已对原矿料堆分区域进行取样,根据化验结果显示,原矿料堆1、6锌品位分别为0.6%、0.55%,在原矿料场将低锌矿石与井下当天采出原矿进行配矿:

①、11月10前 按比例2:1(采矿:原矿堆)进行配矿后Zn品位约为0.93-1%;

②、11月11开始按比例1:1进行配矿后Zn品位约为0.75-0.85%;

3、破碎成品矿堆配矿:采矿厂10月29日已对大破碎成品矿分区域进行取样,根据化验结果显示,粉矿料堆1、2锌品位分别为0.93%、0.84%,相对适合配矿。

结束语

总之,即使供配矿(原矿)性质变化对选矿生产指标的影响只是偶有发生,但是,随着科技的发展,选矿厂自动化与智能化水平不断提高,以及新设备、新工艺的推广应用,对矿山及选矿厂技术管理、原矿管理、配矿质量要求越来越高,它不仅需要地质、采矿、选矿等各单位部门及各专业的相互配合,还需要一个强有力的领导体制统一管理、统一指挥。因此矿山及选矿厂在原矿管理方面也需要不断引进自动控制、信息化管理的新模式,实现矿山管理的科学化、智能化;选矿厂也应不断挖掘内部工艺流程、设备参数的潜力,查找自身存在的不足,及时采取相应措施来应对原矿变化,将金属损失控制到最小,从而实现企业经济效益最大化。

参考文献:

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[6]华联锌铟资源拓展部.铜曼采场氧化镁分布情况调查报告.

论文作者:谭洪武

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

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