摘要:10kV及以下配电网在电力输送过程中,会产生一定程度的线损,消耗一部分电力能源。电网线损是电力企业的一项重要综合性技术经济指标,它综合反映了电网的规划设计、生产技术和运营管理水平,直接影响到企业的经济效益。因此,应该采取相应的管理措施,有效控制和降低供电环节的电力损耗,将其对于经济效益造成的损失降至最低。本文围绕0.4kV电网管理线损精细化管理进行探讨,从台区日线损的由来展开,以创新的统计分析方式建立有效的措施,降低电网管理线损。
关键词:管理线损;精细化管理;台区日线损管理
管理线损具有工作面广、流程线较长、涉及岗位较多,管理工作中还涉及客户违规偷窃等现象,所以,管理线损的工作一直以来存在“降得下来、稳不住”的特征。利用“四合一”计量系统强大功能,尝试“台区日线损”管理工作,取得了很好的效果。
1 台区日线损分相管理的由来
台区线损情况多变,成因复杂,实际线损通常由多个增损因素共同作用所致,综合治理台区线损难度较大,耗费较多的人力物力。为此,探索研究“高效、直接、省力”的处理办法成为了迫在眉睫的工作,在全集抄的状态下,研究“日线损分相管理”降损模式,在实践中不断摸索,将技术降损与管理降损紧密结合,充分运用科技力量,以创新姿态解决台区线损中的问题。
2 台区日线损分相管理的必要性
目前台区线损管理模式为月初抄表、月中统计线损、次月查找和处理线损异常,这样会造成台区线损异常的发现、分析、处理严重滞后,处于被动局面。为改变这一状况,试推行台区日线损管理,日跟踪监控线损情况,发现异常进行分相查找处理,有效的对台区线损形成“可控、在控”管理;日线损的分相管理,是从变户延伸到相户管理,细分台区售电结构,向“精益化”目标靠近,是减少现场核查时人力物力有效的管控手段。
3 分相管理模式建立的思路
日线损分相管理模式,以简单的操作降低基层工作量,更有效的利用现有资源,提高工作效率为根本,主要从时间、空间、操作上作为突破口。
在时间上:台区管理重在“快”字,每日提取(供、售)数据进行线损核算,监控线损数据变化,重点监控线损异常的台区,做到台区线损异常早发现、早分析、早处理,以实现对台区线损工作全过程精益管控。
一是日统计周回顾形成“小圈”的PDCA模式,提升台区线损管理的重要程度,能有效督促各级人员的工作;二是在日线损分相管理的推动下,有效的将台区指标、绩效考核落到了实处,形成人人有指标,人人担责任的形式。
在空间上:异常线损台区的治理工作,日线损分相管理模式能准确的确定异常相序,缩小二分一乃至三分之二的排查范围,“直接、有效”的针对异常相序进行处理,大大减轻工作人员负担,提高了效率。
4 台区日线损分相管理工作措施
一是每日对所辖台区进行日线损监控,连续3日或者5日线损异常的台区,列为重点关注,进行数据分析。二是针对异常台区现场核对用户基础信息,围绕计量信息、线变关系、用电行为、技术线损四方面进行核查,现场对该台变用户分相。三是利用计量自动化系统,提取并计算出异常台区的分相数据。四是分析台区分相日线损数据,针对异常情况及时下发异常处理任务,并组织实施。五是每周组织召开线损例会,对上周工作进行回顾,并制定下周工作计划。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆
5 台区日线损分相管理成效
5.1基本状况
某台变供电线路于1999年架设,型号为LBV-35,变压器型号:S7-50kVA,CT变比:75/5。负荷约55kW,月售电量约0.88万kW.h。主要负责农贸市场及周边用户的供电,所带用户72户,其中一户一表69户,分动力3户;其中A相44户,最大电流值180A, B相28户,最大电流140A,C相未带用户。该台区月度平均线损15.69%,月度最高线损20.17%,连续异常8个月。
5.2第一次现场分析
问题分析:根据数据初步判断:1.终端计量装置是否计量准确;2.变户关系是否存在问题;3.该台变供电负荷不平衡。
处理措施:1.现场核查终端计量装置,未发现问题。2.现场核对变户关系,无交叉搭挂、黑户等情况,现场与系统用户一致。3.结合农网大修改造项目,通过对该台变大修技改,0.4kV、0.22kV线路进行更换,改变供电结构,平均各相负荷,于2015年9月26日完成。
改造后A相所带表计29只,最大电流值146.1A,最小1.14A,平均29.75A;B相所带表计28只,最大电流值85.68A,最小6.33A,平均39.06A;C相所带表计21只,最大电流值143.92A,最小5.28A,平均39.06A。技改后该台区线损计算日线损,均值为15.48%,相比未改造前下降了0.25个百分点,远远未达到预期效果。排除三项负荷不平衡影响线损的情况。
5.3第二次现场分析
再次组织对此台区进行现场核查,围绕图实核对、计量装置、抄表行为、用电行为、线路维护情况五个方面开展检查。检查结果:现场变户关系一致。现场发现有接线错误情况,此类接错线用户会造成少计电量的情况发生。
现场排查该台区用电波动较大的用户及核查所有表计的抄表数据,均未发现异常。对该台区低压线路全程查看,未发现破口情况,排除搭主线的窃电情况。
针对以上排查结果,提出建议:总考核计量装置电流互感器更换;将电能表火零线接反用户进行更正。
问题整改:对该台变配电终端互感器进行更换(更换为100/5),并对接线错误的用户进行了更正,在两次的检查过程中均未发现有违章用电、窃电情况,并对户变关系再次进行核对,现场用户档案与营销系统一致。经过整改,该台区日线损平均值为11%,但还是未找到真正线损原因。
5.4第三次现场分析
针对该台变线损迟迟未得到改善,,提出分项排查线损的方案。通过计量自动化系统,安排专人采集该台变1日至5日每15分钟一个点的分项功率数据,运用公式W=PT,分项对24小时功率平均值进行计算,得出每日A、B、C的供电量,针对现场用户相序安装情况,采集用户电量进行计算,得到了A、B、C三相的日线损数据。通过分相查看线损,很明显看出问题是集中在C相,C相损耗占该台区总损耗的69%对该台变C相所带用户进行现场突击检查;将3户用户电能表被圈在家中的搬迁至户外。搬迁过程中,发现其中一个用户,是双电源供电用户,通过仔细排查,怀疑该用户有窃电嫌疑,采用对调零火线接线方式,双电源进行分流窃电。对该分动力供电电源进行更改。问题整改后该台区线损均值为3.86%,下降了7.14个百分点,恢复到较为理想的线损值。
6 结语
管理线损是一个复杂的系统工程,10kV及以下电网线损管理一直是国内各供电企业尽力攻克的难题。因此,通过对全网线损的精细化分析,通过分相计算线损方式,可有效的减少排查范围,该台变变由原来的全台区排查方式,范围缩小至只针对异常相所带用户进行排查,减少了三分之二的排查范围,大幅度的减少了在人员工作量与工作时间。从而使降损措施更具针对性、实效性,使云南电网的线损管理上一个新的台阶。
参考文献
[1] 蒙文川. 加强线损分析及管理. 《中国电力企业管理》, 2014(10).
[2] 赵全乐.线损管理手册[M]. 中国电力出版社, 2007.
[3] 余卫国.熊幼京.周新风. 电力网技术线损分析及降损对策.电网技术 2011, 30(18):54-57.
论文作者:程鹏
论文发表刊物:《电力设备》2018年第28期
论文发表时间:2019/3/27
标签:线损论文; 日线论文; 用户论文; 异常论文; 现场论文; 情况论文; 电网论文; 《电力设备》2018年第28期论文;