摘要:某燃机电厂为电网的电能开发与输送工程做出了重大贡献。随着近年来我国社会经济的迅速发展,燃机电厂的改革进程日益加快。为更好地提升供电服务与电气系统的性能,燃机电厂展开了110KV的保护装置以及电压互感器的技术改造工作,针对现场产生的重要问题加以分析,同时提出了相应的应对策略。
关键词:PT的V/V接线;PT的Y0/Y0/Δ接线;PT的B相接地;绝缘监察
某燃机电厂的升压站主要为电厂三台机组负荷的输送与升压提出服务,把发电机出口的十千伏电压进行升压,到达三十五千伏后输送入二次变电站,为六厂提出生产、生活所需的电能,余下部分升压至110千伏送至电网区域。增设了同期线路的电压互感器,以便确保开关合闸期间和电网的统一性,以防给电网带来冲击。例如:10千伏母线的电压互感器由于同期接成了V-V的接线,无法对母线的接地进行反映,6千伏的母线电压互感器由于和35千伏的互感器共用绝缘监察设备也接成B相接地。为更好地适应微机化与同期系统的改造,决定对电力系统中的电压互感器展开技术改造,以提升电气系统的稳定性能。
一、原有电气系统PT接线模式及其特征
(一)各电压等级PT的接线形式
其一,燃机电厂的变电站110KV是主变大电流的接地系统,110KV的母线PT是三条Y0/Y0/Δ的接线方式,参与同期增加转角变与隔离变合闸及其重合闸检同期。
其二,35KV和6KV是小型电流的接地系统,I、II段的母线PT是三条Y0/Y0/Δ的接线方式,二次B相的接地方式。6KV的I、II段不参加同期,由于和35KV的系统共用母线的检查系统,为精简接线结构,便于相关工作人员的操作使用,为二次侧接为B相接地方式。
其三,35KV线路PT是单条V/V接线方式;
其四,10KV的I段母线PT是两条V/V接线、二次B相接地;
其五,10KV的II段母线PT是三条Y0/Y0/Δ接线方式,二次B相接地;因为和10KV的I段不用切换电压。所以,开口电压仅提供于接地信号的继电器使得,并未向外部引出。
(二)原有电气系统PT接线的特征分析
第一,优势分析。原电气系统PT接线方式主要呈现两大优势:其一,使得接线方式更为简单。电厂变电所要采用PT二次电压完成系统同期合闸任务,并列的条件首先则是各个被并列系统的相序需统一。所以,需要找到一条通用的导线,即大地为它们中的一相,即B相。在每个电力系统里,一相皆已确定,则其它两相能够借助相序图表来确定。在发电厂,PT接线通常是使用以上的接地模式,B相的接地仅为同期的装置加以设定,同期的装置需要接进两端PT的电压加以相位差的比较,而且两个电压务要有一个公共点,这样方可进行精确对比。原则上,A相或者C相的接地也行,只是出于习惯,人们皆认同B相接地,以防为后期的安装、调试及其维修工作带来困扰。其二,对电压互感器进行更好地保护。在原来35/6KV的电压回路里设置了绝缘性检查的回路,用来对电压互感器的正常运行进行监测。对10KV的I段V-V接线PT应用中间相为B相的接地方式,中性点会进行保险接地,为了避免被高压或雷电击穿,一般在中性点部位增设击穿保险,进行相应地弥补。第二,缺陷分析。原有电气系统PT接线极易产生铁磁谐振。因为在中性点没有接地的6KV、10KV的系统里,中性点相对地面而言是绝缘的。因此,对地面的电容很小的配电网,极易因电磁式的电压互感器导致铁磁谐振的现象。6KV或10kV的电路易出现不定期的单相弧光接地故障,A、C相的对地电压忽然上升,导致电磁式的电压互感器其两相的励磁电流迅速上升,从而进入饱和状态,中性点产生一定的位移,生成极大的铁磁谐振的过电压,而过电压会导致PT柜的相间放电被击穿,进而引发电弧的短路故障,且产生外壳放电的现象,形成三相短路接地,TV柜被烧坏。
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二、燃机电厂电压互感器的技术改造分析
(一)微机保护的技术改造
首先,针对35KV的系统因相间与接地的距离皆需三个单相电压,对二次接线进行改造,将B相的接地消除,进而输出A、B、C、L、N。其次,6KV/10KV的系统参加四台主变复合电压的过电流维护期间,也需三个单相电压。因此,同35KV系统进行接线改造,只是更改原有10KV的I段母线两条V/V接线PT作为三条单相PT接成Y0/Y0/Δ的接线方式。
(二)同期功能的技术改造
这里主要应用智能化同期装置的改造策略:
1.对35KV的线路选择母线PT的A、B电压以及线路PT的A、B电压展开同期对比;
2.对一号发电机出口的断路器同期电压对比,选择原厂电V/V接线PT的A、B电压和改造以后10KV的I段Y0/Y0/Δ接线的A、B电压,经过隔离变的转换以后展开对比;
3.对110KV线路的开关和二号主变的中压端开关合闸情况同期对比。
4.对于110KV线路的变压器组开关,如果线路的保护跳闸需重合的时候,检测110KV母线的PT和35KV母线的PT电压。
(三)对PT进行保护
针对电力系统因铁磁谐振现象,而引发电压互感器的烧毁事故,10KV的I段需要装设WXZ196-4智能消谐设备。即以单片微控制设备作为采样运算、判断、控制的中心(简称CPU),经过大功率、无触点的消谐元件作为出口,以LCD信号灯、触摸键、打印机以及通讯总线作为人机接口,装设智能软件,构成技术与原理十分优越,且应用简捷的诊断、消谐与记录设备。这种设备可以实时对系统的时钟进行显示,并且能够分辨单相接地、铁磁谐振、过电压等故障。此外,还配置了485的通信接口,将各类常见故障的信息进行传输,上传到综合处理后台,实时提示相关的工作者采取有效措施应对。
三、现场改造过程主要问题及其应对策略探讨
(一)主要问题
通过对燃机电厂整体技术改造的过程进行分析,发现了设计的PT皆需接为三相五柱型、带有绝缘监查开口的三角电压、二次N回路的主控室、一点接地的接线模式。然而,6KV尽管属于三个PT接为三相五柱型带有开口的三角电压Y式的中性点为N630电压——不接地;可是,Y式的B相输出部分,接地构成了B 600的接地小型母线;因为此次的技术改造,没有更换6KV的开关柜,新式的微机维护也需6KV的电压母线,当I段进行改造期间,从中央信号的控制屏PT切换以后,选择I段6KV的电压暂时接进新6KV的电压小型母线,只是产生A相100V、B相0V、C相100V、N相58V、且开口三角的电压越限,然而II段因和I段通用N 600的接地母线,A、B、C单相感应出六十伏以上的电压,而相间为零伏的异常情况。
(二)应对策略
在I、II段进行电能输送期间,把原6KV小型母线直接接进站用变维护,公用的测控设备电压端子排外端,将原端子的排外端电压线打开,等6KV开关柜进行改造的时候,依据设计标准完成最后的接线,以防现有与原本6KV的PT接线不统一而引起事故。
结束语
总之,在保护设备进行微机化的改造与同期系统的改造期间,PT也需要展开同期的设备改进,如二次接线的改造、消除谐振性能方面的改造与优化。通过燃机电厂的整体改造,极大地提升了电气系统运行的安全、稳定性能。
参考文献
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论文作者:陈斌
论文发表刊物:《基层建设》2018年第7期
论文发表时间:2018/5/25
标签:接线论文; 电压论文; 母线论文; 电压互感器论文; 同期论文; 系统论文; 谐振论文; 《基层建设》2018年第7期论文;