摘要:本文介绍了西区生产循环水杂物多所面临的技术难题,总结临涣选煤厂解决西区生产循环水除杂装置设计与革新的纪实,并对整体探索改造的经济效益进行评价,分析改造推广应用的前景。
关键词:循环水杂物;除杂装置
1 概况:
临涣选煤厂是一座原设计入选原煤3.0Mt/a的中央型炼焦煤选煤厂,该厂主要精煤产品为炼焦精煤,生产工艺采用原煤重介--浮选--尾煤压滤联合工艺流程。近年来,通过不断的技术改造及工程扩建,目前,该厂生产能力已达到16.0Mt/a以上。
临涣选煤厂工艺为全原煤重介、煤泥、浓缩、浮选,洗水实现闭路循环。在选煤生产中循环水主要用作脱介筛喷水,只有提高循环水水质,才能实现清水选煤脱介,降低介耗。
2 改造前技术难题分析:
临涣选煤厂主厂房循环水源自焦化厂废水复用,由于循环水属于开放式,水中经常含有悬浮物,加上原煤杂物较多,循环水水质差,容易造成脱介筛喷水管支管堵塞,影响脱介效果,增加介耗,直接影响生产成本投入。循环水浓度高还会影响密度系统跟踪效果,而且无法保证介质泵及精煤泥泵轴封水效果,易造成机械密封频繁损坏,降低其使用寿命,对选煤操作有很大的负面影响。
临涣选煤厂生产循环水供给为泵直接出口扬程水,水流方向为自下而上,传统形式的除杂装置只适用于自上而下,无法使用此环节处。
3 改造的创新探索与实践:
循环水除杂装置设计与革新:为解决西区循环水杂物多的突出问题,创新在脱介筛喷水总管、定压水箱溢流管及浮选循环水总管安装除杂装置,该设计创新技术精髓在于:
3.1 原循环水供给由循环泵直接进入定压水箱,液流从下往上,然后进入脱介筛喷水,喷水质量无法得到保证。由循环水主管道加反向U型弯,将循环水液流改成从上往下,先让循环水通过除杂装置,通过使用废旧的不锈钢筛条编织而成自制斜型滤网,间隙为0.5mm,对循环水悬浮物进行过滤,滤除的杂质留在滤网上。
3.2 除杂装置设计成鼓型,减少承压点,不会因为循环水水压涨裂箱体,能够稳定运行,如图1所示。将过滤后的循环水再引入主管道。如果遇到脱介筛喷水不畅,打开除杂装置排水口,将滤网从除杂装置中抽出进行清理,清理完成后插入除杂箱内,实现循环利用。降低了职工劳动强度,净化了循环水水质,保证了脱介筛喷水质量,提高了介质回收率。
图1
4 应用效果分析:
经过改造后,2016年1月至12月,脱介筛喷水管未发生过堵塞情况,去年同期每月平均堵塞10次以上,循环水水质得到有效治理,循环水进生产系统再无小颗粒悬浮物及杂质。脱介筛喷水管支管堵塞情况得到有效改善,延长了喷水管使用寿命。喷水质量得到保证,提高了脱介效率,今年以来,临涣选煤厂介耗一直控制在目标范围之内,减少了介质消耗,去年
介耗1.05kg/t,经过改造后介耗降低到0.9kg/t,一吨介质约1300元,2016年入洗原煤1000万吨以上,节约介质消耗费用234万余元。另外,循环水系统不堵塞,延长了喷水管的使用寿命3-5倍。
5 结语
循环水水质直接影响分选指标和选煤厂的经济效益,通过循环水除杂装置的安装,改进工艺流程,改善设备工艺效果,加强生产管理,严格控制循环水浓度,实现清水洗煤,实现洗水闭路循环,这不仅是选煤工作者追求的目标,也是环境保护的要求,它既可以为选煤厂带来可观的经济效益,也将产生良好的社会效益。
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论文作者:孙自强
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第17期
论文发表时间:2017/11/22
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