摘要:回路电阻是影响断路器运行质量的基本要素之一,通过分析断路器回路电阻值超标的原因,可有效提高设备安全运行的可靠性。运城电网中110 kV断路器基本为SF6断路器。在预防性试验中发现SF6断路器的A、C相极柱位置偏移造成合闸时,动触头的机械运动行程不到位,从而导致回路电阻超标的异常情况。通过检查分析发现了该异常情况产生的原因,并提出了合理的解决方案。
关键词:SF6断路器;极柱;操纵杆;拐臂;固定螺丝;驱动杆;方形孔
前言:
该断路器主要将SF6汽体当作灭弧介质、绝缘介质,其运行原理为:断路器内部的SF6汽体压力急剧降低,跌至某一极限值时,继电器就会立即发出警报信息,如果气体压力接连降低,会继续闭锁信号,从而切断断路器的分闸、合闸回路。
1 110kV变电站SF6断路器回路电阻的超标原因
想要对回路电阻超标的原因进行具体分析,需前往故障现场完成排查工作,通过测试检查可以发现,断路器静触头和动触头的颜色存在明显误差,也就是说,二者之间存在灼烧痕迹,导致该现象出现的原因主要是接触电阻的持续上升,由此可以得出以下结论:无论是回路电阻超标,还是触头灼烧,都与断路器质量、性能和质地存在直接联系,换言之,在长期运转的过程中,断路器静触头、动触头连接的牢固程度无法达到应有水平,进而发生松动甚至脱落的现象。当然,所处环境也决定了SF6断路器内部往往会存在大量杂质,而这些杂质具有的导电性能,是导致回路电阻超标的问题之一。除此之外,SF6断路器在实际运转的过程中,也会受到气体、电场等因素的影响,导致杂质在电场中活动,击穿电压同样面临着下降的问题,不良杂质的侵入,还会引发断路器电弧的燃烧,导致灭弧无法发挥自身应有的作用。
2 110kV变电站SF6断路器回路电阻超标的处理措施
2.1降低控制压力
定期对SF6断路器所对应的警报系统进行检测,避免气体压力无法达到预定数值这一问题的出现,并保证报警系统回路始终处于常规警报的状态;加强针对密封底座、焊接缝等断路器中易漏环节所开展巡查工作的力度,保证对气体压力进行有效控制。与此同时,想要保证SF6断路器具有的灭弧性、绝缘性能够达到应有水平,工作人员还应当定期针对SF6断路器开展相应的检漏工作。一般情况下,SF6气体都是以高压的形式被填充在电器内部的,因此,根据有关规定,断路器年漏气率始终应当被控制在0.5%或以下,因此,想要从根本上避免泄露问题的出现,定期开展检漏工作是很有必要的,当然,工作人员还应当保证断路器始终在0.5MPa至0.6MPa的压力下展开工作,这一要求的提出,是因为经过长期实践人们发现,这一压力范围可以保证SF6断路器的工作状态达到最佳。
2.2对SF6中的水分加以控制
通过分析可以发现,在诸多能够对SF6断路器运行状态及安全性产生影响的因素中,最主要的因素之一,即其内部气体水分的含量,因此,工作人员应当对水分检查工作的作用引起重视,保证SF6断路器始终含有99.8%或以上纯度的水分,在添加到断路器内部后,气体的纯度也应当达到97%。在针对上述内容开展相关工作的同时,工作人员还应当定期开展对其酸性进行检测的工作,保证与规定指标相符。除此之外,在对气体进行填充的过程中,工作人员应当保证所选择填充方式的科学性与合理性,只有这样才能对水分带入进行有效控制。在实际作业的过程中,工作人员首先应当对瓶内压力进行测试,保证其与规定指标相符,在此基础上再完成充气工作,可以在最大程度上避免不必要问题的出现,同时,工作人员还应当保证各管路处于无污染、无杂质的状态下。对接头部分进行烘干时利用的工具主要为电吹风,烘干步骤如下:首先打开控制阀,然后利用SF6彻底冲洗连接管,并将其与断路器进行连接,这样做的目的是对水分的渗入进行控制。最后还需要对断路器线圈、瓷套等位置进行细致的检查,保证断路器处于牢固密封的状态下,避免破损、受潮等问题的出现,并加强针对密封件所开展质检工作的力度,保证密封件密度符合规定指标。
3案例分析
2017年11月14日,检修试验所检修试验班在对110 kV某变I回101断路器进行预防性试验时,发现断路器回路电阻值存在超标。
制造厂的规定值为60μΩ。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据山西电网公司《电力设备预防性试验规程》中第7.1.12条要求“敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120%”。显然,该断路器A、C相回路电阻值严重超标,遂对该断路器作出了“不合格,不可投运”的一次检修记录。
3.1现场检查
发现断路器回路电阻超标的缺陷后,检修试验班先后两次对该断路器现场的运行工况进行调查分析。
该间隔自2014年底安装投运后,未发生过线路故障引起的保护动作跳闸,间隔负荷不大,分合67次。在查看检修试验班的设备缺陷历史记录中,我们发现该断路器曾经在2015年10月20日预防性试验时,发现过类似的缺陷。当时的断路器回路电阻值为A相:117.5μΩ、B相:30.2μΩ、C相:116.5μΩ,缺陷原因是A、C相的极柱移位。针对以上情况,我们打开A、C两相底架的密封板后,发现该断路器A、C相的极柱己经向左偏移了原来的位置,偏移距离大概为2~3 mm。继续检查极柱与基座的连接情况,发现该断路器A、C两相极柱与底架螺孔均为方形孔。
3.2原因分析
采用的LW29-145/3150-40断路器。该断路器采用CT24弹簧操作机构,三相机械联动操作,具体的分合闸过程如下。
3.2.1合闸过程断路器在分闸位置
开始合闸,机构驱动杆开始在合闸弹簧的作用下,向下运动,操纵杆则在拐臂和驱动杆的作用下,开始向左运动。使得A、B、C三相拐臂开始以极柱下方的转轴为圆心,逆时针旋转60°。同时,在转轴的作用下,极柱内的垂直拉杆,推动动触头向上运动。直到断路器处于合闸状态。
3.2.2分闸过程
断路器在合闸位置,开始分闸。极柱内的分闸弹簧,开始释放能量,把垂直拉杆向下拉,使得由转轴联动的拐臂顺时针旋转,带动操纵杆向右运动,且驱动杆向上运动又回到分闸位置。
3.2.3分析
无论是断路器的合闸还是分闸,对于A、C相而言,都会使操纵杆与极柱下方的拐臂之间产生一个相互作用力。而使得A、C相极柱有向左边移动的趋势。只是合间产生的作用力远远大于分闸。再加上A、C相极柱基座与底架的连接孔都是长方形孔,即使用标准的49 N•m力度来紧固连接螺栓,也会造成极柱相对于底架向左移动。所以,在合闸时拐臂和转轴逆时针旋转的角度不足,使得与极柱内垂直拉杆相连接的动触头向上运动的行程不够,即断路器动触头对静触头的插入不到位。最终导致断路器动、静触头接触不良,回路电阻超标。
3.3处理方法
(1)将A、C相极柱向右移动到安装时的位置,在合间状态下做回路电阻,如果回路电阻还是超标,再慢慢调节A、C相极柱的位置,直到回路电阻符合出厂值的120%以内为止。
(2)在A、C各相极柱基座的四个角(方形孔的旁边),各打一个直径为12.5 mm的圆形孔,一直打穿底架。然后用M6×12的螺栓对其进行紧固。以保证在强大的合闸冲击力的作用下,极柱不会再移动位置,从而保证了合闸时,动触头的行程到位,动、静触头接触良好,回路电阻值达标。(3)再次测量回路电阻值,以保证处理后断路器的A、B、C相回路电阻都在出厂值的120%以内。
4结论
通过对上文所叙述的内容进行分析能够看出,作为在变电系统中无法被替代的部分,SF6断路器的优势主要体现在高效、安全以及便于维护这三个方面,但是在对其进行应用的过程中,回路电阻超标这一问题是需要工作人员引起高度重视的,只有通过对导致超标问题出现的原因进行深入分析,并及时采取相应的处理措施,才能提高断路器的稳定性和安全性,充分发挥其作用。
参考文献:
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[2]吴康,胡斌,郭文斌,等.高压断路器拒动原因分析及应对措施[J].南方农机,2015,46(1):81+83.
论文作者:吴少华
论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期
论文发表时间:2019/12/6
标签:断路器论文; 回路论文; 电阻论文; 触头论文; 底架论文; 原因论文; 气体论文; 《电力设备》2019年第16期论文;