基于500kV变压器检修处理探究论文_高大鹏,史册,袁绍鹏

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摘要:本文针对旧500kV壳式变压器,从其存在的问题分析检修处理的必要性,提出技改更换、返厂大修、现场诊断性检修3种方案,通过技术分析与资产全生命周期成本分析确定实施现场诊断性检修,提升设备性能。通过该项工作,总结了老旧主变压器(大型电力设备)缺陷与隐患处理方法,力求达到效能、风险、成本最优,提升设备利用率、节约运维成本。

关键词:500kV;变压器;检修处理

一、设备概况

某站一组500kV主变1992年7月投入运行,壳式结构,三相分体布置,容量750MVA。1992年7月在500kV增城站投产运行,负载率超过60%,近几年超过80%,最高负荷率达到99.24%。

1.1 设备本体

该主变投运超过20年,密封系统及部分组件老化较为明显,如低压套管密封件等部件已出现老化现象;还发生过多次油泵同时启动造成轻瓦斯发信、温度表试验不合格等缺陷。

1.2 变压器油

三相本体绝缘油总烃含量自2006年以来超注意值,且呈缓慢增长趋势,最高值达到260μL/L,按三比值法判断存在低温过热缺陷。三相本体绝缘油中含气量从2005年2月开始超注意值,其值略有浮动但总体较为平稳,最高时分别为4.2%、4.1%、4.4%。三相油流带电倾向性最高为173.7pC/mL,虽满足厂家控制标准且趋势稳定,但要高于广东省内绝大多数500kV变压器。检测抗氧化剂含量为0.05%,远低于运行中油抗氧化剂含量规定值下限0.15%;采用旋转氧弹法测试主变绝缘油氧化安定性,结果显示存在快速老化的风险。

1.3设备隐患

主变未承受超过主变承受短路能力的短路电流冲击,但运行期间曾发生37次出口短路故障,高、中、低压侧最大穿越电流分别为4.9kA、6.2kA、15.59kA,主变绕组承受短路能力三侧分别为6.93kA、8.82kA、18.14kA,考虑到冲击的累积效应,绕组可能会有一定程度损伤。该类型主变曾发生油隙击穿故障,高压套管均压球可能存在设计缺陷或相关隐患。另外,该主变所处500kV变电站非常重要,如出现单相短路可能会导致上级直流输电线路换相失败,如单相短路且开关拒动,可能引起系统稳定破坏。

因此,为确保区域输电线路及系统安全稳定运行,降低设备故障率,需采取措施提升该设备性能。

二、处理方案及分析

2.1 处理方案

方案1:更换为一台全新同容量三相变压器,设计寿命为30年,投资约3700万元。

方案2:将现有变压器返厂大修后继续使用。该设备设计寿命为30年,已运年22年,设备大修后检修后性能有一定提升但主要组件未变,考虑设备运行的可靠性,估计大修后可再投入运行10年,投资约2400万元。

方案3:对现有三相变压器进行诊断性检修,一方面进行开盖检查与试验检查,确认设备性能;另一方面,根据检查结果对损坏部分进行修复、对存在隐患的易损件进行更换,提升设备性能。本方案实施后,估计可再投入运行5年,投资约370万元。

2.2 方案比较

3种方案从技术上分析,均可以保证在一定时期内设备风险处在可控范围之内,达到安全稳定运行的条件。但3种方案投资差异巨大,拟对其进行资产全生命周期成本技术分析,选择性价比最高的方案实施。

资产全生命周期成本(LCC)包括投资成本、运行成本、检修维护成本、故障损失成本和退役处置成本,均以现值计算。投资成本包括设备购置费、安装调试费、建筑工程费、拆除工程费等;运行成本即日常巡检费用,包括人工、机具、仪器、车辆等;检修维护成本即大修及返厂修理费用;故障成本包括故障检修费用与故障损失费用;退役处置成本包括设备退役处理费与设备残值。

计算过程中,项目费用、设备寿命及检修后剩余寿命均按给定值进行计算;设备以平均年限法进行折旧,设备寿命平均分配在整个设计寿命周期内,设备的一次投入按年限分摊并折算为现值(简称为下文中的“年值”),设备残值统一以原值的5%计算;运行成本与检修维护成本均按实际情况进行核算;故障成本仅考虑设备自身原因引起的故障,排除人为因素引起的异常故障率。

根据以上分析,方案3的年值远小于方案1、2的年值,在保证设备安全的前提下具有很强的经济性。因此,综合技术、经济分析结果,对本台变压器的维护检修选择方案3。

三、诊断性检修实施处理

试验方面,完成绕组变形试验、局放试验、空载电流及空载电流测量、变压器油全项目分析检验等项目,试验结果基本合格,修后油化试验表明油品合格且部分指标明显改善。

检修方面,完成正压试漏、更换瓦斯继电器、更换低压套管、更换油枕胶囊、改善变压器油品、变压器内部检查,消除设备缺陷和隐患,检查结果表明,验证高压套管均压球已进行绝缘化,未发现放电痕迹和过热现象,器身各部件紧固无明显松散现象,器身表面清洁干净,绝缘件较新且富有弹性。

诊断性检修工作内容涵盖现有现场施工技术手段,对变压器器身可视部分进行检查,通过试验、检修基本全面掌握了设备状态,同时消除已有缺陷,提升设备性能,设备状态由注意变为正常。

四、旧变压器处理策略

随着时间的推移,电网设备将会越来越多处于寿命中后期,部分元件会老化,各种缺陷相继出现。此时,设备主要性能劣化不大且具有较长的剩余寿命,但持续运行可能存在安全隐患。

此时,一般难以通过常规试验手段掌握变压器及其关键部件的状态,很难制定针对性的运维策略。对变压器等关键设备,应制定合理的运维策略,在保证设备运行可靠性的前提下,提升设备利用率、控制运维成本,实现效能、风险、成本最优。处理方法如图1所示。

①对存在缺陷或者隐患的设备进行技术与安全评估,确认是否需要进行处理。处在该环节的设备一般情况比较复杂,无固定的技术标准可依,因此需借助专家的经验、参考相关标准确定。②方案选择。一般来说,设备性能的提升主要有更换、返厂大修、现场诊断性检修3种方案。如果三种方案均能达到提升设备性能的目的,则可通过资产全生命周期成本分析,选择成本较低的方案。③制定技术方案。确定项目的实施内容,完成人员、机具、材料等的准备工作。该部分工作确定时难度较大,必要时需经验丰富的专家参与指导。如本台主变的技术方案确定曾征求了南方电网、广东电网、国内部分变压器厂家的意见。④现场实施。诊断性检修与更换、返厂大修相比,施工环境复杂且施工条件苛刻,需重点做好现场施工的安全与质量管控。后的主变,投运初期不宜过负荷运行,应做好油色谱、温度等监控工作,以检验检修后的设备状况。

结语

通过对旧500kV壳式变压器的诊断性检修工作,探索了该类型设备的处理方法,为旧大型电力变压器状态检修提供借鉴经验。

参考文献

[1]邵丽骅.大型变压器油抗氧化与抗老化性能研究[J].安徽化工,2009.

[2]张远,王佳.全寿命周期成本技术在电力行业中的应用[J].电源学报,2013.

[3]殷可,郁东升.LCC方法评价500kV变压器的研究与应用[J].华东电力,2009.

[4]李欣.基于LCC分析的电站设备维修优化研究[D].北京:华北电力大学,2011.

论文作者:高大鹏,史册,袁绍鹏

论文发表刊物:《电力设备》2016年第5期

论文发表时间:2016/6/15

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