火电厂汽机高加泄漏原因分析及处理论文_田诚军

火电厂汽机高加泄漏原因分析及处理论文_田诚军

内蒙古包头铝业有限公司热电厂 内蒙古包头 014036

摘要:高加是火力发电厂回热系统中的重要设备,它是利用汽轮机的抽汽来加热锅炉给水,从而提高电厂的热效率并保证机组出力。良好的疏水调节系统和合理水位定值的确定,使疏水冷却段很好地建立水封,降低运行端差,汽水两相流动平稳,减小管束的冲蚀,延长高加使用寿命。应严格控制检修质量,重视堵管工艺,保证堵管质量,是减少频繁泄漏的关键。高加启停时,应限制蒸汽参数变化速度,严格控制高加出口给水温升率、温降率。运行中发现水位异常升高,有泄漏迹象时,应及时隔离处理,减小管束二次损伤。

关键词:火电厂;汽机高加;泄露

1 汽轮机系统

阐述汽轮机一般情况下都是利用回热加热系统来提升机组运行的经济性,而回热加热系统的日常运行,需要有可靠的运行凹凸作为支撑,并且会直接影响到机组的正常运行。加热器投进率属于当下经济指标中比较关键的一个考核项目,且随着火力发电机组开始朝着年夜容量高参数发展,各种高加所需要承受的给水压力以及需要承受的温度都明显提升。如果项目机组在运行过程中出现机组负荷突变或者出现旁路切换等问题,会影响到压力与温度,导致压力与温度在短时间内发生变化,给高加带来负面影响。所以不仅要在设计环节与制造环节保证其质量,同时也要做好后期维护工作,让高加可以持续且平缓的运行。

2高加泄漏现象及检测方法

2.1运行中管子泄漏的确定

(1)疏水调节阀开度增大。(2)高加水位上升。(3)产生振动和声音异常。(4)给水压力下降(在发生低给水流量时)。(5)给水流量变化(对比除氧器出口与锅炉入口之间的给水流量)。(6)高加端差增大,给水温度降低。

2.2检测高加管系泄漏的方法

(1)壳侧放净疏水,利用给水对高加作通水试验,根据高加水侧的压力变化情况与放水阀的排水情况,可判断高加有无泄漏,并估计泄漏程度。一般漏水量大的是管子本身泄漏,漏水量少的是管端处的焊接接头泄漏。(2)在确认高加有泄漏后,通过管程的放水口放掉内部积水,用专用的拆卸工具将水室人孔盖拿出,拆下水室上分程盖板,并拆除防冲蚀装置,由壳侧通以0.5~0.8MPa的压缩空气,在管端涂以肥皂水,对管板表面焊接接头作细微观察,如果气流从该管径内射出则为管子本身泄漏,如有微量气流冲破焊接接头处肥皂水膜而逸出,则为管端焊接接头泄漏并可确定泄漏位置。

3当下高加运行过程中存在的问题与影响阐述

高加正常运行时,不论是汽侧还是水侧,其温度与压力都比较高,这种情况对高加设计环节、高加选料环节以及造价制造、安装等环节提出了相当高的要求。高要求与当下一般的生产技术形成了鲜明的对比,导致许多环节都没有得到理想的处理结果,影响高加系统的正常运行。对某火电厂高加系统日常运行所存在的问题进行观察与判断发现,管系泄漏与水路管束梗塞等,都是较为常见的问题,影响着高加的正常使用。

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4高加泄漏处理措施和对策

4.1运行方面

(1)启停时严格控制温升温降率。高加投运时,应限制蒸汽参数变化速度,严格控制高加出口给水温升率、温降率不大于2℃/min,尤其在高压加热器投运初期,不要因忙于其他操作而忽视高加的调整,及时投入疏水自动调节,减少温度变化率对高加的影响。(2)运行中保证高压加热器传热端差在设计值,内运行中应及时监视高加的端差变化,若疏水水位过低引起端差增大,应及时进行现场的水位调整,将端差调至5.6℃左右。若加热器中集聚了不凝结气体,将严重影响传热,端差也会上升,因此,须合理调整高加运行排气阀门的开度,排除不凝结气体。(3)保持机组负荷变化曲线平稳。在机组启动、停用或变负荷过程中,高加抽汽压力、温度以及抽汽量在不断发生变化,高加内由于温度变化而产生热应力。为防止热变形,要保持锅炉燃烧稳定,使炉内受热均匀,火焰中心适当,保持风煤比例协调。机组负荷变化要保持平稳,保证机组汽压变化、温度变化平稳。(4)运行中实时监视高加水位变化。若水位明显上升,且给水泵的出力不正常的增大,表明加热器存在泄漏,申请尽快停用加热器,防止泄露喷出的高压水柱冲击周围的换热管,使泄漏管束数目扩大。

4.2检修方面

(1)加强高加系统的设备维护。机组大小修及运行中重视对高加系统设备的检修维护工作,及时更换高质量的注水阀等重要阀门,保证设备处于良好的健康状况。(2)提高高加热工设备及保护的可靠性。机组运行时对热工仪表、保护、DCS系统进行有效地监督和维护,确保表计和保护装置的可靠性,杜绝高加水位保护误动现象的发生。并将水位模拟量及保护开关量零位统一,便于运行人员掌握高加水位变化趋势。(3)检修工艺。高加泄漏退出运行时,将高加与系统完全隔离,使其自然冷却。严禁在高温状态下采用通冷却水等外部冷却的方式强制冷却。焊接时严格按照制造厂的工艺标准进行,保证焊接质量。另外,对新漏管采用新型“TN”堵头。此种堵头放入管口后,只需用内六角扳手带动堵头旋转,此时堵头前的偏心齿轮被“激活”,使堵头外圆固定在管子内孔,在内六角螺栓的挤压下,压环将堵头的外圆紧紧地胀在管子内孔,利用8~10圈密封线圈,有效地把管子封死,可以完全避免焊接时产生的热应力对管板产生的不良影响。

4.3设备高加换热管材泄漏的处理方式

设备发生冲洗侵蚀问题的主要原因,就是因为设备加热器内部部分出现汽水相留的情况,导致设备钢管外壁的位置被反复冲刷,时间长了会逐渐变薄,最终发生穿孔等情况,不仅增加了给水压力,同时也导致发生鼓破等问题。如果过热蒸汽冷却段及其出口位置蒸汽情况难以达到过热度需求,便容易发生相关问题。加热器输水水位的如果比较低,或者出现无水位等情况,也会导致出现闪蒸等情况。若高加内的管道发生泄露,则高压给水系统会从泄露的位置进入到汽侧。高加疏水的冷却段也经常出现闪蒸的问题,影响汽水状态,导致汽水出现两相流冲洗的情况。项目运行前期,如果相关负责人个人责任心较弱,则高加水位会自动调节,但是会出现低水位运行的问题。在高负荷跳机的状态下很容易出现闪蒸,所以要对钢管位置进行冲洗,才能避免上述情况的发生。

结束语

高加是火力发电厂回热系统中的重要设备,它是利用汽轮机的抽汽来加热锅炉给水,从而提高电厂的热效率并保证机组出力。在给水进入锅炉前,主给水从除氧器水箱经给水泵进入高加管程,在高加内通过汽轮机抽汽对主给水进行加热。高加是在发电厂内最高压力下运行的设备,在运行中还将受到机组负荷突变,给水泵故障,旁路切换等引起的压力和温度的剧变,这些都会对高加造成损害。为此,高加除了在设计、制造和安装时必须保证质量外,还应加强运行、监视和维护,加强操作人员业务水平,确保高压加热器处于长期安全运行和完好状态。

参考文献

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论文作者:田诚军

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/18

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