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摘要:采用UASB+MBR为主体工艺处理某豆制品厂60m³/d的豆制品废水,实践结果表明,处理系统进水由2200mg/L下降至80mg/L左右,出水满足《污水综合排放标准》(GB897-1996)的一级排放标准。并提出了工程优化的合理建议。
关键词:豆制品废水;MBR;工程实例
豆制品因蛋白质含量高,氨基酸组成合理,并具有生理活性功能而越来越受广大消费者的欢迎。但是,豆制品生产过程中,会产生大量的污染物成分复杂、有机物和氨氮浓度较高的废水,该废水不治理会,排入自然水体,严重危害环境,影响当地居民的生活质量和影响附近环境质量。因此,建设一套合理有效的豆制品废水处理工程十分必要。
豆制品废水豆渣悬浮物多,PH较低,BOD/COD为0.6-0.7,有毒有害物质很少,具有较好的可生物降解性,适宜用生物法处理。潘登【1】采用UASB-生物接触氧化工艺处理豆制品废水,出水质达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中的三级排放标准,产生的沼气和分离的盐可回收利用。毛燕芳【2】采用厌氧接触-好氧(MBR)工艺处理豆制品废水,出水达到上海市污水综合排放标准(DB31/199-1997)二级标准。
1、概况
广西柳州市某豆制品厂以豆类为原料,年产800吨各种豆制品(如豆腐、百页、腐竹、豆腐皮等)。废水主要来源于黄豆浸泡、清洗及车间其他用水,本工程设计规模60m³/d,出水水质主要指标执行《污水综合排放标准》(GB897-1996)的一级排放标准,进水、出水水质标准见表1。
表1设计进、出水水质
图1 废水处理工艺流程图
废水首先经过机械格栅池,拦截废水中较大的漂浮物,再进入调节沉淀池池,在调节池内加入少量石灰提高废水的PH,使其有利于后续工艺,调节池出水用泵提升入厌氧系统,在厌氧池内大部分污染物得到去除,厌氧系统出水进入MBR池,在MBR池内进行好氧生化处理,出水流入清水池达标排放。
2.2主要构筑物参数
2.2.1机械格栅池
用于拦截废水中的杂物,防止提升泵、管道、阀门的堵塞,损坏设备。回转式格栅除污机一台,格栅宽0.5m,功率为0.37kW。设计尺寸为0.6m×1.5m×3.5m。
2.2.2隔油沉淀池
设计尺寸为2.0m×2.0m×3.0m,钢砼结构,有效水深2.5m,有效容积10m³。
2.2.3调节池
设计尺寸为5.0m×2.0m×3.0m,钢砼结构,停留时间10小时,有效体积50m3。设提升泵2台,1用1备,Q=3m3/h,H=15m,N=0.37kw。调节池与隔油沉淀池共池壁建设,收集生产车间排放废水,并在池内布置有穿孔管进行曝气,曝气强度0.6~1.0m3/m2。在预曝气的同时对池内的废水混合搅拌,可以强化水质均衡,并调节废水的水质水量,减缓对后续处理构筑物的的冲击负荷。也有利于投加的石灰加速与进水混合。废水的pH经调节池调节后可由4.5~6.5提升至7.5~8.5。
2.2.4UASB
设计尺寸为@2.8mx6.5m,一体化碳钢结构,内外三布五涂防腐,外部100mm岩棉保温,外彩钢板保护总容积60m3,地上安装,停留时间18h左右,设计CODcr容积负荷约2.5kg(m3/d)。UASB内设三相分离器,无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动,污泥床不填载体,节省造价及避免因填料发生堵赛问题。
2.2.5MBR池
设计尺寸为9.0m×2.8m×3.5m,一体化碳钢结构,内外三布五涂防腐,有效容积约80m3,地上形式。停留时间26小时,曝气采用罗茨鼓风机2台,1用1备,Q=1.83m3/min,N=3.0kw,P=49.5kPa,膜片选取中空平板膜,单片膜面积0.8㎡,通量约320-560(L/㎡.d),使用2组膜组件,单组100片。设计进水BOD5为600mg/L,膜组件置于好氧MBR池末端,设计自动自吸泵抽滤出水。由于膜对活性污泥的良好截留作用,微生物得以大量富集,MBR一般可以使MLSS维持在6~10 g/L,本系统取设计值MLSS为6g/L,污泥负荷0.08kg BOD5/(kgMLSS·d)。另设2台污泥回流泵,1用1备,Q=10m³/h,H=20m,N=1.5kw,用于MBR池的污泥回流到UASB或污泥浓度太高时的排泥。
3、处理效果
该污水处理站建成后,投泥接种了6吨,并经过45d的调试,经历了进水浓度及水力条件较大幅度波动等各种运行考验,系统出水水质基本稳定,出水主要指标CODcr为60~100mg/L,,BOD5为10~20mg/L,,NH3-NH为3~10mg/L,出水检测数据见表2,出水水质各项指标值均达到《污水综合排放标准》(GB897-1996)的一级排放标准。
表2 出水水质检测结果
4、经济技术分析
本工程投资约 46 万元,占地面积约120 m2。运行期间平均处理水量为60 m3/d,电费为0.645元 /t,药剂费约为 0.2 元 /t,因人工有厂内人员兼职,则直接运行成本约0.845元/t。
5、工程小结
(1)隔油沉淀池对于废水中豆渣悬浮物的去除效果良好,防止其在调节池池中沉积结块,降低了后续的处理负荷 。
(2)UASB对水质和负荷变化较敏感,污泥培养初期较慢,调试正常后对污染物去除率明显,有效降低了后续好氧MBR池的负荷,而一体化MBR池污泥浓度控制可以根根据厌氧效果提高,且不受污泥膨胀影响。 池内微生物内源消化明显,,产泥量很少,污染物去除效率高,出水效果好,与活性污泥法所产生的剩余污泥问题相比,优势明显 。
(3)工程存在的问题及建议,MBR膜组件需定期进行化学清洗,因单组好氧池系统,清洗时车间需停止生产排水,且清洗后需要7天左右恢复到正常运行状态,建议设计时宜考虑20%以上的膜通量富余,并配置两组膜交替清洗。
参考文献:
[1]潘登,文志军,董新华,等. UASB/ 生物接触氧化工艺处理豆制品废水[J]. 中国给水排水,2007,23(18):59-62.
[2]毛燕芳,赵英武,张耀家,等. 厌氧接触-好氧 MBR 工艺处理豆制品废水[J]. 给水排水,2008,34(12):69-71
[3]李燕,宋俊梅等. 豆制品废水的处理及综合利用. 食品工业科技,2002,23(7):70 ~ 72
论文作者:巴享,杨李冰
论文发表刊物:《建筑细部》2018年2月中
论文发表时间:2018/9/14
标签:废水论文; 豆制品论文; 污泥论文; 水质论文; 排放标准论文; 负荷论文; 工艺论文; 《建筑细部》2018年2月中论文;