220kV变电站备自投逻辑的改进论文_陈玩通

东莞供电局 广东 东莞 523000

摘要:采用备自投装置可以提高供电可靠性、简化继电保护配置、限制短路电流并提高母线残压,是电力部门为保证用户连续可靠供电的重要手段。本文针对备自投装置在某220KV变电站设计中的动作逻辑问题进行了简单分析与探讨,并针对实际情况提出了逻辑方案的改进措施,保障了重要用户的可靠供电,取得了显著的经济和社会效益。

关键词:电网供电;备用电源自动投入装置;动作;电源容量;智切负荷;改进措施

备用电源自动投入装置(简称备自投)是在发生电网事故后挽救电网负荷损失的重要安全自动装置,确保其正常运行、可靠动作,能有效降低电网事故造成的影响和损失,提高供电可靠性,在各地区电网往往装设有。然而因为备自投动作逻辑繁琐,具有一定的不稳定性,导致在实际运用中经常出现一些错误动作,或者动作不灵活,使得失压设备无法及时恢复供电,影响了电力系统供电的稳定性。因此,对于备自投装置的动作逻辑控制是值得去研究和探讨的,否则不但达不到应有的效果,相反会给正常供电带来影响,甚至会扩大停电范围。

1 某220kV变电站备自投现状分析

电网供电面积8494km2,供电人口超过1000万,持续完善技术水平,提高供电可靠性,对服务民生和经济社会发展具有重要意义。

备自投是备用电源自动投入使用装置的简称,是提高供电可靠性的重要技术手段。目前,该电网主要采取环网供电,开环运行模式,共有220kV变电站34座。变电站内主变压器运行方式分为2种:一是2台主变并联运行,220kV和110kV侧母联开关均合上,10kV侧不安装备自投装置,此类运行方式占比82%;二是线变组运行方式,加装110kV和10kV分段备自投装置,此类运行方式占比18%。本文主要对第二种方式下的备自投逻辑进行分析和改进。

220kV变电站(线变组)主要采用110kV和10kV分段备自投,为避免备自投动作合上分段开关后引起主变过负荷,引入“和电流闭锁”技术策略。当两电源电流之和大于和电流闭锁设定值时,闭锁相应备自投。此时若工作电源失电而备用电源容量不足时,则备用电源不能自动投入,影响10kV用户供电。因此时常会发生在主变故障或上级电源线路故障时,高峰负荷下因和电流闭锁备自投,致使损失负荷严重的情况。提高10kV配网供电能力和供电可靠性,是供电企业履行社会责任、服务经济社会发展的重要基础,因此,研究并提出备自投逻辑改进措施,确保10kV重要负荷供电显得十分迫切和必要。

2 现行110kV和10kV分段备自投逻辑及存在的问题

线变组方式下的该地区220kV变电站典型一次接线如图1所示。

图1 安装备自投装置地区220kV变电站(线变组)典型一次接线图

2.1 现行备自投逻辑

正常运行时,1~4号母线均有压,1DL、2DL、7DL、8DL、4DL、5DL开关在合位,3DL、6DL开关在分位。采用110kV分段备自投和10kV分段备自投。

以1号变失电为例,分析备自投动作逻辑,2号变失电情况类似。

(1)以1号、3号母线失压,1号变中压侧和低压侧无电流,2号、4号母线有压作为启动条件,1DL、4DL分闸位置,3DL、6DL合闸位置作为闭锁条件,以延时(T1)跳开1DL、4DL开关。

(2)以1DL、4DL开关分闸位置,1号、3号母线失压,2号、4号母线有压作为启动条件,3DL、6DL合闸位置作为闭锁条件,以延时(T2)合上3DL、6DL开关。

2.2 存在的问题

在高峰负荷时因和电流闭锁备自投导致备自投无法动作,致使10kV侧负荷无法转带,损失负荷严重。虽然现有备自投装置具备过负荷减载功能,但受装置自身硬件条件限制,AC插件无法采集多路负荷电流,难以依据负荷电流及用户重要程度综合判断选切负荷,存在过度切除负荷的风险,因此,目前该电网备自投装置中的过负荷减载功能停用。显然,现行方式下,高峰负荷期间,对10kV重要用户供电可靠性造成了不良影响。

3 备自投逻辑分析与改进措施

结合图1,以1号变失电为例说明备自投逻辑,2号变失电情况下备自投逻辑类似。备自投逻辑示意图如图2所示。

图2 备自投逻辑示意图

备自投启动条件:1号变中低两侧均无压无流,2号变中低两侧均有压。

使用启动前2s的两台主变低压侧功率来校验2号变低压侧是否过载:若1号变低压侧功率+2号变低压侧功率>2号变低压侧额定功率,则2号变低压侧过载。

3.1 动作逻辑一

(1)动作逻辑:如果2号变低压侧不过载,延时Ttset后切1号变三侧开关,在200ms内检测1号变中压侧1DL和1号变低压侧4DL两侧开关均在分位,否则报“备投跳闸失败”,结束备投过程;计算需切负荷量,如表1所示,延时Thset后合中压侧分段开关3DL和低压侧分段开关6DL。

(2)逻辑分析:在2号变低压侧不过载的情况下,通过追跳1号变三侧开关,合2号变中压侧和低压侧分段开关,将1号变10kV侧全部负荷由2号变低压侧转带,并通过智能切110kV负荷避免了主变过载。而当切掉的110kV线路为某110kV变电站内进线电源时,可由相应110kV变电站内备自投装置动作保持不间断供电。

3.2 动作逻辑二

(1)动作逻辑:如果2号变低压侧过载且1号变主保护没有动作,延时Ttset后切1号变高压侧开关7DL,在200ms内检测1号变高压侧开关7DL在分位,否则报“备投跳闸失败”,结束备投过程;计算需切负荷量,如表1所示,延时Thset后合中压侧分段开关3DL。

(2)逻辑分析:1号变主保护没有动作说明1号主变不存在故障,且2号变低压侧过载,故1号变10kV侧负荷不能由2号变低压侧转带,此时为了保证对1号变10kV侧负荷的供电,可让备自投只追跳1号变高压侧开关,让1号变中压侧和低压侧开关处于合位,备自投合中压侧分段开关,将1号变10kV侧全部负荷由2号变中压侧转带,并通过智能切110kV负荷避免了主变过载。而当切掉的110kV线路为某110kV变电站内进线电源时,可由相应110kV变电站内备自投装置动作保持不间断供电。

3.3 动作逻辑三

(1)动作逻辑:如果2号变低压侧过载且1号变主保护动作,延时Ttset后切1号变三侧开关;在200ms内检测1号变中压侧1DL和1号变低压侧4DL两侧开关均在分位,否则报“备投跳闸失败”,结束备投过程;计算联切需切负荷量,如表1所示,延时Thset后合中压侧分段开关3DL和低压侧分段开关6DL。

(2)逻辑分析:1号变主保护动作说明1号主变存在故障,备自投必须追跳1号变三侧开关切除主变故障,故不能像逻辑二一样由2号变中压侧转带1号变10kV侧全部负荷。且2号变低压侧过载,故1号变10kV侧负荷不能由2号变低压侧全部转带,此时可充分利用智能切10kV负荷方式,计算出需切负荷量,再依据预先设置好的切负荷序位表,切除一部分次要负荷,将1号变10kV侧重要负荷由2号变低压侧转带,从而保证对重要用户的不间断供电;通过智能切110kV和10kV负荷避免了主变过载。而当切掉的110kV线路为某110kV变电站内进线电源时,可由相应110kV变电站内备自投装置动作保持不间断供电。

3.4 智能选切负荷

动作逻辑三,需切除10kV侧负荷,引入智能选切负荷策略。

系统发生故障时,根据需切量及启动前2s负荷的功率、允切压板、优先级定值选切110kV及10kV负荷。为使切除负荷线路数目最小,同时保证过切量不会过大,采取如下方法:

(1)负荷线路允切:功率大于门槛值、功率方向为正、允切压板投入、优先级定值不为0。

(2)负荷线路排序:按照优先级定值对负荷线路进行分组,定值小的组优先被切除,0表示不可切;组内的负荷线路功率从大到小进行排列。

(3)负荷线路选切:根据需切功率对负荷线路进行选切,按照排序当切除某条负荷线路将导致过切时,计算本线路及组内其他线路的过切量,找出过切最小的线路,并将这条线路作为最后一条被切除的线路。

选切过程举例:负荷01-05的有功功率为10、20、30、40、50,需切量为100;负荷从大到小进行排序为50、40、30、20、10;若选切50、40、30,过切量为20;若选切50、40、20,过切量为10;若选切50、40、10,过切量为0;最后根据策略,选择定位50、40、10,切除负荷05、04、01。

3.5 备自投装置硬件改进

为确保上述改进动作逻辑的成功实现,需对备自投装置进行同步升级,升级后的备自投装置应具有多路负荷电流采集功能,实现110kV、10kV侧所有出线负荷电流全采集。此外,装置应能接入主变主保护动作信号,包括差动动作、本体动作、高后备动作信号等,装置可根据运行方式自动判别备自投方式(动作逻辑一至逻辑三)。

4 应用实效

该变电站承担着核心重要用户供电任务,对供电可靠性要求较高。以2014年8月9日为例,该地区负荷达到8250MW,电网经受了严峻考验。该变电站1号主变负荷约120MV?A,2号主变负荷约130MV?A,2台主变10kV侧所带配网负荷近100MV?A。采用本方法,对该站备自投逻辑进行了改进升级,有力保障了重要用户的可靠供电,取得了显著的经济和社会效益。

5 结语

总之,备用电源自动投入装置的使用,是保证电网可靠运行的有力技术手段。随着电网建设的不断加快,建设规模的不断扩大,网络架构的不断增多,电网技术更新越来越快,使得备自投装置应用越来越普遍,在很大程度上提高了电力系统供电的稳定性、可靠性与安全性。但在实际应用中存在着一些不足,电力系统中一些不明显的问题也逐渐显现出来,这就需要促进变电站供电过程中每一个环节更全面和更精细的发展,充分考虑电网运行实际要求,并且加强分析研究备自投装置,认真应对各种可能出现的状况,并且妥善处理与解决,以此确保备自投动作的正确,保证备自投可靠动作以及电网安全稳定运行。

参考文献

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论文作者:陈玩通

论文发表刊物:《电力技术》2016年第7期

论文发表时间:2016/10/18

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