中高压冷干机的结构与性能研究论文_许绿静

杭州力夫机电制造有限公司 浙江杭州

摘要:本文以SLAD-10NW/100-B1为例,通过对高压管道了解,一般介质工作压力高于10.0MPa;中压管道,介质工作压力在1.0~10.0MPa之间;低压管道,介质工作压力在0.2~1.0MPa之间。所以,中高压冷干机应该是指压力高于1.0MPa的所有冷干机。但是,压力低于4.0MPa时,冷干机在结构设计上变化不是很大,只是每个零部件的承压能力有所提升。对此,在项目立项时,以定义压力高于4.0MPa的冷干机为中高压冷干机。又因条件有限,没有研究压力超过12MPa冷干机的条件,所以在这里,我们暂时讨论一下工作压力在4.0~12.0MPa之间的冷干机。

关键词:中高压;冷干机;分离器;性能研究

1、结构研究

1.1蒸发器

冷干机蒸发器是采用铜管套铝翅片的结构,铜管与铝翅片之间进行胀接,以减少它们之间的热阻。在冷干机的工作压力高了之后,我们依旧采用这种结构形式。但是,铜管的承压能力是有限的,即使你增加了它的壁厚。而且壁厚太厚对胀接造成困难,虽然你承受得了压力,但是不能胀接的铜管与铝翅片,其换热效果就大打则扣。所以,当冷干机工作压力超过4.0MPa以后,蒸发器换热管均采用不锈钢管为宜。不锈钢管承压能力强,相同的压力下其壁厚可以薄很多,薄的不锈钢管便可以与铝翅片进行胀接,虽然不锈钢管的换热效果相对铜管差一些,但比起不能胀接的铜管与铝翅片就要好很多。当压缩空气压力实在太大,以至于不锈钢管的厚度也不能胀接时,那就没有办法了,只能选择不胀接。但是铝翅片还是要有的,有总比没有强。

然后,折流板的设计对蒸发器也至关重要。折流板是控制蒸发器内压缩空气流速的关键,而压缩空气流速直接影响与制冷剂的换热效果。由于压力高,中高压冷干机的压缩空气体积流量大大缩小,折流板的间距也要相应的缩小很多,其具体间距大小应保证蒸发器迎面风速在合理范围之内。

1.2气液分离器

冷干机的气液分离器,大多采用立式丝网型分离器,其工作原理是:气体与液体的微粒大小不同,液体与气体混合一起流动通过丝网时,就象过筛一样,气体通过了,而液体被拦截下来,从而达到分离。简单的说,就是液体颗粒太大,无法通过丝网的筛分。这种分离器中,气体流速对分离效率是一个重要影响因素。气体流速过高,聚集的液滴不易从丝网上落下,液体充满丝网,造成液泛,以致一度被捕集的液滴又飞溅起来,再次被气体携带出去,使分离效率急剧降低。气体流速太低,夹带的雾沫在气体中飘荡,未与丝网碰撞就随着气流通过丝网而被气体带走,降低了丝网的分离效率。所以,保证气体流速很重要。通过查阅文献:史永红[1]和《中国石化集团兰州设计院标准(SLDI 233A14-98)》中的《气—液分离器设计》[2]等相关资料。其中都有关于不锈钢丝网式气液分离器中气体极限流速的计算方法,如下(1)所示,气体极限流速(UG)的确定,用常数(KG)的计算方法

uG=KG((ρL-ρG)/ρG)0.5 (1)

式中, :与丝网自由横截面积相关的气体流速,m/s;

ρL、ρG:分别为液体和气体的密度,kg/m3;

KG___常数,通常KG=0.107。

如果气流中有较大的液体量被分离,则建议采用 KG=0.075。在高粘度液体、高压或高真空工艺中,KG可采用0.06。

以工作压力8MPa、蒸发器内压缩空气温度7度为设计基准,则

ρL=1000kg/m3

ρG=qm/qv

=(q0*1.205)/(q0*(273+7)/293/81)

=102.14kg/m3

uG=KG((ρL-ρG)/ρG)0.5

=0.06((1000-102.14)/102.14)0.5

=0.18m/s

式中,q0为环境温度20℃、常压状态下的空气流量,且该状态下空气密度为1.205kg/m3。

由此可见:高压冷干机气分内的气体流速不宜超过0.18m/s,相比常规0.7MPa压力下的气分内气体最大流速要小很多,这一点需要引起我们足够注意。但是,当压缩空气的压力超过8MPa时,根据以往的样机测试经验,光光有丝网型气液分离器还不够,最好在其后面增加一个分离效果更佳的微孔过滤型分离器。

1.3排水系统

冷干机的主要功能是用来除去压缩空气的水分的,而排水系统正是将水分从设备内部排到设备外部的关键所在,排水效果好不好将直接影响冷干机出口的露点温度。对于中高压冷干机,设计排水系统时主要考虑的还是系统的承压能力。常规冷干机的排水系统均采用镀锌管及镀锌管件配置而成,承压能力很低,工作压力不能超过1.0MPa,高于1.0MPa时则需将管子、管件换成不锈钢管或者碳钢管。对于工作压力1.0~7.0MPa之间的冷干机,排水管之间还可以用耐高压的螺纹管件相连,但工作压力超过7.0MPa以后就有些危险了,这时候还是用焊接连接比较保险。如果冷干机生产厂家没有高压管件焊接资质,就需要让有资质的厂家来制作,这是极危险也是极重要的事情,不能马虎。

2、性能研究

中高压冷干机项目自2014年11月开始立项研发,于今年7月完成样机(SLAD-10NW/100-B1)制作,并送达客户现场,完成客户要求的测试,顺利通过验收。在后续的使用过程中,也未曾收到客户对设备问题的反馈。今年11月下旬,在客户许可下,公司技术员再次到客户现场对设备进行性能测试。

该项目样机对应的空压机吸气量为10Nm3/min,在测试过程中一直是满流量运行。

注:技术部曾在公司实验室测试过,筒体外壁比内壁的温度高约5.5度。上表中的蒸发器出气温度(内壁)是以此方法推算。

测试结果显示:最低常压露点为-40.76度,约合压力露点4.3度,比蒸发器出口温度(内壁)高1.7度,在正常范围内;冷媒低压0.35MPa对应的制冷剂蒸发温度约-3度,与压缩空气在蒸发器出口的温度相差4.7度,在正常范围内;虽然测试时间在冬天,但设备最高进气温度也有35度,而且之前在夏天(今年7月)也测试过该样机,当时测试出的蒸发器出口温度与现在相差无几,则说明样机的制冷量充足,制冷效果即使夏天也满足要求。

综上所述,此次的测试数据可靠,测试结果符合要求。另外,对于这种高压的冷干机,现场调试时设备冷媒低压可以适当的调低(0.34~0.44MPa之间,对应蒸发温度为-4~2度)。因为设备的蒸发器换热管是壁厚较厚的不锈钢管,而且不锈钢管的换热效果较差,换热管两侧的换热介质温差相对较高,故不会产生冰堵。

3、结论

随着公司的发展,中高压冷干机的售出量也越来越多,我们对中高压冷干机的了解机会也越来越多。这对中高压冷干机项目,不论是设计、生产还是性能研究都有很大的帮助。我们也要尽可能多的把握这些机会,掌握设备现场使用的反馈信息,以便更及时的了解设备的问题并做出相应的改进。相信在未来的日子里,我司的中高压产品会越来越成熟,性能也会越来越好。

参考文献:

[1]史永红.丝网气液分离器分离性能和压力损失分析[J].石油化工设备,2006,35(3):35-37

[2]中国石化集团兰州设计院标准(SLDI 233A14-98)气—液分离器设计

论文作者:许绿静

论文发表刊物:《基层建设》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/18

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