YOCQ422型液力偶合器2T轴承损坏原因分析及处理论文_辛红松

(贵州黔北发电总厂 贵州金沙 551800)

摘要:沈阳水泵厂制造的YOCQ422型液力偶合器,在300MW机组电动给水泵带负荷运行时,2T轴承随负荷的增加温度超限,造成轴瓦烧损。只能通过降低机组负荷、电动给水泵转速控制2T瓦温来维持运行。本文分析了2T轴瓦温度高的原因,并介绍了处理的办法。通过处理,液力偶合器2T瓦温控制在正常范围内,解决了电泵不能高负荷运行的问题。

关键词:电动给水泵偶合器;2T轴瓦;瓦温高;轴瓦磨损

YOCQ422型液力偶合器是沈阳水泵厂为300MW机组半容量电站锅炉给水泵配备的传动装置。主要由一对增速齿轮和偶合器组成,偶合器主要由泵轮、涡轮和涡轮套组成,泵轮通过增速齿轮与主电机相连,涡轮通过联轴器与给水泵相连。

1.故障情况简介

黔北4×300MW机组共配备四台电动给水泵,给水泵偶合器采用的是沈阳水泵厂YOCQ422型液力偶合器。在投运初期,2T轴承温度均在80℃左右,温度偏高。由于未达厂家要求的90℃上限值,并且运行中工作油温较高,引起整个润滑油系统油温偏高(50-60℃之间),当时认为2T瓦温度偏高也属正常,并未引起重视。但在汽泵停运消缺,需要由电泵来带负荷的运行方式下,2T轴瓦温度高存在的缺陷完全暴露出来。在机组高负荷运行方式下,2T轴瓦温度上升至90℃以上,达报警值,而且随负荷的增加温度持续升高。为防止故障扩大,机组被迫降负荷至220MW左右运行。电泵停运检修时,对#2轴瓦进行了解体检查发现2T轴瓦已严重磨损。图一是磨损后的2T瓦面。

图二

从这两张图对比可以看出,2T瓦磨损十分严重,瓦面所加工的8道进油槽已完全磨掉。

2.2T轴承简介

YOCQ422型液力偶合器共10道轴承,其中#2轴承所处位置如图三所示:

图三

#2轴承处于大齿轮的自由侧,#2轴承是支持推力综合轴承,其作用是承受大齿轮的重量和运行中产生的推力。大齿轮推力的来源是由于齿轮采用斜齿,在与主动大齿轮与从动小齿轮进行啮合时,泵轮会对大齿轮产生向电机方向的反作用力,这个力由#2轴瓦的推力面来承受。#2轴承推力工作面在远离大齿轮一侧,就是本文所提的2T轴承,非工作面在紧靠大齿轮一侧。油润滑冷却轴承的过程如图四箭头所示:从润滑油母管来的润滑油,经过轴承下部的节流孔,进入轴承背弧的环形油槽,再从轴承水平中分面的进油孔(该孔只有一侧有)进来后分三路,一路至工作推力瓦,一路至非工作瓦,一路进入支持轴承,进入推力瓦的油在瓦面加工出的油槽中流动,保证各个推力瓦面都有油润滑。

图四

3.故障分析及处理过程

一般来说可能引起轴瓦温度过高的原因[1]大致有:润滑油质不良、安装质量问题、油温过高、轴瓦合金质量差、缺油、受力过大、轴承接触不好、轴承设计有问题等。

3.1前期进行的处理工作:

首先检查油温、油压,按厂家说明书[2]润滑油冷却器出口油温必须保证在35-55℃,油压在0.2-0.3MPa。在运行中油温是控制在40-50℃范围内,油压控制在0.25-0.3MPa范围内,符合厂家要求。在检修中并未发现进油节流孔有堵塞,检查轴向位移未见异常,于是更换#2轴瓦。更换#2轴瓦后,在较高负荷下运行,轴瓦温度维持在76℃左右。当时认为问题已解决,但经过几次运行后,2T温度一次比一次高,再次检查轴瓦又被磨损。

在与制造厂沟通中,制造厂认为是推力过大造成,与运行操作和电机磁力中心有关。在对#4电泵偶合器的处理中,制造厂技术人员将润滑油至工作油节流孔取消,防止过高的工作油窜入润滑油系统中,也可以防止润滑油泄入工作油路造成油压过低。将#2轴承进油节流孔从4mm扩大至5mm,增加进油量。在电机与偶合器相连接的齿形联轴器中加1mm的钢垫,以解决机械中心与磁场中心不一致[3],增大对2T轴承的附加推力。同时将#2轴承推力间隙减少至0.25mm(标准为0.30-0.41mm),以减小泄油量,同时对工作、润滑冷油器进行了清洗。厂家在这次处理过程中,一并对油温、油量、推力等均作了全面考虑。处理结束后,启动电泵,在满负荷下运行2T温度为82℃,从结果看效果并不明显。后来,还进行了偶合器找中心等工作,但2T轴瓦的缺陷依旧。

3.2故障原因分析

在经过多次处理后,2T瓦温度未见好转,考虑到该问题是一个普遍现象,于是重新对#2轴承的结构方面作了一次分析。图五中箭头表示#2轴承的油路走向:润滑油从母管经下瓦底部的节流孔进入#2轴承背弧油槽中,通过一侧中分面附近的进油孔进入轴瓦内部,一路至工作瓦,一路至非工作瓦,一路用于润滑径向轴承。

图五

在图六中可以看出,由于运行中是工作瓦受力,推力盘紧贴工作瓦,润滑油向此路流动比较困难。而另一边是非工作瓦,其推力盘与瓦面有一间隙(该间隙值就是推力间隙值),润滑油自然就会向非工作瓦侧流动。这样大量的油都从非工作瓦侧泄掉,反而是需要润滑的工作瓦没有油(如图中箭头所示),此现象是2T瓦缺油烧损的主要原因。

但为什么在更换为新的轴承时情况会有好转,笔者分析,在#2轴承为新瓦时,由于工作瓦面加工有油槽,其进油状况要好一些,所以每次在更换新瓦后,轴承温度均不是太高。而在多次启动和长时间运行后,轴瓦最终还是会因为缺油被磨损。

图七

3.3处理方案

根据故障原因分析,处理该问题的关键是要加强2T轴瓦的进油量。

采用的处理方案是:在#2T轴瓦上下工作瓦面上各钻了一个φ2的孔,让润滑油在进入支持轴承之前,强制分流一部分润滑油直接进入工作瓦面。加强工作瓦内油循环,改善工作瓦的润滑冷却状况。

进油改造情况如图七所示。

加工后的#2轴承实物如图八、九所示。

图九

3.4处理效果:300MW机组四台电泵#2轴承按此方案处理后,电泵在300MW运行中,2T温度未超过65℃,效果明显。经过5年的运行情况看,2T轴承再未发生过温度高,轴瓦烧损的情况,故障得到了完全解决。

4.需要注意的问题

4.1由于润滑油在进入轴承之前,被分了两路进入工作推力轴承,必然会影响到支持轴承的润滑和冷却,应考虑将进油节流孔放大,在实际工作中,将4mm的进油孔扩大至5mm。

4.2如有杂物混入油中,可能会堵塞φ2进油孔,所以油质的清洁度应给予保证。

4.3在处理过程中,应考虑将进入非工作瓦侧的油量适当减少,以改善支持轴瓦和工作瓦的用油情况。可采用在非工作瓦进油口上加焊轴承合金,减小推力间隙至0.20mm等方案。

4.4润滑油的冷却状况要保证良好,按厂家说明书工作冷油器进口油温正常应在60-110℃,出口油温35-75℃。润滑冷油器进口油温45-65℃,出口油温在35-55℃。从运行情况看,如油温控制在下限,偶合器运行状况就非常好,如工作油温超过110℃,润滑油温超过50℃,偶合器的运行状况就会恶化,所以应定期清洗冷却器。在夏季,如要控制油温不超限,还应考虑增加冷却板组数。

5.结束语

通过处理2T轴承工作中,可以看出轴承温度高,轴瓦易磨损,与油的润滑冷却关系极大。在分析此类问题时,要从轴瓦进油方式、进油位置、油量、油温、负荷情况、运行的实际状况来分析原因,方能对症下药,解决问题。

参考文献:

[1] 詹金援.个别轴瓦温度过高的原因及处理[J].电力安全技术,2007,(9):48

[2] 沈阳水泵厂.YOCQ422型液力偶合器使用说明书[Z],2002

[3] 薛海军.高压泵电机转子轴向窜动故障分析与处理[J].甘肃治金,2014,(36):108-110

作者简介:

辛红松(1974-)男,职称:助工,专业:热能动力.

论文作者:辛红松

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/5

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