大庆石化公司水气厂
摘要:随着我车间原液体产品输送管线使用年限的增长,其保温效果严重下降,空分装置液体产品生产单位能耗升高,液化装置至一二空分各储罐之间距离较长,经常出现管线压力升高导致的泄漏和保温壳体低温脆裂。随着低温保冷技术的进步,使用高真空多层绝热管道输送低温液体被逐渐应用。采用真空管道进行低温液体输送,将大大减少产品冷量的损失,达到降低装置单位生产能耗的目的。
关键词:空分;改造;研究
一、主要研究内容
空分车间共有2套液化装置、一套液氩和四套液体应急储备系统,其主要低温液体产品为液氧、液氮,液氧温度为-183℃,液氮温度为-195℃,液氩温度为-185℃,上述液体产品原输送管线全部采用壳体珍珠岩保温形式。保温流程为一空分装置上塔液氧、液氮产品线与二空分液化Ⅰ/Ⅱ装置产品线相连,一空分装置液氩产品线出冷箱后送入储罐。液氧、液氮、液氩产品输送线共计866.5米。
原液体产品输送管线全部采用珍珠岩保温形式,因吸潮保温性能下降引起运行成本高;大量液体汽化,管道内汽阻大,影响液体流动;低温液体泵不能正常工作;冷箱引出管处结霜;液氧管道液氧泄漏时,壳体珍珠岩筒内液氧形成易燃易爆物品,存在不安全因素;管道粗大,不美观,外壳易损坏。
二、创新点
高真空低温液体输送管道是国内开发的新产品。内外管均选用0Cr18Ni9不锈钢管,夹层采用高真空多层绝热,从而有效地阻隔了热传导、热对流和热辐射的作用,把管内介质的蒸发损失降到最低范围。其特点为:
1、真空法兰连接:与老式焊接连接方式的真空管相比保温效果更好,设备检修更加方便。
2、内管补偿器:减少管道应力损伤,延长真空管道的使用寿命。
3、多层绝热保温材料:真空管内管采用玻璃纤维+铝薄隔热材料,有效的反射真空管所受到的热辐射,降低液体气化率。
4、自吸式真空阀:防止管线内压力超高,避免管线爆炸事故发生。
5、吸附室:在抽真空过程中,吸附室内的分子筛会吸附多余的水分及气体,提高真空度,降低液体气化率。
6、内管支撑:内管支撑采用玻璃纤维材质,减少内管向外管的传导热,降低液体气化率。
三、创新的科学价值(技术创新重要性,创新的程度,主要技术经济指标先进程度,对本行业的影响)
经过本次改造,空分车间所有液体管线均由珍珠岩保温形式改为真空管保温管线,通过近2年的试用,实际生产、储存、装车过程中液体气化率大大降低,在国内同行业中处于优先采用单位。此项技术的应用大大降低了低温液体在管道输送过程中的汽化损耗,为企业获得了效益最大化。公司各厂低温液体管线可以借鉴本车间改造方式进行技术更新,以达到降低产品气化率的目的。
四、实施应用及效益情况
1、液化Ⅱ装置以液氮罐2LNT1为计量罐进行产量标定
2、液化Ⅱ装置以液氮罐2LNT3为计量罐进行产量标定
该项目整体施工安装完毕后运行效果良好。利用液化Ⅱ装置对液氮产量进行72小时标定,由于白天液氮储罐2LNT1、2LNT3有销售装车,从以上数据可以看出真空管改造前液体的产量为2.688m3/h,真空管改造后液体的产量为2.78m3/h,与改造前相比液体产量每小时增加了2.78 m3/h -2.688 m3/h ≈0.09 m3/h。
经济效益,按年实际运行天数为300天计算:
按液氮价格为800元/m3计算,年效益达到:0.09×24×300×800=51.84万元
按液氧价格为1000元/m3计算,年效益达到:0.09×24×300×1000=64.8万元
每年共计增加产值:51.84万元+ 64.8万元 = 116.64万元
结束语:与老式低温珠光砂保温相比:保温性能更好,避免由于长距离输送造成液体产品的浪费;管径小,外表美观,无结霜,降低设备低标准,同时也便于工艺流程查找;液体气化率降低,液体装车速度加快。
参考文献:
[1]张海东,先进材料在空分装置中的分散及改性作用,中国科技纵横,2015.1
[2]吴守明,空分装置改造中的技术中的应用,空分安装工业,2014.6
[3]陈晓峰,空分装置压缩机的制备,空分应用工业,2015.1
论文作者:魏士勇
论文发表刊物:《基层建设》2018年第17期
论文发表时间:2018/7/19
标签:液体论文; 液氧论文; 液氮论文; 装置论文; 空分论文; 低温论文; 管线论文; 《基层建设》2018年第17期论文;